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                 马钢2号高炉炉况处理实践 
                            聂长果姜延明 
                 (-B鞍山钢铁有限公司第二炼铁总厂马鞍山243003) 
   摘要马钢2号2500M3高炉因为炉缸工作不好,出现渣皮频繁脱落偏砸风口,管道气流,最后形成顽固气流,导 
   致炉况长期不顺。经过调整高炉操作制度,合理高炉炉型的管理,加强对炉缸工作状况的监控.确立了合理的基本 
   制度,高炉逐步恢复到了正常的水平。 
   关键诃高炉;炉型;制度i 
1概述 
中下旬渣皮频繁脱落偏砸风口,下旬1号TH方向又出现了顽固性管道气流,到12月逐步演变出现顽固偏 
尺、塌料、管道,出现长期炉况不顺,高炉状况严重失常。经过调整高炉操作制度,合理高炉炉型的管理,加强 
对炉缸工作状况的监控,确立了合理的基本制度,高炉逐步恢复到了正常的水平。 
                         表1 2号高炉投产后技术经济指标 
            d                       一蛩率休≯r,2腿/min% %      苫℃    富≯% 
   月份t/系m?3  kg/d嚣:    盯kg/比t 慧/tk 
2炉况处理 
2.1炉况失常原因分析 
2.1.1炉况基础不好04,12初28高炉在11月初处理炉缸中刚恢复。又遇外界原燃料条件不好及崩亏料的 
影响,炉缸出现恶化;年休恢复时风口吹开过多,风量被迫上去,气流稳不住,导致管道失常炉况出现。 
                               ——365—— 
2.1.2操作炉型不规则,有局部结厚的可能,气流控制不稳,局部已经形成顽固性管道,风量难以恢复。造 
成这种气流的失常。主要是炉墙粘结。见图1、2炉体温度对比。 
                              图1炉腰温度对比 
                              图2炉腹温度对比 
2.1.3操作制度上没能适应炉况要求,边缘压制过死,造成炉腰、炉腹测温,水温差均偏低,有局部粘结可 
能。 
2.2炉况处理过程 
2.2.1稳定气流.恢复风量。 
   2号高炉炉况基础不好在2004年12初开始.当时炉况从n月初处理炉缸中刚刚恢复,又遇到外界原 
燃料条件不好及亏料的影响。炉缸出现恶化;年休恢复时风口吹开过多,风量被迫上去,气流稳不住,导致管 
道出现。基于对高炉炉况认识的原因,炉况的处理采取加组合焦同时加锰矿洗炉缸,保证炉缸热量充足,上 
部适当松边保持合理煤气流的分布,维持适当水平的风量。 
2.2.2针对矛盾,集中处理。 
   2号高炉在炉腹、炉腰、炉身下部使用铜冷却壁,铜冷却壁冷却强度高,炉墙易结厚,因此要重视操作炉 
型。注意炉墙温度变化。同时铜冷却壁的渣皮易脱落.通过控制气流的稳定来保证渣皮的稳定极为重要。高 
                                一366—— 
炉自投产后,生产运行十分稳定,但高炉内部实际随着操作的强化已经在发生变化,如图3、4。 
                                图3炉缸水温差图 
                                图4炉身水温差图 
   看出炉缸的水温差周向均匀性尚可但略底,炉身靠热风炉侧的水温差在不断调整的情况下仍然比正常 
低,可能有枯结现象,位置基本在软融带上部。而且,从炉体测温电偶(表2)看,炉体温度相差较大,高炉内 
部表现出了结厚征兆。 
                              表2炉体电偶温度对比 
                       炉身        炉腰        炉噎        炉缸        炉芯 
            温度 
                     8X  L4X 8X  L4X 8X  L4X 内4  外4  A            A 
       2004年8—9月平均98      74   38   34   35   33   764 582 288  538 
        2005年2月平均47       53   23   26   22   24   746 563 268  519 
流方式,处理炉墙粘结。 
2.2.3处理过程中的注意点。 
   l、炉温水平不能控制过低,铁水物理热要充分这样的状况对炉缸处理有利。 
                                  ——367—— 
炉况处理增加了难度。 
   3、针对
                
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