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生产周报(7月第1周)PPT
电子分厂生产周报;目录;一、本周各模块产量一览表;二、本周分厂日总生产力趋势图
本周分厂有效生产时间7天,分厂整体生产效率基本在0.88上下浮动,近期主板班组、显示器班组、遥控器班组、自插班组生产效率有好转,部分班组机型转换,变频班组转定频生产,影响生产效率波动,近期变频试装较多、班组质量异常导致的返包较多,影响班组生产效率。
;五、分厂内外部影响情况
(1)本周分厂内部生产异常停线共计145单,上周62单,对比影响次数上升,停线时间共计169.08小时,合计损失工时1842.16,内部异常突出的是预装短缺工装车影响,现在已经到货。;; (2)本周分厂外部生产异常停线共计56单,上周15单,对比影响次数上升,停线时间共计285.54小时,合计损失工时1685.78,外部影响主要是STA钣金件短缺影响、外协物料影响,本周物料异常影响明显增多,需重点关注。
;(3)本周分厂内部因采购、外协物料异常影响情况;(4)7月第一周物料整体影响情况对比;;(2)本周班组物料报废情况 ;外单位责任报废图表 ;(3)七月第一周报废情况分析:
通过报废数据的分类与分析,报废问题主要集中在三个模块;预装班、主板班、设备班组,三个模块报废占整体的75左右。
预装:
预装一周报废金额为1568元,其中接线板破损最为严重,共计报废858元,占预装总报废55%。变压器破损的报废金额为353元,占预装总报废23%。
预装报废主要从接线板破损、变压器(及连接线)破损进行控制。
控制措施:
1、保证电批力度(2档),目前实施电批力度每日三次点检的检查机制。——慈俊鹏、李飞、黄吴跟进
2、打变压器岗位,电批头上加贴橡胶垫。——慈俊鹏、李飞、黄吴
主板:
主板班组共计报废金额为5695.16元。其中因起铜皮而报废的金额为3393.07元,占主板整体报废金额的60%。变频线体因电抗器破损而报废的金额为1128.15元,占总报废20%。
主板班组修板导致起铜皮的问题,是定频、变频都普遍存在的问题。其根本原因是烙铁机型普遍处于中等,对于沉铜板、7812散热器等维修比较困难的,一般成功率只有10%左右。而,报废主板上的元器件拆取也较为麻烦,尤其是变频主板更是难以拆取,导致附带的元器件也一通报废(一个变频板上的贵重器件加在一起,高的多达上百元)。对于电抗器,主要是打螺钉时,风批头旋转,导致电抗器表皮破损。同时也存在掉落破损问题。
控制措施:
1、对各主板班组补焊员工的烙铁技能进行实战培训。——维修组落实完成
2、申购小型锡炉,解决报废板附带器件难取的问题。——刘静、杜勇负责。目前已经提单。
3、对于电抗器破损,在电批头上加贴橡胶垫,放置碰破电抗器。——韩长州、郜建明负责跟进。
设备:
自插共计报废928元。其中封样件报废464元,松下自插卡板报废464元,两种原因的报废各占50%。
控制措施:
1、自插封样件版本升级后,旧版本不再使用,报废处理。7月1周集中报废,属于正常报废。
2、松下设备,由于PCB板周转在自动上下板内,且PCB伴超出上下板架的边缘,设备在上下移动式,导致PCB板卡破损。要求自动上下板架放置上下板机内时,点检PCB板是否超边。——张松、万大宪、尹新新。
贴片共计报废715元,其中因金手指有锡报废的有593元。
控制措施:
1、设备印刷异常或是贴装异常的遥控器板,班组在清洗主板时,必须安排二次确认。确保金手指、焊盘、防火槽内没有锡膏的残留。——袁家君、尹新新跟进。;(4)成本控制物料落地专项监督检查情况;七、七天预排计划分析;分厂共分四块:变频、柜机、分体机,商用进行分析如下:
一、分厂变频外机(包含变频柜机)主板总量分析:
变频日排产量在1.2W左右,变频总量同比6月份总量在下降,不过机型比较复杂,U系列排产量会上升到4000套,对班组的单小时效率要求提升,需要成立专门提效小组。
目前需要解决以下几点问题:
1、因U系列的显示板采购转自制件生产,贴片U系列程序只编程在BM机器上,已经要求贴片把所有U系列的显示板的程序往CM机器上编,这样可以提高单小时贴片机器的效率。
2、U系列的上量,对分厂效率冲击的机型是U雅,分厂班组单小时效率在160左右,总装单小时效率在190左右,分厂需要专门对U雅系列进行提效。(因钣金段打胶晾干需要60分钟);3、现在变频因短缺压缩机资源机型需要更改、替换资源特等一些工艺文件及明细,要求生产所有人员科室人员必须要了解。
4、要求制造部明确变频压缩机资源,提前确认4-5天的变频计划,分厂可以提前排产及做库存,分厂利用这段时间可以安排变频设备进行保养、轮休、培训等。
二、定频柜机(包含变频)主板产量分析:
柜机总量日排产从8号7800套下降到7600套,同比6月份日产8000套每天柜机产量有所下降,机
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