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太钢二烧700mm厚料层低硅全精粉烧结生产实践
王旭永陈宪霖
(太原钢铁(集团)有限公司炼铁厂030003)
摘要太钢炼铁厂二烧车间两台100m2烧结机采用700mm厚料层烧结,使用全精粉烧结原料,在经过公司的提
铁降硅工程后,生产组织出现一系列的问题,如烧结矿强度差、粉率高等等。针对这些情况,车间经过不断的技术
改革和实践,摸索出了一套切实可行的操作方法,本文重点论述了为适应700mm厚料层低硅全精粉烧结而进行的
主要工作,如优化加水、强化制粒、燃料分加、改进点火工艺等等,并提供了相关的具体数据,结果证实二烧车间的
厚料层低硅全精粉烧结技术切实可行,所生产的烧结矿冶金性能改善,高炉在冶炼过程中产生的渣量减少、焦比降
低、利用系数提高。
1 前言
2002年底太钢公司实施了提铁降硅工程,分别对尖山矿、峨口矿的选矿工艺进行了改造,2003年下半年
尖山矿、峨I:l矿的Si02含量分别降到4%、6%以下。给烧结正常生产带来极大的冲击。如烧结矿强度差、
粉率高等等。针对这些情况,经过太钢炼铁厂二烧车间不断的技术改革和实践,摸索出了一套切实可行的厚
料层低硅全精粉烧结技术,本文就此做一简单介绍。
2精矿粉的成分及低硅全精粉烧结配加情况
2.1尖山矿、峨口矿改造前后成分变化情况
尖山矿、峨口矿改造前后物理、化学成分变化情况具体见下表1、2:
表1尖山矿、峨口矿提铁降硅比较表
2.2二烧结车间低硅全精粉烧结原料配加情况
烧结生产实践。具体配比及原料成分见下表3:
2.3:烧结车间700mm厚料层低硅全精粉烧结存在的问题
发脆的情况。同时还带来了烧结机上层热量不足、烧结矿强度差、成品率低;下层热量过剩,呈传统的熔融烧
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结;上下料层烧结温度不均,质量不均等技术问题。导致烧结机难以操作控制,烧结矿FeO含量波动大、烧
结矿强度差、烧结矿粉率高、这些都导致了烧结成品率的降低及质量的恶化。
表3全精粉烧结原料配比表
注:综合粉为高炉返矿、球团返矿、淀灰等利用物。
为解决700mm厚料层低硅全精粉烧结实施后带来的上述问题,主要做了以下几方面的工作。
3 700mm厚料层低硅全精粉烧结优化措施
3.1采用强化制粒及燃料分加技术
3.1.1采用强化制粒技术
06提高到72%,混合制粒能力明显稳步提高。为全精粉烧
到6.85分钟。经分析混合料中+3mm粒级由54
结生产奠定了基础。
3.1.2采用燃料分加技术
2003年5月投运燃料分加改造系统后,烧结台车上层烧结料热量得以补充,烧结过程温度及烧结速度
都得到均匀性改善,烧结矿强度及成品率提高。
根据进厂焦粉情况及工艺的局限,二烧结车间无法实现较理想的内、外配不同燃料粒度要求,所以确定
内、外配燃料粒度相同,一3mm粒级达82%为合格,合格率要求90%及以上。经过近半年的生产实践,寻找
最佳的一、二次燃料配加的比例,具体见下表4:
表4不同一、二次燃料配比试验结果表
从表4可见,当燃料二次分加比例为60%时,台时产量和转鼓强度最高,燃耗和筛分指数最低,为此我
们确定700mm厚料层低硅全精粉烧结燃料二次分加最适宜比例为60%。使用燃料分加后,台时产量和转
鼓强度均有提高,燃耗和筛分指数有所降低。这主要是由予实施燃料分加后,能够较好地解决上层烧结料固
定碳含量低的问题。具体情况下表5:
表5燃料分加前后上层烧结料固定碳含量比较表
从表5可见,通过采取燃料分加工艺及配加60%的二次燃料,达到上层烧结料固定碳含量高于改造前
固定碳含量0.73个百分点,上层烧结料固定碳含量比改造前提高了44.5%,解决了上层烧结料热量不足的
技术难题。
3.2对烧结机系统进行改造
l、减少烧结机漏风:利用检修机会改进机头、机尾、大烟道和滑道的密封装置,使烧结机系统漏风率大大
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降低。同时采用松料器和圆辊压料装置来增大料层的透气性和表层的强度。2、改进小矿槽:将矿槽内部形
状由原来的锥体改为直筒,同时对矿槽
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