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延迟焦化装置缩短生焦周期技术总结
延迟焦化装置缩短生焦周期技术总结
郑宗孝姜伟
(中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博255434)
摘要对1.40M∥a延迟焦化装置缩短生焦周期的实施技术进行了总结,并对各系统操作进行了分析,
采取了有效措施,保证了20h生焦周期的顺利运转,对同类装置缩短生焦周期、提高装置处理量有一定
的借鉴意义。
关键词延迟焦化生焦周期 处理量
齐鲁分公司胜利炼油厂1.40
M乞/a延迟焦化装置由中国石化北京设计院设计,设计原料为胜
利混合原油的减压渣油,采用一炉两塔工艺,设计循环比为O.2一O.25,焦炭塔直径为8800姗,生
热炉进行了在线烧焦,现已连续运转22个月。
1装置生产运行状况
延迟焦化装置自投产以来,生产运行平稳,运行负荷为设计值的96%左右。但自2006年下半
年,炼油厂重油处理能力不足,重油堵库严重,制约了炼厂原油的整体加工能力,影响了企业经济效
益的提高,而提高延迟焦化装置的处理能力,是解决重油库存增加的重要手段。从延迟焦化装置的
实际运行情况来看,装置原料由一常减渣和二常、三常减渣组成,而二常三常减渣残炭高,装置生焦
率高。表1为2006年下半年原料及焦高情况。
表l 20嘶年下半年原料及焦高情况
从表1可以看出,随着装置处理量提高,焦炭塔焦高逐渐上升,特别是2006年10月份开始,原
料性质变差,残炭值过高,造成焦炭塔焦高已经超过设计值的23.5m,最高达26.0m。焦炭塔生焦
高度过高,容易引起泡沫携带,影响装置的长周期安全生产,使装置处理量的提高受到了限制。
焦炭塔容积已成为装置加工劣质原料及提高装置处理能力的瓶颈,而采用缩短焦炭塔生焦周
期的方式,可提高焦炭塔容积利用率,在确保焦炭塔安全空高的前提下,提高装置的处理量。
2缩短生焦周期实施情况
为进一步提高装置处理能力,提高焦炭塔容积利用率,车间积极开展缩短生焦周期的技术攻关
工作,在厂部的协调安排下,克服重重困难,改进了延迟焦化装置的生产操作和管理模式,积极推进
h的生焦周期。
实施了20
2.1前期准备工作
739
400 000
(1)由于装置压缩机设计最大流量为19m3/h,实际处理量已达20m3/h以上,压缩机
处于超负荷运转。并且由于中压蒸汽与低压蒸汽压差偏低,压缩机转速已达极限,无法进一步提高
缩机负荷。该项目于1月23日吹扫试压合格后顺利投用,焦化富气分流2500m3/h左右,有效地
降低了延迟焦化装置压缩机的负荷,为装置提高处理量创造了条件。 。
(2)为改善装置的操作稳定性,及时解决了制约生产的部分设备问题,为20h生焦周期的实施
创造了条件。如:1月17、22日分别对焦炭塔顶油气线弯头进行了清焦;及时对装置回炼油泵人口
过滤器清焦;接触冷却塔顶空冷器及塔内油质进行了处理;分馏塔塔底循环泵人口过滤器进行了清
焦;部分加热炉燃烧器火嘴进行了清理。
(3)由于24h生焦周期改为20h后,除焦班除焦时间会在夜间,因为照明不足,无法安全、顺
利除焦,车间提前联系相关单位在焦炭塔48m平台、1lm平台接好照明灯。
(4)为使除焦班和焦炭塔岗位操作程序处于最佳工作时间,车间利用一周的时间,将改变生焦
周期前的最后一塔换塔时间拖后了三个小时,达到了20h生焦周期的操作程序要求。
(5)在24h生焦周期情况下,除焦班和焦炭塔岗位每天工作时间相对固定,而在改为20h生
焦周期后,由于每天的除焦时间不固定,焦炭塔切换、冷焦、预热等时间也随之变化,给生产管理带
来较大的难度。为此,车间及时召开了岗务会,对岗位人员的配备进行了调整,并提出了新的要求,
统一了岗位人员的认识,稳定了职工情绪。
(6)由厂部协调调运处,使调运处抓焦班明确延迟焦化装置的除焦时间,做好抓焦工作,避免
由于工作配合、协调不够影响装置生产。
(7)提前对装置设备进行检查处理,防止不能满足大处理量生产的需要,特别是除焦设备的易
损部件,尽量做好备
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