锅炉给水换热器泄漏事故处理及效果研究.pdfVIP

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  • 2018-01-03 发布于广东
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锅炉给水换热器泄漏事故处理及效果研究.pdf

锅炉给水换热器泄漏事故处理及效果 中石化巴陵分公司尿素产品部杨伟怀 胡益民 中石化巴陵分公司尿素产品部年产30万 侧)在10.0MPa左右。 吨合成氨装置的合成塔原为Kellogg公司的四 层轴向合成塔,1990年改造为托普索公司的1事故经过及原因分析 S-200型径向合成塔,塔出口有两台串联的换1.1事故经过和现象 热器(位号为120一C和123一C1),合成塔出气经2002年6月中旬,蒸汽冷凝液精制器 123一C/CI管侧,将热量传给壳侧的锅炉给水(102一U)发生一系列异常情况,再生周期由原 (来自104一J),锅炉给水出123一C/C1后经一段来的10~12天做迅速下降到1--2天做;制 炉对流段锅炉给水预热盘管加热后进入汽包 产高压蒸汽,高压蒸汽经合成气压缩机(103一 102一U入口蒸汽冷凝液电导率超标(指标值为 J)高压汽轮机作功减压为中压蒸汽,中压蒸汽 经多个凝汽式中压汽轮机作功后成为乏汽,进 上升并超过指标值8.8~9.2的控制范围。高 人表面冷凝器(101一jc)冷凝,不凝气放空,冷压炉水pH值和电导率均明显上升,表面冷凝 凝液经蒸汽冷凝液精制器(102一U)精制后重新 进入锅炉给水系统。合成塔出气经120一C/Cl082MPa左右,合成装置的蒸汽消耗上升,同时 和一系列换热器冷却后变成液氨去106一F,液 严重威胁高压锅炉的正常安全运行。102一U 氨再由106一F减压至氨冷冻分离系统。合成入口蒸汽冷凝液和炉水的电导率,锅炉给水和 塔出气压力(120一C/CI管侧)在lI.0~ 炉水pH值及123一C出El锅炉给水电导率、 12.0MPa之问,锅炉给水压力(123一C/C1壳 NH4+抽样分析见表1。 表l 102.u及123一C有关分析数据 391 1.2原因分析 2H20,从而在铁表面上形成了良好完整的保 通过对102一U人口冷凝液电导率,锅炉护膜(隔04),阻止电化学腐蚀反应的进行。 给水的pH值和电导率的数据进行分析,发现 但阳极一旦处于高温、高浓度的氢氧化钠溶 pH值、电导率明显升高并超过了控制指标, 液中(有研究表明,在300。C高温下,3%的 同时分析出是由于NH4十含量升高导致电导Na0H就会使钢材发生明显的碱腐蚀),其表 率上升和炉水pH值超标,因此可以肯定是合 面氧化膜将被氢氧化钠溶解而生成铁酸盐: 成系统的氨漏入锅炉给水系统,而根据合成 装置工艺流程特点,只有123一C厄1换热器泄 生成的铁酸盐在锅炉水中进一步水解, 漏才能使合成气漏人锅炉给水中,于是进一 并重新析出碱: 步分析123一C/C1进f.I{口pH值和电导率的变 化情况,发现123一C/Cl出口pH值和电导率因而阳极反应可继续自动进行,不断破 明显升高,由此可以确认123一C/Cl出现了换 坏氧化铁保护膜,从而腐蚀锅炉水系统设备。 热器列管损坏,造成内漏,大量气氨和氢、氮 此外,大量的H,进入高温高压的锅炉水 等不凝性气体漏人锅炉水中。 蒸汽系统后,与设备中的碳钢发生反应形成 内产生局部内应力,引起微裂纹,导致钢材塑 2合成塔出口换热器内漏对系统运行影响 性降低而发生脆性破坏或爆破,损害设备。 1.1 对锅炉水蒸汽系统的影响 2.2对102一U的影响 换热器内漏后,大量气N心和H2、N2等 由于蒸汽冷凝液中有NH4+,导致蒸汽 进入锅炉给水系统,锅炉给水经过锅炉产生 冷凝液电导率超标,加重了102一U的工作负 蒸汽,蒸汽经汽轮机变成乏汽后进入表面冷 荷,使得102一U频繁再生,大大缩短了102.U 凝器(101一JC),因此,整个合成氨装置的锅炉

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