大兴矿主井卸载系统节能技术改造.pdfVIP

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第2期 铁 法 科 技 2013年11月 缓 大兴矿主井卸载系统节能技术改造 大兴矿 吴海彪 王颜昌 生产技术部 王文岩 摘 要 大兴矿年产原煤360万t,主井绞车为2台功率3000kW直流绞车,2对箕斗提升能力为32t,是 全公司能力最大的提升设备,也是本矿单台耗能最大的设备。改造前一个提升循环为 142s,每个生产班的 工作量都要做到满负荷,争分夺秒,有一点影响就会造成中断生产;改造后一个提升循环减少了运行时间 20s,原班提升量由以前每班提升900斗增加到1000斗,既满足了生产需要,又节约了电费。 关键词 主井绞车 提升 改造 节能 大兴矿年产原煤360万t,主井提升系统担负着 全矿井的原煤提升任务,井筒净直径为6m,装备有 JKMD一4L一4000/3000落地式多绳摩擦轮提升机 两台,采用两对 16t箕斗提升,提升机最大提升速度 可达 12m/s,现提升机运行速度 10.5m/s。 卸载仓原设计的煤从箕斗卸出后,由于原卸载 仓卸载角度小43。,原煤的粘性较大时不会 自溜进 入原煤仓 ,堵塞在卸载仓 口,造成压舌板事故,从而 图1 主井提升系统卸载装置示意图 1——箕斗;2——活动舌板 ;3——井口煤仓 中断生产影响提煤。同时卸载煤仓上的舌板在每次 经过研究论证,决定取消活动式舌板,安装固定 卸煤时伸出并收回一次,增加了整个提升循环时间, 并且当箕斗运行时,又容易刮碰舌板造成事故。因 式舌板并增大舌板角度,改变卸煤时煤流方向,使煤 此,对卸载舌板进行了技术改造,取得 良好效果。 流经舌板自动流人煤仓。这样改造后,减少了卸载 的运行时间,即增加了系统的提升能力,又保证设备 1 问题分析及解决方案 安全运行。 卸载改造前装置如图 1所示。经了解现场,发 2 改进原理及改进方法 现活动舌板和箕斗闸门开闭器的执行元件均为气 缸 ,工作环节流程为: 根据 《煤矿生产能力核定标准》中规定,煤矿主 箕斗到位-+舌板伸出.+扇形门打开-÷卸煤完毕 井提升系统提升能力A的计算公式为: 扇形门关闭_÷舌板收回箕斗离开。活动舌板的主 A = 10000 要作用是搭接卸载煤仓和箕斗卸载口,可避免卸载 ~‘‘k潞1,T ●、(_1)l‘ 撒煤。 式中 A——主井提升能力,万t/a; · 33 · 第2期 铁 法 科 技 2013年11月 b——年工作 日,350d; 0.656m,则煤都不会落人井筒。 t—— 日提升时间,20h或21h,按提升时间取 为此,机械上去除活动舌板和附属装置 (气控 20h; 阀、气缸、连杆等),沿卸载煤仓斜度向井筒方向延 P——每次提升煤炭量,t/,次; 伸节煤板0.2m;电气上拆除控制电磁阀、控制继电 k——装满系数,立井k=1.0; 器和传感器等;修改主控计算机相关程序等。 kl——提升不均匀系数,取 1.1; k

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