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采用新工艺,新技术改造叶片
预处理线 。、
红塔集团大理卷烟厂 马继周
摘要企业在关注市场需求的变化和自身品牌创新之时,必然要关注制丝线的功能问题
和工艺质量问题。制丝功能问题引发了设备的变批次多品牌共线生产的工艺变革。为了不断提
高制丝水平,我们从叶片预处理入手,围绕叶片预处理线的工艺质量优化和电控系统升级进行
了改造,解决了叶片预处理线流量和水分波动大、加料精度不高的问题实现了叶片预处理线的
精细加工和数字化过程控制。
关键词切片机超级回潮机批量控制s7—400PLC
熟的制丝设备,拥有很多优点,工艺上采用比较成熟的工艺,设备上也采用了比较成熟的控制
55U
器件和控制技术。主工艺设备电控采用SIEMENSS5系列135U、1PLC作为控制单元,
过近8年的运行整线设备工艺控制,生产运行比较稳定。近年来,随着制丝工艺的不断发展和
计算机软硬件技术的飞速进步,制丝工艺越来越追求精细加工,强调过程控制,而HAUNI制
丝线,特别是叶片处理线由于工艺和设备上的局限性,远远达不到我们所希望的精细加工水平。
因此在当前的形势下,对传统的HAUNI叶处理工序进行改造是迫在眉睫的问题。
HAUNI叶处理线在工艺上的不足主要为以下几方面:
一.切片机的生产方式不尽合理
由于我厂使用的切片机在送包方向与切片方向有90。的转弯,加上切片机自身尺寸的限
制,每次只允许一包烟包在切片机内。对于同一包烟包的几片切片,间歇时间是一致的。到一
包烟包切完,运送另一包烟包进切片机,这时切片机要经过一系列的动作,需要一定的时间,
待烟包到位切下第一片,这时距上一切片的时间就会明显变长。这就使切片机的切片流量很不
稳定。 .
切片机还出现的一个问题是,切后的烟片在下翻过程中,经常由于折叠而堆码在_起,使
切出来的片烟在皮带输送机上排列不均匀,加重了进入超级回潮的烟片流量的不均衡性。
对大小烟包的识别和处理上能力不足。HAUNI切片机对大小烟包的识别是依靠一对光电
管来检测,对大烟包通过按设定切片宽度来处理,而对小烟包通过按设定切片重量来处理,但
在实际生产过程中,难以保证每片切片的重量一致。
二.超级回潮控制方式粗放,控制效果差
超级回潮加水PID闭环程序是根据静态烟包秤的重量经时间累积获得的物料流量进行,只
要切片机不发生故障停机,超级回潮的加水量就是一个恒定的值。由于加水量基本恒定,而进
入超级回潮的烟片流量和水分都在频繁变化,所以从超级回潮出来的叶片的流量和水分波动也
就比较大。
三.加料机的现有工艺保障和控制功能无法确保加料机的精确加料
叶片加料的原理是以加料机前的计量秤的流量为依据,以叶片流量乘以加料比作为瞬时加
料量,通过计量泵跟踪一个又一个的瞬时加料量来实现加料。加料跟踪效果通过调整PID参数
和加料曲线比对,来进行考察。这种加料控制方式的不足之处在于,从超级回潮出来的片烟的
流量波动比较大,计量泵需要跟踪的加料量始终在变化,且变化较大,而跟踪变化本身需要一
定的时间,难以做到同步跟踪,跟踪效果必然不好。原有的加料系统也没有定时对跟踪效果进
行评价,从而及时校偏,因此即使加料精度有偏差,也无法进行调整。
四.电控系统已相对落后,系统的扩展性差,数据采集.信息处理.网络功能薄弱
叶片电控系统采用SIEMENSS5系列135UPLC作为控制单元,配置CP528设立远端
S5系
列的PLC从推出至今已有十几年的历史,随着电子技术、计算机技术和通讯技术的进步,控
制系统正在向分散化、网络化、智能化发展,现有的电控系统相对落后。现在SIEMENS公司
L L
主推的是S7系列PC,致使S5系列PC的备件难以购买。由于S5和上位监控软件
FACTORYLINK分别是基于DOS和WINDOWS
可执行文件无源程序,无法进行修改扩充,系统的数据采集和信息处理功能无法满足生产部门
和质量考核部门的需要。
针对以上存在的这些问题,着重进行以下几方面的改造:
1通过改变切片机的生产方式及超
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