转炉冶炼中高碳钢控磷工艺实践研究.pdfVIP

转炉冶炼中高碳钢控磷工艺实践研究.pdf

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2006年9月 河南冶金 sep,2006 HENANMEI、A1JJ肥GY V01.14 第14卷增刊 Suplement 转炉冶炼中高碳钢控磷工艺实践 刘海强 李新林 陈丛虎付振鹏 高立新 (安阳钢铁股份有限公司) 摘要对转炉工艺冶炼中高碳钢影响脱磷的因素进行了分析,通过采取相应措施,优化工艺操作保证了良好的脱 磷效果。 关键词转炉工艺 中高碳钢磷的控制 P】姒)(麟—融U】[贼OFP】mⅨ灌oRUSoO】wⅡtoL烈M匮D]【UM—IⅡGH C创RBoNs,11£EL斟()ONV即豳【ERs,rE重cIMAKING Liu LiXinlinChen Fu GaoLixin Haiqi吼g ConghuZhenpeng IronSteelStockCo.,Ltd) (Anyang ABSTRAL37qhis influencefactorson of c8rbonsteelinconver[er paper mediull—high smeltingpro— analyses dephosphorization achieveseffectsof cess,and operation. gD0d dephosphorizationby叩tirni五ngprocess KEYWORDS carbonsteelcontrolof converter processmedium—Ilig}l phosphorus 0前言 降,在冶炼中高碳钢时,脱碳速度保持较高水平, 转炉工艺冶炼中、高碳钢由于终点拉高碳,脱磷 (FeO)含量相对较低,特别是中后期,影响脱磷效果 是主要问题。目前安钢lOOt转炉普遍采用增碳法且容易增大回磷率。因此,关键是前期提前脱磷, 来确保磷的控制,故终点碳很低。这使得石灰用量 (FeO)对磷分配比的影响如图1所示‘¨: 增加,终渣(FeO)含量升高,而且还要通过加入大量 的增碳剂增碳。导致渣量增大,给冶炼操作带来不 利影响;渣中(Fe0)升高,引起金属收得率降低,转 匿 盖 炉耐材熔损,造成脱氧后钢水再氧化,影响钢水质 e 邕 量;出钢后加入大量的增碳剂会造成成品碳分散度 大、成分不均匀、吸收率不稳定;这就需要良好的脱 氧、增大搅拌强度和搅拌时间,这不仅延长了冶炼时 间、增大了温降,也给后道工序带来麻烦,使炼钢成 图1 (FeO)含量对磷分配比的影响 本提高。据不完全统计,100t转炉冶炼中、高碳钢终 1.2温度 根据脱磷反应式可推出[2]: 点碳在0.10—0.20%为50%,0.10%占30%, 0.20%仅为20%,平均终点碳为0.10%。增碳剂的 W[P]=w(P205)/KP·w:啪)·呱cB0) 加入量平均为

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