大功率高增压柴油机性能改进的研究.pdfVIP

大功率高增压柴油机性能改进的研究.pdf

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,}A}) 沦文编号:9904 大功率高 压柴油机性能改进的研究 TK42} 上海交通大学 顾宏中 大功率高增压柴油机的性能逐年来不断有所改进,特别是对低工况的改善 更加关注。近十年来,上海交通大学内燃机性能学科组在高增压柴油机性能提 高方面进行了持续的研究。下面就提出的使用于高增压四冲程柴油机的五种系 统作一简要介绍。 卜二次进气系统 二次进气系统简称SIP(SecondIntakePre-expandnigSystem15171)系统,其 主要特点是进气门在下止点前 100-250CA左右关和二次进气,使新鲜空气在气 缸内在下止点前进行膨胀,这使高工况时实现低温循环,不仅使热负荷较低, 而且使最大爆发压力也降低,即机械负荷降低,相对来说,若最大爆发压力相 同的情况下,二次进气系统的柴油机平均有效压力就可提高。进气关的角度是 固定不变的,不像密勒系统中随负荷大小而进行调节。因此相应的措施是排气 门在进气行程下止点前500CA左右至下至点后加。以左右再开启一ZJC,其“ 的是使在起动和 20%左右负荷以下运行时,排气管中废气倒流入气缸,以保证 起动及低工况运行.这在压缩比不高的情况下是必不可少的.但在高负荷时, 进气空气温度较高,而且气缸壁给进气传热较多,这时不要排气倒流入气缸也 能正常运行。而刚好涡轮增压器效率较高,进气管压力比排气管压力高较多, 即使进气行程终了时,气缸内压力由于进气门提早关而膨胀到接近排气管中的 压力,虽排气门开启着,气体也不会有多大流动。模拟计算表明,在低工况时, 排气管倒流可以补充 5% 10%左右的气缸充量,以保证可靠起动,而在高工况 时,只有很少量气体流进或流出。在 6000kW 以上的大功率柴油机中,涡轮增 压器总效率较高,二次进气系统的缸内膨胀可以回收废气的剩余功,可以代替 动力涡轮装置,可以节省初投资及减少结构复杂性。这一新的设计获得中国专 利111 二次进气系统的设想先在6250GZ-1四冲程柴油机上,n=1000r/min,进行 了模拟计算及单缸试验机上进行试验验证,得到了肯定的结论,后在陕西柴油 机厂的 6PA6L-280高增压柴油机进行试验研究。原机 ,l000r/min, P,=2.OMPa,N,二1756kW,P_=14MPa,g,=216g/kWh,6=11.8,1VIPC增压 系统,改为二次进气系统后,第一阶段以提高P,=2.3MPa时,P~仍为14MPa, 而全工况g有‘所降低。第二阶段以P,二15ATPa,采用二级增压试验,也得到相 应效果。可以看出,二次进气系统的性能是达到了预想的效果。详见参考文献 (1卜I 2、扫气旁通系统 扫气旁通系统,简称Scaby系统 ((Scavengingby-passSystem)。近年来, 为了降低油耗率及N0,,较多高增压柴油机的压缩比。大多提高到 14以上,甚 至16以上,形成近于等压燃烧循环,以降低N0,,而不降低经济性.这一特点 与二次进气系统相结合,开发出一种称为扫气旁通系统,来改善全工况性能。 具体结构方案是进气门仍提前在下止点前 IO0CA-150CA关,使用大的扫气系 数9:和高压缩比,因此就不需要排气第二次开启,这样在低速时pi,可达1.351.40 左右,低转速时扫气量的增大百分比比常规系统时的要大,达到低转速时进排 气旁通系统来改善低工况性能的功能,因此称它为扫气旁通系统,实际上,SIP 系统也有这一功能。这种Scaby系统具有改进低工况性能、降低机械负荷、热 负荷和N0,,可替代动力涡轮等作用,在结构上与常规系统相同,具有较高的 性能价格比,可适用于各种转速的柴油机。曾以6150高速高增压柴油机进行 推进特性模拟计算,在50%低工况时燃烧过量空气系数a尚为 1.75,而一般的 涡轮增压系统,a只有 1.64,不仅低工况性能好,全工况性能都比较好,也对 :2V]50高速高增压柴油机的速度特性进行模拟计算,低工况性能也比较好,因 此己作为一种改进方案进行试验,在国外一中速高增压柴油机上采用这一系统 进行试验,N0,降低20%. 3、顾氏系统 199。年作者开创了一种同轴控制进排气供油正时的系统,简

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