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第十七届全国造气技术年会论文集 20
叶氏新固定层气化法公告30周年庆——探新路之二
叶中一
(全国造气技术咨询部上海200062)
0 序
叶氏新固定层气化法的首次公告。是在30年前的陕西省化工学会1979年学术年会暨会
员代表大会上:“长焰煤一步法制合成氨原料气中试进展情况”一文中。(详见《陕两化工》
1979年第4期《陕西省化工学会1979年年会论文集》首页)。
此后,《小氮肥》1980年第12期,以刊登“新的固定层气化法”一文,《小氮肥设计技
术》1981年第3期,以刊登“长焰煤一步法气化”一文;f
l-海化工》1984年第1期,以刊
登“小氮肥厂节能降耗新方法”一文;《化学世界》1986年第7期,以刊登“小合成氨厂造
气的节能”一文,向更大的范围作了公告。此后的30年,叶氏从未停止过研发和开发工作。
30年来的叶氏新固定层气化法,为50年中国特色间歇煤气工艺的成形和发展起了开拓、
推动和有成效的积极作用。值此叶氏新固定层气化法公告30周年大庆,特以本文深表祝贺1
1 叶氏新固定层气化法内容提要和初步结果
现引首次公告中原文的内容提要:
用传统的固定层空气间歇气化装置,从控制工艺操作条件着手,解决了长焰煤热稳定性
差的问题;用新的燃烧室操作法,可保证低温(200℃)的吹风气安全燃烧:采用新循环程
序度——吹风、吹净、下吹加氮、上吹,实现了立足气化炉转化长焰煤的挥发份,一步法制
得CH42%、(CO+H2)/N2≥3的合成氨原料气。以及“初步结果”:
1.1 掌握了长焰煤直接加入气化炉不爆裂的工艺操作条件
例如,料层总高1900~2000mm时,允许炉顶温度提至500℃。若炉顶温度在250℃左右,
则允许料层总高降至1600~1700mm,长焰煤入炉后可不碎。从而实现了气化炉的正常运转。
1.2吹风气的温度有时低至200℃,但只要燃烧室蓄热段进口温度在500℃以上,直接加
入二次空气可以安全着火。保证低温吹风气安全着火的操作要点如下:
(1)燃烧室在投入正常循环运转之前,先用半水煤气将燃烧室蓄热段进口的温度升至
600℃以上。
(2)短时间停车时,燃烧室处于“闷炉”状态,以维持上述温度不致降至500℃以下。
1.3固定层空气间歇气化采用“吹风、蒸汽吹净、下吹加氮制气、上吹制气”这一新的、
非传统的循环程序,使立足气化炉解决产品煤气甲烷含量高的问题的愿望得以实现。然而
CmHm、焦油含量有待进一步降低。
2 叶氏的新固定层气化法的现实意义
2.1 为间歇煤造气原料劣质化这一中国特色提供了成功经验
团煤(煤球)和劣质煤利用的经验之一,就是首先在于控制入炉燃料的热爆裂程度。
长焰煤作为烟煤中最年轻的煤,含挥发份特别高。入炉后更容易受热爆裂。现只要从控
制合适的料层高度和炉上温度,就能控制其少爆或不爆。容易实现,能普遍办到。使中国特
色间歇煤造气原料“就地取材,有啥吃啥”,完全成为了现实。
目前①1980mm型系列扩径炉和@2745mm型系列扩径炉,都能通过调整和控制炉上
第十七届全国造气技术年会论文集
低温操作和高料层操作,解决入炉燃料的热稳定性问题,实现价廉原料制气和造气原料本地
化要求。保证了间歇煤造气技术在中国的可持续发展,以及仍保有大的市场占有率。
2.2为间歇煤造气吹风气集中回收这一中国特色提供了成功示范
这一成功示范的技术关键,在于吹风气200℃能燃:更在于吹风气200℃单独能燃。
并进而得以构成技术的良性循环“链”:低吹风气温度促成了制气原料必能劣质化;制气原
料劣质化促成低炉上温度操作法必须采用;低炉上温度揲作导致气化层温度必将提高、带出
物损失必将减少、吹风强度必能提高、吹风气满热损失必然减少。低温吹风气单独能燃。使
制气原料劣质化不再有损失嘭:风气潜热和放掉吹风气直接污染环境的后顾之忧:制气原料必
将放心劣质化:制气操作必将放心压低炉上温度进行,吹风气同收阀和上行煤气阎必将放心
移到上气道运行;从而使经典间歇煤造气分炉独立不能回收低温吹风气CO,彻底转变为中
国特色间歇煤造气能够多炉集中独立完全回收低温吹风气CO。这就从安全、稳定、低耗、
高效、同社会友好和谐上,促进了中国特色间歇煤造气吹风气集中回收
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