网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

1CEX030VL阀门输出波动原因分析及处理.docVIP

1CEX030VL阀门输出波动原因分析及处理.doc

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1CEX030VL阀门输出波动原因分析及处理

精品论文 参考文献 1CEX030VL阀门输出波动原因分析及处理 张新鸿 刘琳   (海南核电有限公司 572733)   摘要:除氧器高水位而使输送流量减少时,再循环控制阀CEX030VL保证通过凝结水泵的最小流量。再循环控制阀由流量变送器进行调节。本文介绍了1CEX030VL在正常运行期间阀门开度在0-7%之间波动的故障处理过程,总结了I/A控制系统PID控制的机理,对其余I/A 控制系统调试及检修具有参考意义。   关键词:凝结水 循环调节阀 阀门波动 自动控制         1.1 CEX030VL介绍   凝结水经凝结水泵升压,从凝汽器的热井送往低压加热器,然后再送往除氧器。利用除氧器的水位控制器来控制输送的凝结水流量,即通过控制器来控制凝结水调节阀CEX026VL和CEX042VL的开度。如果由于除氧器高水位而使输送流量减少时,则有再循环控制阀CEX030VL来保证通过凝结水泵的最小流量[1]。再循环控制阀由流量变送器进行调节。   凝结水再循环调节阀CEX030VL受流量变送器发出的控制信号动作,控制补给水量。   2.故障描述   在1CEX030VL自动控制时,设定值为1200,测量值1CEX002MPD在1748-1864之间波动,1CEX030VL的开度在0-7%之间波动。正常而言,1CEX030VL在1CEX002MPd超过1200t/h后应保持关闭状态,此时002MPD已经高于设定值600t/h左右,此时阀门开度应可靠为零。   该阀门主控显示经常在-1和+7的开度之间波动,正常该阀门应该在自动关闭状态。   3.问题处理   经检查,发现就地阀门是根据DCS的控制指令来动作的,就地阀门无故障,主要原因为DCS控制的问题。发现问题后,实施以下方案检查1CEX030VL在DCS(I/A控制系列)中的控制模块1CEX030RG(模块类型为PIDA)。试验条件为关闭上游电动隔离阀,将1CEX030VL打自动。 此时1CEX030VL的波动在0-2%之间   1) 对比同为小流量循环阀但控制正常的1APA106VL,其控制模块为1APA106RG,经对比两个控制模块发现:除了量程不同以外,还有一处是PID输入输出的分辨率不同,1CEX030RG的DELTI1为0.01,DELTO1为1,输入分辨率高,输出分辨率较低,而1APA106RG的DELTI1和DELTO1皆为0.1,按照1APA106RG修改1CEX030RG的DELTI1和DELTO1,观察效果,无明显变化,异常情况仍然存在。该方案没有消除故障。   2) 经分析发现异常现象有可能为控制模块的微分起了超前控制导致的,将微分环节去掉,即MODOPT由5(PID控制模式)改为4(PI控制模式),观察效果,无明显变化,故障依然存在。   3) 减弱比例环节的控制强度,将PBAND(比例带)由100逐渐加大至800,PID输出的波动现象明显减弱,由试验时的0-2%减弱为在0-0.2%之间波动,有一定的效果,但考虑提高PBAND将影响到PID的灵敏度,在异常工况下,PID能否满足控制要求无法验证,因此,不建议采取该方法。   4)加大积分环节,INT由1逐渐提高至4,发现波动现象加大,由试验前的0-2%变为0-4%之间波动,减弱INT后波动减小,但故障没有完全消除,同样不建议采取该措施。   5)将PID输出的低限值由0改为-10(LOLIM改为-10),观察发现,PID的输出基本在-2至0%之间波动,1CEX030VL阀门关闭,无波动现象,问题解决。原因分析:PID的输出低限值为0,而PID输出受偏差ERROR(设定值-测量值,含正负号)变化的影响,一旦ERROR突然增大,PID输出会跟着增大。实际工况下1CEX002MPd的流量在波动,导致设定值与测量值一直在变化中,若PID的输出低限值为0,则PID输出有微小波动,将低限改为-10后,基本可以抵消1CEX002MPd流量波动的影响。   4.总结   通过此次故障的处理,加深对I/A控制系统PID调节机理的认识,主要有以下几点:1)若PID的INCOPT=0,测量值大于设定值,PID输出更小,阀门关小;测量值大于设定值,阀门的最终变化趋势是关小,测量值小于设定值,阀门最终的变化趋势是开大2)PID输出还受偏差ERROR(设定值-测量值,含正负号)变化的影响,ERROR突然变大,PID输出会突然变大,但PID的最终输出是变大还是变小取决于参数INCOPT;ERROR不变,阀门最终不变,与微分无关(MODOPT为4或5都一样);   参考文献:   [1]杨兰和 戚屯锋《CNP600 压水堆核电厂运行》,2009年第1版,第313页   作者简介:   张新鸿,助理工程师,维修处,现从事常

文档评论(0)

sheppha + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5134022301000003

1亿VIP精品文档

相关文档