高净值氨合成系统的研究及设计应用研究.pdfVIP

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高净值氨合成系统的研究及设计应用 谢定中 (湖南安淳高新技术有限公司410015) 摘要:本文研究以氨合成化学反应平衡、反应动力学为基础的平衡曲线、最适宜温度曲线,获得最高氨净值为 目标,优化设计操作曲线,设计了DN2200高净值三层四段氨合成塔及配套流程,已在山东鲁西化工集团工业园 投产。其实际出塔氨含量达到17%。运行指标与设计值基本相符。 关键词:最适宜曲线高净值三层四段过热蒸汽废锅流程。 前言 氨合成塔及系统是合成氨工业最重要最复杂的—个装置,其重要性是要将输入的合成气高效地转 化为产品氨。在转化过程中,要求放空量少,有效气体利用率高;一次转化率高,循环量小,即氨净值高, 系统压力低,阻力小;反应热利用率高,冷却水、冷冻量消耗少;在实际运行中,很难全部满足,正是如此, 为更多的满足这些要求,要优化合成塔设计。综合氨合成反应理论和多年实践,根据不同工况,我们设计 三种有特色的氨合成塔及系统,如低压低阻氨合成塔及系统、中压高产氨合成塔及系统、中压高净值氨 合成系统已分别在山东华鲁恒升、河南心连心化工集团、山东鲁西化工集团投产,都取得很好的效果。本 文着重阐述KIJD由2200中压高净值氨合成系统。 一、mJD巾2200氨合成塔最适宜温度和设计温度曲线 氨合成是一个典型的放热可逆反应,其反应过程必须在平衡温度曲线下方进行。与平衡曲线相隔太 近,反应温度高,则反应推动力小,反应需要时间长或催化剂用量大;与平衡曲线距离太远,温度低,则反 应速度小,反应后氨含量低。考虑反应平衡和反应速度动力学两大影响因素,在理论上提出了最适宜温 度曲线的概念,即在反应过程中,按最适温度曲线进行温度控制,其总反应速度最快,氨净值最高。实际 上,不可能设计一个完全按最适宜温度曲线进行的反应器,只能设计一个接近最适宜温度曲线,或在最 适宜温度两侧迂回进行的优化反应器。 衡曲线,蓝线是最适宜温度曲线。黑线是设计(操作)曲线。 i融■墨l压者矗越●叠片∞酣_t 图1 本设计的反应器“0”米即第一点a,就是未反应气进催化床层的工况:温度370℃。氨含量2.2%,经 过绝热反应(8b斜线),即随着反应进行氨含量增加、温度上升至第二点b:温度488E,氨含量达到 10.2%。反应的第二个过程是间接降温(bc水平线)至第三点c:温度435。C,氨含量不变。第三个过程是 斜线)达到第六点f,即反应终点:温度452℃,氨含量17.8%。 从增加氨净值观点分析高氨净值反应器设计。 反应起点为a点,即“0”米点,由图可见“0”米温度低,进151氨含量低。低零米温度为第一段温升提供 了区位。否则氨净值高,热点温度高,超出催化剂耐热值,因而限制净值提高。从“0”米开始绝热反应至b 点,该点落在最适宜温度曲线上,这是最佳方案点。从图上看出,此点氨含量高(达10.2%)。氨净值增加 8%,增加量为总增量的49%。如果b点再往上移,即继续反应,温度继续升高,就会使催化剂受损,同时 距离平衡越近,氨净值增加缓慢,推动力越小。反之,如果b点落在最适宜曲线的下侧,此时反应温度低, 反应速度较小,反应后氨含量也低。所以b点落在最适宜温度曲线上,是一个最佳点,在较短的催化床 内,几乎完成50%的反应总任务。这是优化设计一个亮点。 其次,第一段反应得到高氨含量反应气,采用间接冷却方法,没有采用未反应冷气混合冷却,氨含量 没有降低,保持了高氨含量,这是设计第二个优化点。 第三,通过问接冷却后,增设了第二绝热反应层,然后再串接内冷连续反应层。两者配合使反应基本 上按最适宜温度指引方向在其两侧进行,因而保证了快速的反应,这是设计中第三个优化点。 最后,通过三段反应后反应气氨含量已达到16%,距离平衡较近。反应推动力比较小了,但工况点e 仍在最适宜线的下侧,再绝热反应一次,使操作线穿过最适宜线,仍能保持快速反应。为此用较多的催化 剂量做最后的“拚搏”,进行绝热反应,使氨含量增加1.8%左右,最终氨含量达到17.8%,这也是一个设 计优化点。 二、合成塔结构及塔内流程描述 . 合成塔为三层四段,一段为轴向绝热段;--段包含两个段:内圈是径向绝热段,外圈是径向内冷段; 三层即第四段,为径向绝

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