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转炉烟气除尘废水综合处理技术研究应用研究.pdf

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转炉烟气除尘废水综合处理技术研究应用 凌兵善 (河北涉县天铁冶金集团水电厂河北涉县,056404) 摘要针对转炉除尘废水处理工艺运行状况,结合转炉烟气净化工艺特点和废水特性,对废水处理工艺进行了 优化,使除尘水质量显著提高,彻底解决了除尘系统的积灰结垢问题,保证了水处理系统安全、稳定和低成本运行。 转炉尘泥泵送于烧结配料利用,产生了较好的经济效益和环境效益。 关键词烟气净化;除尘废水;积灰结垢;转炉尘泥 天铁炼钢系统为三座30t顶吹转炉,于1995年8月投产运行,其除尘浊环水处理设施主要为两座记4m 幅射沉淀池及一座800m3/h机力通风冷却塔,并配套污泥浓缩机、板框压滤机等泥处理设施。随着炼钢产 量的逐年增加并迅速达产,原有水处理工艺存在的问题日益突出,已远不能适应生产要求,并成为制约炼钢 生产的主要瓶颈,因此,及时找出水质劣化根由并采取相应对策加以解决已成为当务之急。 1 烟汽净化废水的来源及特性 天铁炼钢除尘系统为两文三脱烟气净化工艺(一文一重力一二文一弯头脱水器一复挡旋风脱水器),一 文采用的是溢流文氏管,并在喉口设有碗形喷嘴(似2mm),二文采用的是重锤式可调文氏管,内设夺25mm单 向螺旋喷嘴6个均布。转炉烟气通过烟罩进入烟道,经余热锅炉回收烟气的部分热量,然后进入两级文氏管 除尘系统,烟气依次通过一文和二文进行清洗,将烟气中的灰尘除掉,同时降低烟气温度。供两级文氏管进 行除尘和降温的水,在使用过后,通过脱水器排出,即成为转炉除尘废水,其经沉淀处理净化后循环使用。 由于转炉炼钢是个非连续生产过程,使得炉气量、温度、烟气成分都在不断变化着,因此,除尘废水的物 理化学成分和性质,也在不断变化中,这种废水含有大量的氧化铁、氧化钙及其它杂质,其含量在废水中是随 时变化的,并且由于烟气中混人大量的石灰粉尘,致使回水的硬度、碱度较高,PHi0,废水中的悬浮物高达 1500—25000mg/L。 2原废水处理工艺存在的问题 2.1原烟气净化废水处理工艺 原烟气净化系统工艺流程图见图1: 除尘废水首先进入两座中24m幅射沉淀池,经沉淀处理后的水由800m3/h机力通风冷却塔冷却后回流 至吸水井,由加压泵送至除尘系统循环使用,沉淀池采用了混凝沉淀技术,所投加絮凝剂为聚合硫酸铁。沉 淀池定期排出的泥浆经浓缩机浓缩后,进入板框压滤机进行脱水处理,处理后的泥浆外运。 2.2存在的问题及原因分析: 2.2.1转炉烟气净化系统积灰结垢严重,严重影响至炼钢正常生产 在转炉炼钢生产中,必须投加石灰(CaO)作为造渣剂,转炉吹氧时,大量的石灰粉尘还未能与钢液接触, 多,导致水质恶化,该废水为高碱度、高硬度、高温、高PH值、高悬浮物废水,传统的水质稳定技术效果甚微 或根本不起作用。天铁炼钢生产在投产初期,由于产量较低,除尘系统积灰结垢问题并不明显,随着生产节 奏的加快并逐步达产,除尘系统烟道喉口积灰结垢问题目益突出,最严重时二文每炉结垢0.5~1.0mm,造 成系统走烟不畅,炉前冒火,风机叶轮产生结垢导致其寿命缩短,风机效率降低,每天还必须停炉对二文灰垢 进行清理,严重制约了炼钢系统正常生产。 】63 朴水 图1 天铁原有除尘浊环处理工艺流程图 2.2.2浊环废水中含有的大量粗颗粒污染物,导致水处理设施无法顺行生产 天铁转炉烟气净化方式为未燃法净化工艺,废水中约有5%~8%粒径在100tJm以上的粗颗粒,这类粗 颗粒进入水处理系统后,产生沉淀池刮渣设备故障停机、排泥管道堵塞、泥浆泵磨损严重、板框压滤机滤布寿 命缩短等问题,从而使水处理系统无法正常运行。 2.2.3水处理系统产生的转炉尘泥未能全部回用,造成资源浪费和环境污染 转炉除尘浊环水产生的尘泥中含有大量的铁氧化物、氧化钙等有用物质,但经板框压滤机脱水后的泥 饼中所含部分粒度较粗的杂质不利于烧结造球,由于其容易结块,粘性较大,运输过程中易粘矿槽,需要经常 性清理,皮带机带料较为严重,岗位工人劳动强度增加,在使用过程中容易出现配料不均现象,故只有部分用 于生产球团造渣剂,剩余部分未能得到利用。 3工艺优化概述: 3.1提

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