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高压临氢装置事故分析及防范处理
随着工业革命和科学技术的发展,人类遭遇到越来越多的风险和挑战,经历了三个时期才减轻了种种灾害和风险对人类的危害,在推动安全科学技术进步的同时,也优化拓展了安全文化。 石油化工企业安全文化 (1)保安全就是保政治,保稳定,保大局。 (2)安全生产方针文化。 (3)安全管理“治本”文化。 (4)安全生产责任制文化。 (5)安全监督管理文化。 (6)安全检查文化。 (7)安全风险和隐患识别文化。 (8)强化自身约束机制文化。 (9)隐患治理文化。 (10)事故调查处理文化。 (2)1984年11月19日凌晨 墨西哥城工业区 液化石油气大爆炸,火焰高度200多米,燃烧36h。死亡650人,3000人受伤,120万人撤离危险区,34万人流离失所 事故原因:运送液化石油气的汽车发生爆炸,导致连锁爆炸(75家储存单位,共10万桶LNG) (3)2005年3月23日 BP在美国得克萨斯州最大炼油厂(美国境内第三,2160万t/a)发生爆炸,死亡14人,170人受伤,黑烟4000英尺,地面形成一巨大深坑,8km之外听到爆炸声 事故经过:第一响—高压油泵故障 第二响—正在处理时,加氢装置大量H2串到高 压油泵房内 事故原因:高压串低压,H2爆炸 损失巨大:死亡45人,58人受伤,厂房被炸毁,设备、仪器损坏严重,人的身心安全健康受损 1986年3月30日,3:25 林源炼油厂,油罐区:6×5000 m3,储存各种油 品1.76万吨 事故经过:21#油罐异常响声 跑油,160℃蜡油与250℃, 伴热管线接触,起火引燃四个油罐 泵房 装油栈台 S火=20000 m2,5个油罐烧坏 消 防:车49辆,人员486人,泡沫灭火剂87.5吨,灭火干粉3吨,14h扑灭 事故原因: (1) 领导重生产,忽视安全。 (2) 工艺纪律不严,FCC擅自改变进料方案(用VGO)。 (3) 施工质量差,罐底焊缝处裂口(12.18×140mm),漏焊虚 焊,单面焊,建成后(78年)未试漏匆忙投产使用。 1993年10月21日金陵石化炼油汽油罐区,汽油串罐外溢酿成重大火灾事故 事故经过:错开阀门 汽油罐外溢跑油,明火引燃起火 事故原因: (1)误操作 (2)不按操作规程运作 — 油罐装满油后,不关闭罐根阀 (3)不现场交接班 (4)巡回检查流于形式 事故状态保护催化剂和设备的原则: 降低反应器温度,保持操作处于控制之下 保持最大流量的气体流过设备 除了有温度漂移的可能性外,要保持氢分压 油进料停止后,尽可能汽提出催化剂上面的油 反应系统事故 —— 紧急放空处理 遇有切不断火源的火灾,不能切断的管线破裂及设备严重漏损,床层超稳超过工艺指标值等重大恶性事故,必须按紧急放空处理 √切断原料油,引尾油经原料油缓冲罐进装置 √加热炉熄火,停燃料气 √停新氢压缩机 √停循环氢压缩机,开循环氢旁路 √停水 √开紧急放空 √注意高分减油 反应系统事故 —— 补充氢中断 停新氢压缩机 加热炉熄火 维持进料量,注急冷氢。当保持反应器循环气量时,以最大流量注急冷氢 确保尾气放空阀关闭,以防止系统降压 当反应器温度降到325℃时换进低氮油 当反应器温度降到200℃时停油 停注水 保持反应器压力 恢复供氢后开新氢压缩机,按有循环气开工法重新升温进料 反应系统事故 —— 循环氢压缩机故障 ● 如果循环氢压缩机故障,必须很快降低反应器温度和压力 √确认炉子熄火 √系统降压 √用新氢压缩机继续补充氢气 √继续进油降低床层在335 ℃以下立即换低氮油 √设法启动循环氢压缩机 √如果循环氢压缩机启动失败,则反应器继续降温和降压 √当降温到200 ℃时停止进油 √系统降压至 5.0 kg/cm2(G) √停止补充氢气 √无液体进入反应系统后,停注水 √引入氮气 √关闭系统 √分馏系统在循环氢压缩机故障后转入循环操作 反应系统事故 —— 床层超温 反应器床层最高点温度高于正常温度10~15 ℃时: √ 调节加热炉,压低炉出口温度 √ 开冷氢压低床层温度 √ 当整个床层温度不再上升,可逐渐关小冷氢,平稳炉出口温度,恢复正常操作 反应器床层最高点温度高于正常温度15~30 ℃,且有继续上升趋势时: √ 加热炉熄火,留长明灯 √ 立即停新氢压缩机,开大尾气放空阀降系统压力(降到不低于6.5MPa) √ 加大急冷氢 √ 当床层温度低于正常温度10 ℃时,逐渐恢复正常操作条件 当以上处理无效时,立即降量或停油,系统降温、降压。温度、压力降低后,对高 温高压设备进行全面检查,如
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