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【精品文档】300MW发电机组汽封改造
300MW机组汽封改造 国电宣威发电有限责任公司 李 军 李常斌 主题词 汽轮机 汽封改造 安全 汽封间隙 效益 摘 要 本文对国电宣威发电有限责任公司#8机组汽封改造事宜进行了分析和探讨,认为梳齿型汽封改为“蜂窝+铁素体+复合材料密封齿”的组合式新型汽封,在汽封间隙合理配置的状况下能大大提高机组运行的经济性,对汽轮发电机组的通流部分改造具有较好的借鉴意义。 1、前言 国电宣威发电有限责任公司隶属国电电力发展股份有限公司,总装机容量6×300MW,6台机均为东方汽轮机厂生产的新一代300MW产品,产品设计参数如下: 2、确定改造方案 3.1 物资准备 技术方案确定后,我公司及时与厂家签定了经济合同,明确了具体的运输方式及交货时间,确保大修物资按期到货。对汽封安装过程中现场调整量大的问题,我公司提前进行了安排,购置了汽封间隙调整装置,并于开工前在现场安装调试完毕,保证厂家货到现场即可安装、调整,为汽封改造工作的顺利推进创造了有利条件。对低压缸10道隔板需要外送加工的问题,我公司积极协助厂家联系加工单位,实地了解加工单位的加工能力,并落实了负责运输的厂家及运输隔板的专用支架,确保隔板外送加工安全、优质、高效完成。 3.2 进度策划 对汽封安装时现场调整工作量大、涉及相关单位多、协调关系复杂,且低压缸10道隔板需要外送加工的问题,我公司对汽封改造的进度进行了周密的部署:低压缸10道隔板外送加工所需时间长,安排施工单位先揭低压缸上盖,及时吊出低压隔板,保证低压隔板外送加工的时间;施工过程中充分发挥业主的协调管理作用,自始至终要求作业人员全天24h连续作业。 3.3 改造的过程控制 改造就是创新,创新就意味着风险,但我们始终坚信:只要付出99.99%的努力,风险系数就可降低到0 。因此,从汽封改造方案的制定到安装,我公司都本着“自己的设备自己管”的原则,投入了大量的时间和精力,找资料、查图纸,核实每一个尺寸,力争把改造的风险降到最低限度。 低于临界转速的动静摩擦振动图 参考文献 1、西安交大,《大型汽轮机启停及试验调整》,电力工业出版社,1982年7月。 2、吉林热电厂,《高压汽轮机检修》,水利电力出版社,1979年10月。 3、哈尔滨通能公司编制的技术方案。 2005年10月4日8:50分,#8机开始冲转,现场听音检查未见异常,升速过临界过程中轴系振动平稳,到3000r/min定速后,#2轴振X方向最大达0.08mm,其余轴振均小于0.05mm。机组并网带负荷后,轴系振动稳定,到目前为止,#2轴振X方向最大达0.08mm,其余轴振均小于0.05mm。 从其它指标上看,高中压缸绝胀、胀差、低压缸胀差、推力瓦温度与改造前相比差别不大。相似工况下,高压内缸内外壁温差较改造前低8~10℃,一段抽汽温度较改造前低4~5℃。 6、汽封改造取得的经济效益 汽封改造后,机组运行至今已达200天,达到了预期目的,轴系振动水平优良、节能效果显著,通过山西世纪中试电力科学技术有限公司对#8机组进行热力性能试验表明:#8机组经过轴封、汽封改造,高压缸效率提高1.501%,中压缸提高1.727%,低压缸效率提高2.136%。三缸提高大修改造效益共156.564KJ/KWh,折合煤耗5.935g/KWh;轴封漏汽流量偏离设计流量对机组经济性影响通过改造降低59.875 KJ/KWh,折合煤耗2.27g/KWh。决定在今年的#7机A级检修中继续推广应用。 * * 型号:N300—16.7/537/537—6 型式:亚临界,中间再热、单轴双缸双排汽汽轮机 通流级数:共27级,其中高压缸:1调节级+8压力级;中压缸:6压力级;低压缸:2×6压力级 高压缸效率:85.64% 中压缸效率:91.51% 低压缸效率:89.83% #8机组投运于2000年12月,经过5年的运行,汽轮机各通流部分间隙逐渐变大,各缸的效率已经远远低于设计值。大修前机组热力试验结果表明高压缸实际效率为:82.662% ,中压缸实际效率为:89.662%,低压缸实际效率为:86.108%。汽缸效率成了影响机组运行经济性的主要因素,因此公司决定利用此次大修的机会对汽轮机的通流部分进行改造。 由于#8机是东方汽轮机厂生产的新六代新产品,动、静叶部分都采用高效率的流道设计,改造裕度不大。汽封(含轴封)采用传统的梳齿型汽封,相对而言,有较大的改造潜力。从性能诊断试验时得出的结论也表明轴封漏气量远远超出设计值,特别是高中压间汽封的漏气量达到了35.498t/h,超过了设计值的5.2倍。因此我公司把汽封改造作为汽机部分改造挖潜的突破口,期望通过汽封改造,实现恢复或超越汽缸设计效率的目标,从而提高整台机组运行的经济水平,为机组竞价上网奠定坚实的基础。 因
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