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工业技 术 齐QIL鲁U石P油ET化RO工CH,E2M0I1C3AL,41TE(1C)HN:2O2LO—G2Y4
低氮燃烧器在齐鲁热 电厂 3#锅炉上的应用
高爱华
(中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司热电厂,山东淄博 255410)
摘要:介绍低氮燃烧器在齐鲁热电厂3锅炉上的应用效果。实施后3锅炉N0 排放浓度降至427.5mg/m ,飞
灰含碳量降低0.6个百分点;其水冷壁燃烧区域的烟气分析结果表明:烟气中含氧量有较大提高 ,还原性气氛降低,改
善了水冷壁表面运行环境,降低了水冷壁高温腐蚀速率,提高了锅炉效率。
关键词:燃烧器 低氮 锅炉效率 应用
中图分类号:TK223.23 文献标识码:B 文章编号:1009—9859(2013)01—0022—03
中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁 高,热力型 NO会急剧增加;③快速型。燃烧时
石化分公司热电厂 (简称齐鲁热电厂)现有8台 空气中的氮和燃料中的碳氢原子团反应而形成的
410t/h锅炉,1~6锅炉为HG一410/100—11型 NO,其所占比例很小,一般不予考虑。
高温高压 自然循环锅炉,设计锅炉效率90.95%; 本改造 目的主要是控制燃料型及热力型NO
7、8锅炉为NG一410/9.8一M8型高温高压 自然 的生成。基于NO 的生成特点,主要是控制炉内
循环锅炉,设计锅炉效率 92.08%。3锅炉运行 局部区域的空燃 比(过剩空气系数)和炉 内燃烧
中存在飞灰含碳量高、低负荷稳燃性差,锅炉效率 的最高温度。
低、高温腐蚀等问题,燃烧器区域水冷壁不到 1个 (2)燃烧器改造整体设计思路:在保持较高
大修周期 (4a)就需部分更换。为提高锅炉效率, 效率的前提下,防止结焦,大幅度地削减 NO。因
保证安全经济运行,同时减少 NO 排放,对燃烧 此,在燃烧器上方增加高位燃尽风,风量 占总风量
器进行改造。 的20%左右,距上一次风保持较大的距离,燃尽
风喷口设计为上下左右摆动喷口;一次风喷口采
1 低氮燃烧器介绍 用上下浓淡组合方式,二次风喷口面积也相应调
1.1 低氮燃烧器改造方案选择 整;一、二、三次风率及风速仍与原燃烧器参数相
目前,国家规定 2014年燃烧锅炉 NO 排放 近。燃烧器改造前后参数对比见表 1。
浓度达到 100mg/m 以下。为此,中国石化集 团 燃烧器改造后布置示意如图1所示。①燃烧
公司要求在燃烧系统改造时必须考虑降低 NO 器纵向布置:燃烧器由下至上依次为下二次风、下
排放。因此,齐鲁热电厂针对 3锅炉存在的问题 一 次风、中下二次风、中一次风、中上二次风 (加
对其原采用的四角布置直流水平浓淡煤粉燃烧器 装贴壁风)、上一次风、上二次风 (加装贴壁风)、
进行改造。 三次风。在燃烧器上部布置 SOFA燃烧器,分两
层SOFA1和SOFA2。②燃烧器横向布置:在水平
(1)NO 的生成机理主要有3种类型:①燃
断面上,一次风射流在炉内形成 93mm顺时针
料型。燃料中的含氮化合物在燃烧过程中热分解
切圆,二次风射流在炉内形成 6985mm逆时针切
之后又氧化而形成 的NO ,占总量 的8
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