TJ56滚轮轴断裂失效分析及对策研究.pdfVIP

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  • 2018-01-11 发布于广东
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第叫屈中困热处理活动州烃第九蒯江苏省热处理年会论义集(2006年5月,南京) TJ56滚轮轴断裂失效分析及对策 蔡唯佳1,吴涛2,张际亮2,郦剑2 2.浙江大学材料化:I:学院,浙江杭州310027) (1.杭州机床集团技术中心,浙江杭州3100222 摘要:通过分析TJ56连续式砂轮修整器的滚轮轴的冷热加工过程,提出断裂失效原因是由高频淬火的热应力 和组织应力造成的,并从原材料的选用、零件的设计、热处理工艺的控制等方面提j.}i了防范措施。 关键词:TJ56滚轮轴高频淬火失效分析 1概述 机械零件的断裂带米的危害显而易见,小则经济损失,火则引发生产事故,造成人员伤亡和设备破 坏。失效分析的具体任务可归纳为:(1)失效性质的判断;(2)失效原因的分析;(3)采取措施,提高 材料或产品的失效抗力,避免失效重复发生ll~2J。 TJ56连续式砂轮修整器是一个通用部件,用于成型磨床磨削时修整砂轮。杭州机床集团前年9月将 10数控强力成型磨床时,在拆卸过程中,发现其主要零件滚轮轴头部发生断裂。 该部件用于MKL7140X 现就该零件断裂原因进行失效分析,提出改进措施,以防类似情况再发生。 1.1零件结构及技术要求 TJ56连续式砂轮修整器实际使用中 往往以两种方式进行:1二作:砂轮不磨削时 的断续修整和砂轮边磨削边修整的连续修 整,冈此对其中装金刚滚轮的滚轮轴要求 很高。如图1,该滚轮轴材质为45#钢。 零件总长234mm,最大直径西80;(I)52处 安装修整用的金刚滚轮,头部①25h6及 (I)40两处为轴承档,其中①25h6处有两条 3~4mm的沉割,一条安放密封圈,另一 图1滚轮轴零件图 条有中2通孔的沉割,主要起气封作用, 以压实密封圈。因为零件芯部需要足够的强韧性、耐冲击性和一定的抗弯能力,故选用T265调质处理。 :[作时因为砂轮磨削的零件不同,修整砂轮用的金刚滚轮常要更换,表面需要足够的耐磨性;用于按装 进行淬火处理,硬度HRC48~53,以保证零件具有足够硬度、强度及耐磨性,防止由于表面磨损,引起 金刚滚轮径向跳动超差,造成磨削精度下降。 1.2热处理规范 KV,栅流 O.9~1.IA)并喷水淬火冷却,2404-20。C同火,可以达到所要求的硬度值。 2失效原因分析 2.1断口形貌 图2为滚轮轴头部o,25h6处断口形貌。该断口是 典型的由热应力引起的脆性断口,零件断裂在两条沉 割槽之间发生,止好在高频淬硬层有效高硬度区有半 罔淬硬层剥落。宏观观察,断口处没有发黑或生锈的 氧化现象,也无陈I同的微裂纹,说明该裂纹非热处理 过程中产生的。断口处晶粒大小有明显差别,最外圈 半圈剥落区晶粒较粗并发亮,相邻深度部位品粒变 细,心部为调质基体,晶粒最细。在400×金相显微 镜下观察,最外圈为3.5级粗马氏体,并有明显品粒 K大现象,进去2mm后为6级马氏体,靠近心部为 8级细针状马氏体;零件实测硬度需淬硬部位达。 警善智~55,毪要条鬯要型篓妾翼蔓3mm处,硬度 幽2滚轮轴断叫钐貌照J………’……“ 一 偏低为HRC45左右,实际淬硬层约为2mm。 2.2原因分析 2.2.1零件结构缺陷 由于该零件在头部有两条3~4mm的沉割梢,沉割槽的间隔很小,只有3mm,给热处理高频淬火带来 很大困难,而每条槽的底部过波角接近90。,淬火造成极大的应力集中,在零中l-;01热或冷却过程中易引 起局部过热、过烧或开裂。 2.2.2过热的影响 从金相分析看,在3mm间隔处有明显过热现象,这是由于高频感应加热时,在相同电参数作用下, 感应器经过这里,。产生了局部的电流集中,温度升高,出现台阶处晶粒长犬,马氏体级别为3.5级,根据 ZBJ36009.88 1《钢件感应淬火金相检验莎标准,合格马氏体级别为4~7级,说明此处已出现过热,淬火 内应力更加增加,钢材本身变脆,开裂倾向大大增加,这是造成该零件头

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