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制氧工技能实际考试设备故障与排除

制氧工技能实际考试设备故障与排除 二00四年制氧工技能实际考试设备故障与排除 1、14000NM3/h制氧机分子筛净化系统若操作不正常,缩短装置的运转周期是什么原因引起的? 要点:分子筛吸附床层短路、空冷塔空气带水、水冷工作不正常、分子筛吸附能力下降、使用期限延长、空冷塔断水造成分子筛纯化器温度升高。 2、14000NM3/h制氧机在操作时怎样才能防止分子筛纯化器发生进水事故? 要点:先送气后开多级泵,空气量不能突然增大或减少,保持空冷塔正常水位,多级泵送出的水量不得超过设计值,确保软化水质,确保冷却水水温不得超过设计值。 3、14000NM3/h制氧机分子筛纯化器均压时间22分钟,延长到30分钟,或缩短10分钟,卸压时间从8分钟缩短4分钟,对分子筛造成什么危害? 要点:造成空气量产生大的波动,影响空分的稳定生产,对吸附效果不利,压差越大对分子筛的压力也就越大,对分子筛的床层安全不利。 4、14000NM3/h制氧机短期停车再启动时,在操作分子筛纯化器应注意哪几问题? 要点:空压机缓慢升压,禁止造成空冷塔的冲击,空冷塔先升压后开多级泵,注意空冷塔的水位,短期停车时,再生分子筛纯化器处于冷吹阶段,空气出分子筛纯化器二氧化碳的含量小于1X10-6,才允许向塔内送气,在空分工况的同时,缓慢切换分子筛再生气源,由空气改为污氮,并保证其流量。 5、如何缩短14000NM3/h制氧机空分设备的冷开车时间? 要点:最大限度发挥增压透平膨胀机的制冷量,缩短调纯时间,再积液时要提高上塔压力,对氩系统冷却过程停止,再达到液氧液面一定时提前开始调纯,先产低压氧,后产中压氧。 6、从调整精馏工况上如何调整氧气产量? 要点:液氧液面要处于稳定状态,下塔液空氧浓度要达到要求,下塔的液氮温度要合乎要求,提高平均氮纯度。 7、粗氩塔投入需有要有4个条件,有操作上应注意如何问题? 主冷工况稳定;氧氮产品纯度、产量达到正常值;氩馏分的含氩量接近正常值;主塔主冷液面较高,有充足的冷量。 8、精氩纯度降低的原因有哪些? 要点:精氩塔冷凝气液面过高,精氩塔蒸发器热负荷不足,废氮排出阀开的过小,分析不正确。 9、精氩产量降低的原因有哪些? 要点:入精氩塔之前的管道泄漏,使出液氩时导入精氩塔流量过少,粗氩中含氮过高,操作不稳定,导致精氩塔阻力过大,精氩产量降低。 上塔超压可能有哪些原因造成? 污氮切换阀打不开,自动阀发生故障,产品氧氮取出阀关闭。 10、在实际操作中主冷液面波动有哪些因素造成的? 冷量的不足与过剩,液空节流阀开度过小,下塔液空液位自动失灵,上下塔压力差过大,进入空气空气量忽高忽低,进入上塔的膨胀空气过热度大,跑冷损失严重。 11、下塔压力偏高的原因有哪些? 上塔压力偏高,下塔阻力增加,冷凝蒸发器传热工况差。 12、分离器产生液悬时如何处理? 超运转周期停车加温,有硅胶粉末带入塔内,堵塞塔板,停车彻底加温吹除。分离器加温不彻底需停车加温。塔板上的上蒸气与回流液变化大,开关阀门过快,需临时停车再启动,无效时加温。 13、液空液氧吸附器硅胶泄漏从哪些现象判断? 从主冷排放液氧中有硅胶粉末;上塔阻力较大,氧氮纯度下降;硅胶补充量较大,较过去多。 14、液氧液面计失灵时如何操作? 液氧液面计失灵时是由于上下取样管堵塞;采用干燥氮气反吹;反吹无效时,下阀用液氧分析阀代替,上阀用上塔压力表管联通替代;液氧液面过满时上塔压力表抖动,氧气流量计跳动厉害,液氧液面过低时下塔压力又自动升高;液氧液面上升或下降,根据氧氮纯度判断,液面上升,氧纯度下降,氮气纯度升高,液氧液面下降时,氧纯度提高,液氧液面下降。 15、在什么条件下投入氩系统? 主冷工况稳定,氧氮产品纯度、产量达到正常值,氩馏分的含氩量接近正常值,主塔主冷液面较高,有充足的冷量。 16、液氧泵产生气蚀的原因有那些? 液氧泵没有彻底预冷好,液氧泵绝热不良,外界热量传入,液氧泵吸入管道阻力增大,主冷液面过低。 17、切换系统切换空气阀未打开,主要现象有那些,造成怎样的危害? 空气总管压力上升,流量下降,塔内压力下降。危害是空压机出口压力升高,发生超压或喘振。 18、切换系统在运行时,切换空气阀未关闭,主要现象有哪些,造成怎样的危害? 空气压力下降,流量增加,下塔压力下降。危害是空气走短路,产量下降。 19、上塔压力超压可能由哪些原因造成,如何处理? 污氮切换阀打不开,上塔排出气体量突然减少,自动阀发生故障,大量正流空气窜入污氮管道引起的。处理:打开上塔紧急放空阀,打开氧氮送出阀,切断膨胀机进上塔气量,停膨胀机运转,关进塔空气阀,查明原因再启动。 20、在运行中检查可逆式换热器是否泄漏的方法怎样判别泄漏? 流量法:当产品氧氮通道与空气通道发生泄漏,空气量增加,压力下降,上塔压力升高。 纯度法:氧氮通道与空气通道泄漏,产品

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