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凝结水系统管路振动及防治

凝结水系统管路振动分析及防治 祝庆一 (嘉兴发电有限责任有限公司) 摘要:凝结水管路振动是电厂管路振动的一种。通过对振动发生原因的分析,总结在整个调试阶段采取了一系列使振动减小的措施。同时提出一些进一步改进意见,就此为管道振动防治提供借鉴。 关键词:振动 水击 弯管 嘉兴发电有限责任公司二期#3,4机组为东方汽轮机厂引进型600MW汽轮机。其凝结水系统将凝汽器热井中的凝结水由凝结水泵抽出,经过精处理装置、轴加、#8~#5低压加热器送至除氧器,同时向各杂用水用户提供专项用水。在其调试过程中,出现凝结水母管振动大,甚至有杂用水小管振断的情况。其再循环管路振动噪音尤为严重。 1 振动原因分析 1) 当液体在压力管道中流动时,由于某种原因,流体流动速度突然改变,引起管道中压力产生反复的,急烈的变化,这种现象称为水击[1]。 启动初期,凝泵启动后随着出口阀的开启阀前厚度的液体由静止到流动,阀门断面液体压力由出口压力变化为,密度由变为,流速c ,管道断面面积,控制体内液体质量A, 其动量变化为 期间所收合力为 根据动量定理= 简化为c由于可略去,dl/dt表示水击沿管道传播的速度用c0表示,则水击压力 c0,其中c0= 如果阀门最初开启时所产生的水击波由管道入口反射回阀门时,阀门已经全部开启,这种水击称为直接水击,反之,为间接水击,间接水击所引起的压力升高低于直接水击所产生的水击压力。 由此我们可以推出 a. 增加阀门启闭时间可以减小水击压力; b. 在管路中注满水,则。因此在凝泵启动前对凝结水母管注水使水击压力减小。 2) 杂用水管道多为细管而且弯道很多容易淤积气体,当管道中流量、压力突变时气囊发生气鼓效应,使相应管道发生水击。 3) 对于再循环管路来说流速较快。凝结水再循环作为凝泵最小流量以及轴封加热器冷却的保障,根据设计再循环管为无缝钢管,内径,再循环调节阀要求凝泵运行时流量小于380t/h开启,实际其开启后流量,根据可求得c=4.1m/s,而《火力发电厂汽水管道设计技术规定》凝结水管道内流速2~3.5m/s,可见管内流速较大。根据SULZER凝泵(BDC500-490/D3S)说明书,持续最小流量349.2m3/h,适当减小流量可行。 4) 凝结水管道又多直角弯管,甚至部分管段有一定斜度。由于弯管内、外侧投影面积不同,当内部承压时,内、外侧受力不同,这使弯管产生“趋直”效应。再循环管道尤为突出,其采用热压弯头R=305mm,整个再循环管断共设置14处直角弯头。我们知道,流体由直管进入弯管前截面压强均一。流体在进入弯头后,外侧流动先增压后降压,内侧流动先降压再增压,在增压过程中,都有可能因边界层能量被粘滞力所消耗而出现边界层分离,形成旋涡 [1]。弯头的弯曲半径越小,旋涡越严重。旋涡的存在使管道流量不稳,同时注意到弯管布置间距较小,最小只有(2m)。流向快速变化,对弯管形成冲刷,管内压力周期性波动,形成一定频率的振动。管道弯头能增加管组柔性,但过多时会降低管道固有频率容易发生振动。因此,应尽量减少弯管,同时加大弯管的弯曲半径。 5) 管道弯管能增加管组柔性,但过多时管道受力复杂,加重支吊架的负担。下面分析一下弯管受力, 此合力F由管道支吊架承担,势必对支吊架提出较高要求。加强对支吊架校验,当然要彻底解决,应尽量减少弯管布置。 6) 管内节流产生压力波动。再循环管道进口为轴加出口压力约3~4MPa,经调节阀,其末端接入高压侧凝汽器(压力7Kpa)。凝结水系统再循环阀采用FISHER的线性气动调节控制阀,该阀流量系数Cv=151(额定最大流量时),根据, , 由此求得流经该阀门压降,阀门节流使管道压力局部突变造成水击,产生一定频率的振动。如果此时与管道的固有频率接近振动越大。 2 改进措施及效果 根据振动的原因,在凝结水调试阶段分别采取了以下措施,并收获了一定效果: 按照原设计母管注水使用凝结水杂用水至闭冷水箱管道,由输送泵作水源。现加装专门凝结水母管启动前注水管,要求在系统启动前注水直至轴加出口,注水管道设有安全阀和逆止阀,防止高压水倒入注水管,同时在轴加进口管上加装放气阀,这样注水更加充分,从而避免水击。 凝泵启动前关闭凝结水杂用水管总阀,减少因小管径的杂用水管中淤积气体,形成气囊,压力变化时气囊发生气鼓效应。 改造再循环管升入凝汽器部分的管径,由原来的(219改为(273。 凝泵启动后联琐开凝泵出口阀时,先开18秒停40秒再全开,这样增加阀门开启时间。 凝泵启动条件再循环阀开,改为第一凝泵启动后,再循环开启。防止注水在凝泵未启动前从再循环倒入凝汽器。 检查并改装部分支吊架。 通过再循环调节阀节流减小再循环管内流量(控制在400t/h),从而降低流速。 3 进一步改进意见 降低再循环流量,从而减小流速,适当降低凝结水压力(实际本

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