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预处理AO工艺处理牛仔布废水.
预处理A/O工艺处理牛仔布废水
枣庄天工织造有限公司专门生产高档牛仔布,生产废水中的污染物主要是棉纺织纤维上的盐类、油类和脂类以及在加工过程中投加的浆料、硫化黑染料、表面活性剂、烧碱等,使得废水水质波动大、成分复杂,而且废水的B/C值较低,给运行调试带来很大困难。
1 水量及水质
设计水量为50m3/h,调试初期的水质情况详见表1。
表1 调试初期的进、出水水质
项目 COD (mg/L) BOD5(mg/L) 硫化物(mg/L) 色度(倍) pH 原水 1600~2700 200~300 80~260 800~4000 9~12 出水 80~110 20~30 0.5~1.2 30~50 6~9 2 工艺流程及构筑物
2.1 工艺流程
预处理A/O工艺的预处理段采用了预曝气+FeSO4+高效脱色剂+沉淀工艺,生化处理段采用了UASB+生物接触氧化工艺,工艺流程如图1所示。
图1 工艺流程
2.2 构筑物
① 预曝气调节池1座,矩形钢筋混凝土结构,池内设散流曝气器,气水比为3.5∶1,HRT=8h,有效容积为400m3。
② 初沉池1座,矩形钢筋混凝土结构,HRT=2.8h,有效容积为140m3。
③ 生物接触氧化池1座,矩形钢筋混凝土结构,共18格。单池有效容积为24m3,池内采用了散流曝气器和组合填料,设计容积负荷为1.0kgBOD5/(m3·d),溶解氧为2~4mg/L,气水比为18∶1。
④ 二沉池1座,矩形钢筋混凝土结构,设计表面负荷为2m3/(m2·h),HRT=1.8h,有效容积为90m3。
⑤ UASB厌氧反应器1座,钢制结构,设计负荷为5kgCOD/(m3·d),HRT=24h,运行温度为(35±1)℃,有效容积为1200m3。
⑥ 高效絮凝器1座,型号为HCV-1000(Ⅱ)。
⑦ 机械格栅1台,型号为GSXG-300。
⑧ 自动板框压滤机1台,型号为XMZ80/1000。
3 污泥的培养及驯化
3.1 好氧污泥的培养及驯化
为缩短系统调试周期,采用好氧生物膜的培养和驯化与厌氧污泥的同时进行,各单元均设置了超越管以利于调试。调试期间好氧污泥先后接种了两次,第一次接种的是某酒厂的酒糟废水生化处理系统的好氧污泥,由于当时厂里排放的全是硫化黑废水,使进水的硫化物浓度过高,故好氧污泥的培养十分困难,后来对预处理系统做了较大调整,而且有针对性地提高了FeSO4及脱色剂的投量,使好氧污泥得以继续培养。
第二次接种的是某棉纺织厂印染废水生化系统的脱水污泥,接种量为好氧池容积的20%,加清水稀释闷曝2d后,开始分批加入经过预处理的牛仔布废水,进水量为设计总量的30%,控制曝气量为设计正常运行时的40%。由于牛仔布废水的有毒物质含量较高(特别是硫化物和染料助剂),故在培养期间加大了预处理系统的加药量,使其出水硫化物80mg/L,COD1200mg/L;好氧池进水闷曝12h并静沉1.5~2h后排出上清液以再次进水。由于印染废水的可生化性差,废水中的营养物不足以维持好氧微生物的增长繁殖,因此在进水的同时,向好氧池中投加一定量的生物催化剂(针对印染废水而配制的营养物质),以增加水中的碳源,提高微生物的活性。
间歇进水曝气3d后污泥开始增长。随着污泥浓度的增长,逐渐加大进水量(分别为设计水量的40%、50%、60%、80%、100%),曝气量也相应加大。从开始调试到满负荷运行共用了28d,当容积负荷提高到0.7kgCOD/(m3d)时曝气时间延长到24h。第30天时观察填料上挂有呈黑褐色的生物膜(厚约2mm)。取曝气池内混合水样通过镜检观察微生物数量较多,活动较强。
在培养与驯化后期,由于牛仔布品种的差异造成了废水水质的巨大差别,给好氧污泥的培养带来了许多困难。原水COD由1600~2700mg/L变化,致使有机负荷忽高忽低而不利于系统的正常运行,此时采取了以下措施:
一是改变好氧池生物催化剂的投量,二是加大了二沉池的回流量并适当减少进水量。
从调试初期的进、出水水质可以看出,尽管进水量较少,但由于好氧污泥尚未培养成熟,生物膜尚未挂好及进水中硫化物浓度较高,致使出水COD超标。
3.2 厌氧污泥的培养及驯化
厌氧污泥的接种方式与好氧的相同,且也是采用了间歇进水的运行方式,同时为降低进水的冲击负荷,采用了内循环的培养及驯化方式。
在厌氧污泥接种时选取了高浓度酒糟废水处理系统的厌氧污泥(12kgVSS/m3),以此来加快初期启动的速度。接种量为厌氧反应器容积的40%。开始启动时使废水与清水混合,将厌氧反应器的负荷控制在0.5~1.0kgCOD/(m3d)。为了满足上升流速和防止絮状污泥与细小分散的污泥由厌氧反应器
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