4500td水泥回转窑窑尾袋除尘器运行中常见问题的原因分析及对策.docxVIP

4500td水泥回转窑窑尾袋除尘器运行中常见问题的原因分析及对策.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
4500td水泥回转窑窑尾袋除尘器运行中常见问题的原因分析及对策

4500t/d水泥回转窑窑尾袋除尘器运行中常见问题的原因分析及对策摘要:本文主要介绍了水泥回转窑窑尾袋除尘器运行中存在的问题进行原因分析并提出了解决措施。关键字:水泥窑尾袋除尘器维护与管理1、概况新的《水泥工业大气污染物排放标准GB4915-2013》[1]于2014年3月正式实行,与现行标准相比,新标准扩大了适用范围,在原有水泥原料矿山开采、水泥制造、水泥制品生产的基础上增加了散装水泥中转站;调整了粉尘排放限值由现行标准的50mg/m3(水泥窑等热力设备)和30mg/m3(水泥磨等通风设备)收严至30mg/m3和20mg/m3;特别地区收严至20mg/m3和10mg/m3[2-3]。福建某水泥厂现拥有2条4500d/t新型干法回转窑,窑尾均采用袋式除尘器,2#线窑尾袋除尘器2009年投运,结构包括:风机、箱体、滤袋、排灰系统、清灰系统和控制系统。袋除尘器采用露天布置,为外滤式除尘,采用灰斗进风,中间烟道结构,整体分为A,B两侧,每侧14个袋式。主要运行参数见表1。由于维护经验不足加之不是主机设备往往忽视日常的巡检和维护,2009年至2012年因袋式除尘器故障被迫停产,设备阻力居高不下,滤袋破损率大,运行成本高的问题也逐渐涌现出来。表1窑尾袋式除尘器主要运行参数窑尾袋除尘器主要运行参数处理风量: 760000m3/h 过滤面积:14854m2 过滤风速: 0.85m/min清灰方式: 离线清灰布袋规格:玻纤复合水刺覆膜滤袋Φ160×6000mm净气室数量:28个滤袋数量: 4928条工作温度: 160℃瞬间温度240℃氮氧化物: 400mg/m3二氧化硫: 100mg/m3粉尘排放浓度:13.4mg/m32存在的问题及原因分析2.1新滤袋投运后系统阻力上升快,且滤袋堵塞2#袋除尘器箱体现场组装,接口焊缝、箱体不密合,是不可避免的。而这些问题却没有得到重视在后期运行时产生较多问题例如,净气室花板与袋室有焊缝,含尘气流就不在经过滤袋而直接通过焊缝排出造成排放浓度高;而壳体漏风率高使得系统实际处理的风量大于设计风量,系统阻力在2010年2月(运行6个月后)就达到1450Pa;靠近漏风处的滤袋因过滤风速高,破损的也更快。新滤袋刚投运时阻力较低、表面无粉尘层,而窑系统升温使用柴油助燃,此时烟气高温、含湿、含油直接投入系统运行,滤袋就容易发生堵塞。2.2灰斗积灰造成阻力异常升高2#线采用灰斗进风,液压翻板式下料阀,运行至2011年5月系统阻力突增至2000pa被迫停窑检修,检查发现2#线B侧7、9号灰斗卸灰阀故障,粉尘无法及时排出,灰斗积灰严重,灰斗进风口被粉尘堵死。滤袋底部处于结灰处,造成底部的磨损等。灰斗进风口堵塞使得实际过滤面积减少,过滤风速大,粉尘进入滤料内部造成堵塞。灰斗积灰则使清落的粉尘被二次飞扬,使除尘器始终处于高阻运行。2.3清灰系统存在的问题(1)压缩空气的压力不足,压缩空气管路上的油水分离器未及时排水,压缩空气的含油水,使滤袋“内糊袋”;(2)清灰系统的参数从09年5月验收后一直按照厂家表2中参数运行,未根据实际工况随时进行调整。表2 09年5月以来清灰参数系统压差Pa脉冲宽度ms脉冲间隔时间s投产初期2012年6月投产初期2012年6月投产初期2012年6月900~1200186020020055(3)电磁脉冲阀故障频繁2#线脉冲阀的使用平均寿命只有6到7个月,定时喷吹采用表2参数,清灰周期为30min,每个月的喷吹次数不到2000次,远未达到脉冲阀设计使用次数100万次。检修故障的电磁脉冲阀时发现,因脉冲阀膜片损坏或者弹簧弹性的比例不足10%。而90%以上的故障是因为脉冲阀上电磁先导阀阀芯内进入细微的粉尘颗粒使得阀芯卡塞。PLC的指令虽然发出,但先导阀内的阀芯却无法动作,压缩空气就无法进入喷吹管进行清灰[4~5]。(4)净气室提升阀提升和关闭不到位,未及时添加液压传动系统的润滑油提升阀“干磨”断裂。2.4其他问题(1)系统漏风严重,阻力高。系统漏风率大使得袋除尘器实际处理的风量大于设计风量,过滤风速高阻力大。系统漏风可从袋除尘器进出口烟气温度差和氧含量差得出[6]。立磨未运行时进口温度177℃此时的出口温度为165℃,而进口氧含量为8.1%出口氧含量12.7%。历年检查时发现,系统漏风主要原因为:1、箱体焊接不密实,存在焊缝而在滤袋安装好后也未进行荧光粉检漏。2、净气室盖板密封圈气密性差。3、翻板式卸料阀漏风。(2)破袋后未及时跟换致风机叶片磨损严重。破袋后烟气中粉尘含量增加,加快了风机叶片的磨损,而风机叶片磨损又导致抽风量减少,使系统进入恶性循环。3.措施和建议(1)在新滤袋安装好后务必先对袋除尘器箱体内部进行荧光粉检漏,保证除尘器箱体无结构性空气泄漏;然后对新

文档评论(0)

xcs88858 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8130065136000003

1亿VIP精品文档

相关文档