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分条线电气控制系统设计和运行效果.doc

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分条线电气控制系统设计和运行效果

分条线电气控制系统设计和运行效果   摘 要:文章主要介绍金属带材分条线电气系统的设计方案,以及运行效果。 关键词:分条线;电气系统设计;运行效果 本着节约成本的理念,在对该分条线不改变机械构造及配置的情况下,对电气系统进行新的设计及方案实施。本文主要介绍其新系统的设计方案,以及实施效果。 1 概述 纵剪线设备主要包括:入口卷材小车、开卷机、压辊、开皮机、夹紧辊、纵剪、废边卷取机、活套、拖擦装置、卷取机、卸料器、出口卷材小车等。 1.1 主要工艺参数 材料:钛带、不锈钢带;厚度:0.3-2.5mm;速度:max.100mpm;穿带速度:15mpm;缓慢运行速度:15mpm;分切能力:2.5mm厚的切6刀;1.0mm厚的切21刀 1.2 分条线功能描述 带卷上料:将带卷放置在入口卷材小车上,移动并升起小车将带卷放置在开卷机芯轴上,扩张芯轴以固定带卷;退回小车; 穿带及纵剪分条:降落压紧辊,升起并伸长喂料台,打开夹紧辊,向前点动开卷机,将带头送至纵剪前,运行纵剪机构,待带头经过纵剪后,夹紧夹紧辊,收回并降落喂料台;经过活套,将纵剪的已分条的带材穿过分离盘,以及拖擦张力倾斜装置、再经分离盘卷绕在重卷机上; 废边收集:将经过纵剪后的废边通过废边导向卷绕在废边卷取机上,启动废边卷取功能,即可进行废边卷取; 卸卷:整卷带材通过之后,固定带尾,抬起分离盘,将出口卷材小车移至带卷下方,升起卷材小车托住带卷,缩紧重卷机芯轴,推出推板,将带卷卸至小车上。 1.3 技术要求 新的系统必须完全满足原有设备的各种功能,各种联锁保护齐全,同时增加故障诊断、报警和显示功能;并对整线自动化程度升级,新的系统必须具有先进性、可靠性和经济实用性。 2 系统方案 2.1整体描述 在设计时,考虑到系统的成本,我们保留了原传动系统的电动机;并且充分考虑了系统的扩展性和兼容性,以及现场使用的安全性。我们制定了如下方案: 该方案自动化系统采用两级系统的结构,即基础自动化级和监控级。监控级为人机界面HMI部分;基础自动化为PLC控制部分。 新的系统对开卷机速度控制,活套控制进行了新的设计;增加了人机界面;增加了系统状态信息显示;增加了故障信息的显示及报警;并且根据故障状态的级别,将故障分为重故障、轻故障,重故障发生时,跳闸停机;轻故障发生时,仅报警,不停机。 对于设备的其它部分,包括入口卷材小车、压辊、夹紧辊、废边卷取机、拖擦装置、卸料推板、出口卷材小车等的控制保留原有功能。 2.2 系统配置 在本方案中,主要设备的选型,包括PLC、直流调速装置、人机界面等,均采用了当下先进的、流行的产品,保证了本系统的先进性、易维护性、易操作性以及系统方案的经济性。 为了提高了控制系统稳定性,控制器采用西门子S7-300 PLC。S7-300 PLC是模块化中型PLC 系统,满足中、小规模的控制要求。各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务。简单实用的分布式结构和通用的网络能力,使得应用十分灵活。无风扇设计的结构,使用户的维护更加简便。 直流调速装置选用SIMOREG 6RA70系列的直流调速器。该系列调速器性能稳定,易于操作,各个单元很容易拆装,易于维护。6RA70直流控制器已经广泛应用于各行业,已经在国内外得到可靠实例的证实,可靠性、安全方面较有保障。PLC与调速器通过PROFIBUS网络进行数据交换,提高了系统稳定性的同时,大大减少了维修人员的工作强度,提高了设备的生产率。 人机界面选择威纶TK系列10?触摸屏,经济适用,性价比高。与PLC之间采用RS485通讯。 主要低压元件选用ABB低压电器,性能稳定,可靠性高。 2.3 人机界面HMI 人机界面安装在主操作台上,对站内各传动设备的运行状况进行自动监控,实时显示设备运行的相关信息,包括设备运行的参数设定、参数反馈、报警记录等。 参数设定和显示:开卷张力的设定显示、开卷张力的反馈;纵剪速度的设定;纵剪电流、电压、速度的显示;活套控制的设定显示;边料张力的设定显示、边料张力的反馈;带材长度的显示;卷取直流电机的电流、电压、转速的显示;报警参数显示:直流调速器的故障信息;热继电器的故障信息等。 2.4 开卷速度 开卷机的速度是通过开卷抱闸装置来实现的。开卷抱闸装置在原系统中是由模拟线路板控制的,新系统将这部分控制集成在PLC系统中。 当生产线运行时,通过PLC的FM350-2采集设备纵剪的线速度以及开卷编码器计算获得的开卷线速度,通过比较两个线速度的信号,如果纵剪的线速度与开卷线速度相差超过允许值,自动调整抱闸系统的气动调节阀,由于原系统的气

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