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中速磨煤机液压加载系统改造与性能优化
东北电力技术 2009年第9期
中速磨煤机液压加载系统改造与性能优化
HydraulicLoadingSystem RetrofitandPerformance
OptimizationonMedium SpeedCoalMill
宋 宏 ,张龙新 ,王晋一
(华能丹东电厂,辽宁 丹东 118300)
摘要:华能丹东电厂2×350MW燃煤机组每台锅炉配有4台中速MPS一89G型磨煤机,2006年对2A磨和2B磨进行了磨煤
机液压加载系统改造,由原有的弹簧定加载改为液压自动变加载。几年来的运行取得 了良好的效果,改造后磨煤机的磨辊
加载力可根据人口原煤量的变化自动调整。磨煤机适应煤种的能力大为增强,不仅保证了煤粉细度,而且消除了定加载模
式下磨煤机时常发生振动及加载杆被拉断等不安全隐患。通过对液压加载力及其性能曲线的优化 ,降低了磨煤机的单耗 ,
提高了机组效率。
关键词:磨煤机;液压加载;性能优化;经济运行
[中图分类号]TK223.25 [文献标识码]B [文章编号]1004—7913(2009)09—0040—03
华能丹东电厂2台锅炉均为英国BocW锅炉厂 磨煤机停运工况下,152lTlm的弹簧压缩量可为每
制造的亚临界压力、一次中间再热、单炉膛、平衡 个磨辊提供 18.1t的加载力;磨煤机运行工况下,
通风 自然循环汽包锅炉,于 1998年投入运行。每 磨煤机出力从最小至 100%负荷范围内,通常每个
台锅炉配有4台中速MPS一89G型磨煤机,改造前 磨辊的加载力为 19~22.7t。磨煤机运行工况下,
磨煤机的加载方式采用弹簧定加载。通常情况下, 加载力的增大只受磨辊下煤层的影响,此时液压缸
当煤的可磨性系数非常高、原煤的粒径非常小或要 活塞被锁定,弹簧架的位置也被固定。磨辊下煤层
求较低出力时,每个磨辊 18.1t的加载力较需要的 的厚度与磨煤机负荷、煤的可磨系数、原煤粒径、
加载力偏大;而当煤的可磨性系数非常低 (日G,≤ 煤种、煤粉细度及原煤水分等有关。
45)时,每个磨辊 18.1t的加载力较需要的加载 在某些工况下,当煤的可磨性系数非常高、原
力偏小。磨煤机的定加载方式将限制磨煤机的性 煤的粒径非常小 (100%小于 13mil1)或要求更低
能,给机组的安全经济运行带来极大的不便。 的磨最小出力时,每个磨辊 18.1t的加载力较需要
的加载力偏大;而当煤的可磨性系数非常低 (HG/
1 磨煤机定加载方式
≤45)时,必须通过提高磨辊加载力改善磨煤机
磨煤机正常运行过程中磨辊要有足够的加载 的性能。由于受燃料供应紧张、煤质不断发生变化
力,而提高磨煤机磨辊加载力首要方式是压缩压架 及机组调峰等因素的影响,实际运行时磨煤机的煤
与弹簧架之间的18个多圈弹簧。以往的经验是在 量不断发生变化,运行过程中改变磨煤机加载力很
磨煤机运行3000h检查时调整弹簧的压缩量。弹 难实现,在低负荷时磨煤机经常发生振动,经常发
簧的压缩量一般调整为 152mm,在磨煤机未投入 生磨煤机加载杆被拉断的故障。在高负荷时磨煤机
运行 (磨辊与磨盘问无煤)时弹簧高度值为546 出力受到影响,煤粉细度不能满足实际要求,对锅
mill。弹簧的调节通过 1台便携液压泵来实现。泵 炉效率产生极大的影响。
上有 3根液压软管分别与3个液压缸相连,其中1
2 改造后液压变加载系统
根液压软管连接液压缸的顶部,1根液压软管连接
液
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