关于机械加速澄清池在原水预处理中运行工况分析.docVIP

关于机械加速澄清池在原水预处理中运行工况分析.doc

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关于机械加速澄清池在原水预处理中运行工况分析

关于机械加速澄清池在原水预处理中运行工况分析 ( 作者:赵洪建 胡述振  发表时间:2014年11月 )   【论文摘要】:本文系统分析了机械加速澄清池运行过程中遇到的问题,并对所遇到的问题进行分析确认,采取措施,保证了机械加速澄清池安全稳定的运行。   【论文关键字】:机械加速澄清池 运行问题 应对措施   前言   生水处理是所有热电厂化学水处理的一种关键环节,生水处理能力的好坏直接影响了水质的优劣,河南平顶山发电分公司一期工程是典型的闭式循环方式,使用3台内径φ24.6m的加速澄清池。通过两天不同反应室的作用效果,判断不同深度的渣层厚度和特点,然后为之后进行的水质处理环节提供工作依据。   一、循环水处理系统概况   中电投河南平顶山发电分公司一期工程2×1000MW机组循环冷却水系统采用闭式循环方式,循环水采用旁流石灰处理系统,设计Cl-浓缩倍率为6.2倍。循环水补充水水源为宝丰县污水处理厂处理后中水(800t/h),不足部分为昭平台水库水(2542t/h),备用水源为昭平台水库水。设计3台内径为φ24.6m的机械加速澄清池。该池适用于冷法混凝石灰处理工艺,出水浊度可达到10mg/L以下,正常出力为900m3/h,并可在入口流量为560~1550m3/h的范围内正常运行。   该池主要由反应室、集水槽、驱动装置、搅拌机、刮泥机、钢结构、取样装置、本体管道等部分组成。水在处理过程中总的停留时间超过1.8小时,第一反应室由抽吸管和伞形延长段组成,抽吸管直径φ3.25m,伞形延长段是安装在抽吸管下部,并能和刮泥机一起旋转的锥形罩。泥渣回流比为3~5;第二反应室直径φ10.82m;集水槽采用淹没孔口出流,双环形集水槽。   在第一反应室和第二反应室上、下侧分别设置了固定取样点,并设有可调取样管,通过调整取样器在澄清池中不同位置,以判明不同深度的渣层特性和渣层高度。   二、机械加速澄清池在运行中遇到的问题   1、我们首先遇到的问题就在机加池的初期投运过程中,在增加流量时有时会出现翻池的现象。   2、机加池切换来水水源的影响   我厂机加池用水为#1、2机凉水塔池内的循环水。有时为了平衡两个的水位,会切换正使用的塔池水为另一个塔池,当两台汽轮机出力不一样时,他们的温度就会有差异,当它们的温度相差5℃以上,倒换机加池来水就会造成出水水质差,甚至会翻池。   3、进水水温过高,影响机加池的稳定运行。   在夏季,机加池运行水温一般维持在38℃左右,有时进水水温会高达42℃,严重影响机加池的稳定运行。   4、没有及时发现机加池在出水水质变化,造成翻池。由于机加池高度在十几米,而且由于设计问题需要分别登上3个池子进行巡检,巡检间隔为2小时,当出水水质刚出现恶化时不能及时发现,及时处理。造成翻池。   5、当中水系统来水时,由于管线较长,内部空气较多且无排空阀,在机加池进水的瞬间,会产生较大的冲击,极易造成二反区域猛烈翻起,使搅拌机减速箱进水,污染润滑油。   6、脱水机运行不稳定   当机加池出现水质恶化时,往往采取加大排污量的方法。排泥污水进入相对应的浓缩池。而浓缩池排泥泵却由于进水含泥量大,导致扭矩超标跳闸停运。因此,浓缩池不能正常运行,已经成为造成机加池出水水质超标的主要原因。   三:原因分析及采取的应对措施:   1、通过查找、分析原因为:1、每次增加流量过大(超过80 t/h),使水流冲击大2、增加流量间隔时间过短(半个小时左右),温度变化快。   通过改变投运机加池时增加流量的方式,翻池现象基本消除。   1)控制进水量不宜过大,流量控制在200m3/h以下,适当加大投药量(为正常加药量的 1~2 倍);   2)池内进水至浸满搅拌机叶轮后可启动搅拌机,此时,应减小搅拌机的开启度以及减少叶轮提升水量;搅拌机应在低速下启动,然后以不大于2r/min的速度调整到所需转速。   3)为了加快形成所需泥渣浓度,搅拌叶轮转速可适当降低,减小提升流量,延长混合反应时间,在蓄泥期间可适当增加投药量(可较正常投药量大二倍左右),也可适当加一些粘土帮助泥渣形成,此时的进水量可控制为设计水量的地二分之一。   2、当命令切换机加池来水方式时,通过改变操作方法,缓慢调整两个塔池的来水比例,防止进水温升过快,使温差变化小。消除机加池切换来水水源的影响。   3、夏季机加池进水水温除了环境温度高影响外,主要受机组出力的影响大。一般是凌晨6点左右开始涨负荷,晚上23点左右开始降负荷。我们根据负荷变化情况,在机组增加负荷时适当降低机加池的进水流量,减少温度大幅度升高,控制在小范围波动,防止翻池。待进水温度稳定后可适

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