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正压浓相输灰在大唐国际陡河发电厂的应用.pdf

第34卷 第9期 华 电擞 采 Vo1.34 No.9 2012年9月 HuadianTechnology Sep.2012 正压浓相输灰在大唐 国际陡河发 电厂的应用 王剑锋 (大唐国际陡河发电厂,河北 唐山 063028) 摘 要:大唐国际陡河发电厂 3,4锅炉输灰系统在实际运行中出现了系统稳定性差、系统缺陷频发、电除尘器高料 位 、系统磨损严重 、压缩空气裕量不足等问题。对出现的问题进行了分析,提出了解决办法。 关键词:正压浓相气力输灰;煤质变化 ;原因分析;设备改造;解决办法 中图分类号:TK223.27 文献标志码:B 文章编号:1674—1951l2012)09—0062—03 串联后与二电场合并到 1根管道进入粗、细灰库。 O 引言 2010年,为提高系统可靠性,又增加 了输灰 大唐国际陡河发 电厂 (以下简称陡河发电厂) 管道。 为缓解环保压力,杜绝水力排灰,提高粉煤灰的综合 (1)省煤器及一电场无变化,3锅炉二电场A, 利用率,2007年对 1~ 4锅炉进行了输灰系统改 B侧合并单独设置 1根管道;三 电场单独设置 1根 造 。引进了某公司设计的正压浓相气力输灰技术, 管道 ,四电场、五电场共用 1根管道 。4锅炉二 电场 全厂8台机组全部实现了气力除灰。由于设计上的 A,B侧合并单独设置 1根管道,三 电场、四电场、五 先天不足及机组燃煤品质的变化,输灰系统运行中 电场公用 1根管道。 经常出现不正常现象,导致 电除尘器高料位及输灰 (2) 3锅炉共设5根输灰管道;4锅炉共设4 系统故障频发,直接威胁着机组的安全、稳定运行。 根输灰管道。 1 系统概况 2 故障原因分析 3,4机组单机容量为 250MW,2台锅炉容量 2.1 系统稳定性差 为850t/h。 在气力输灰设计时,应根据锅炉出力、灰库距离 输灰距离:3机组为 900m,4机组为 850m, 及燃煤灰分情况进行计算,选取合适的灰泵型号,配 提升高度为 30m。 置相应的输灰管道 。输灰管道的内径与灰泵的大小 设计参数:灰分,45.76%;堆积密度,750kg/m 。 及节流孔板的孔数应匹配。当灰泵型号及输灰管道 动力气源:6台41m /h螺杆式空气压缩机。 确定后,节流孔板 的总孔数也就基本确定下来。 原始设计参数见表 1。 2007年底,3,4锅炉输灰系统投入运行,在试运 表 1 粒度分布原始设计参数 行过程中,经常出现堵塞现象,为此,厂家对该系统 进行了调整,在仓泵间及出口管道上增加浓度稳定 器和调整节流孔板,但效果不明显。分析堵塞的原 初始设计管道布置情况如下: 因有 以下 2个方面 : (1)省煤器采用 4台输送泵 串联,设置 1根管 (1)设计及安

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