络合铁脱硫技术在脱除再生气中硫化氢装置上的应用研究.pdfVIP

络合铁脱硫技术在脱除再生气中硫化氢装置上的应用研究.pdf

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·84· 全国气体净化信息站2006年技术交流会论文集 络合铁脱硫技术在脱除再生气中硫化氢装置上的应用 荆三伟,李建昌 (山西丰喜集团临猗分公司。山西临猗044100) 丰喜集团临猗分公司年产甲酵100kt变换气 脱硫工艺采用南化集团研究院开发的位阻胺脱硫工 2工艺流程 MPa 艺,吸收硫化氢后的位阻胺溶液从再生塔再生出来 从变换脱硫系统来的再生气压力为0.068 800 (A).总量约6800 的再生气流量为6 m3/h,气体成分中CO:96%, m3/h,被0.6MPa络合铁脱硫液 HzS为15 自吸进入喷射吸收塔上部,在喷射塔喷射器内两相 g/m3左右t如此高的COz和Hzs,如何脱 除Hzs,为了降低投资成本和运行成本,使再生气 混合,并不断的更新接触面积,气液两相进入喷射塔 达标排放,经多方考察,最终位阻胺溶液再生出来的 下部分离器,气相分离液滴后,进入填料塔下部填料 再生气脱硫选用了南化集团研究院开发的络合铁脱 吸收了硫化氢的尾气,一部分迸尿素分厂,一部分送 液体二氧化碳站。 硫技术。从2006年1月份到2006年7月份,络合 铁脱硫运转正常,出口H。s达到指标要求。 来自脱碳系统的再生气压力0.02MPa(A)气 200 1基本原理 量为3 m3/h。进入填料塔上部填料与络合铁脱 络合铁法采用碱的水溶液吸收硫化物,H:S气 硫液逆流接触经除沫后进人分离器,分离液滴后送 体与碱发生反应生成HS一,通过高价态铁离子还原 尿素分厂。吸收了硫化氢的络合铁脱硫液进人填料 成低价态铁离子,将HS一转化成硫磺,在再生过程 下部,在下部填料继续吸收脱硫再生气中的硫化氢。 、中低价态的络合铁溶液与空气接触氧化成高价态络 络合铁脱硫富液自喷射塔填料塔底部汇集进入 合铁溶液,恢复氧化性能,溶液循环吸收硫化氢气 富液槽,经富液泵打人喷射槽顶部的喷射器。与自吸 体,其主要反应如下: 进人喷射器的空气充分混合.经反应后进人再生槽。 碱性水溶液吸收cO。,H:s 在再生槽内进一步氧化再生,再生后的贫液从再生 NazC(),+H2S—NaHCOz+Naris 槽上部溢流进入贫液槽,由贫液泵升压送入喷射吸 收塔、填料塔循环吸收。 Na:C03+C02+H:O一2NaHCOa 析硫过程 再生槽内析出的元素硫悬浮在再生槽顶部的环 2F一+(络合态)+HS一一2Fe计(络舍悫)+S++H+形槽内,并溢流进入硫泡槽,再由硫泡沫泵送人熔硫 再生反应 釜回收硫磺。 ZFc+(络合态)+1/20:+H+一2Fc3+(络合态)-FOH一 图1为络合铁脱硫工艺流程。 图l络合铁脱琉工艺流程 1一喷射吸收塔#2一填料吸收塔‘3一脱硫塔l 4一效液槽;5一再生槽#6一富液槽17一

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