聚驱大型螺杆泵合理热洗周期方法研究.docVIP

聚驱大型螺杆泵合理热洗周期方法研究.doc

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聚驱大型螺杆泵合理热洗周期方法研究

精品论文 参考文献 聚驱大型螺杆泵合理热洗周期方法研究 王泽宇 大庆油田采油六厂第一油矿163513   摘 要 本文针对南中块西部大型螺杆泵电流上升速度快、洗井周期短的问题,应用连续电参数监测仪,总结不同工况下的电参数曲线特征,结合螺杆泵井运转周期,确定合理的螺杆泵热洗周期,取得了良好的效果。   主题词 连续监测 曲线特征 运转周期   目前的螺杆泵分析系统,除少量井安装了扭矩测试传感器外,没有任何辅助分析手段,现场安装的配电箱还存在着电量参数监测不全面的问题,电流变化成为制定螺杆泵井洗井周期的唯一手段,2013年7月份以来我们通过电参数连续连续监测仪,扭矩测试仪等设备对不同工况条件下电流的曲线形态、瞬时变化形态进行研究和分析,对合理热洗周期的制定,取得了良好的效果。   1、不同工况条件下电流曲线特征   1.1油流通道缩小到影响产量时,电流在高位反复变化   上图是3-2828井2014年电流变化曲线,2013年该井一直以10天为一个热洗周期,电流上限定为45A,安装连续监测装置后,发现电流上升到50A 以后产生较大波动,反映在常规电控柜现象是电流数值跳动幅度在3-5A之间,量油在150-180t之间波动,针对这种情况,我们对1600以上的螺杆泵井的洗井界限定为,电流上限为55A,达到上限必须洗井,没有达到上限,瞬时电流产生较大波动也必须洗井,通过这种方法,使1600以上螺杆泵井热洗周期延长5-7天。   1.2泵筒内有赃物时,电流曲线规律性升幅缓、下降快。   3-3215井是南中西一口800型螺杆泵,正常电流26A左右,2014年3月,经常过载停机,洗井后,效果不大,该井安装扭矩测试仪后,发现曲线形态为上缓下陡这样一个形态,分析认为是泵筒脏,上部光杆与转子转动不同步,遇到硬卡时,过载停机,仔细观察电控箱电流,我们发现指针式电流表也在15-18波动,只是我们忽略了这一现象,我们对该井提杆洗井后,这种现象消失。   1.3供采不平衡、洗井周期短,液面不能反映真实情况   4-P313井是南中西一口2000型螺杆泵、电机37kw、工作转速120转/分,载荷增加很快,三天左右电流即由26A 增加至50A以上,液面一直在500米左右,认为是结蜡严重,洗井周期为7天,频繁洗井维持运行生产。安装连续监测仪后,连续监测得到的7天内的电参数变化趋势曲线。电流由26A增至60A并趋于稳定,有功功率由10kw增至35kw并趋于稳定。液面到710米维持稳定,   该曲线符合油井处于供排协调过程曲线特征。洗井起抽后,短时间内油井受结蜡因素影响不大,造成载荷很快增大的主要原因是动液面的不断加深,随着油井动液面的逐步稳定,载荷增大的趋势逐渐变缓。该井处于供排协调过程,并最终趋向于供排平衡。   4-P313监测数据表   针对这种情况,我们对该井进行下调参数,下调后,洗井周期一直保持在30天左右。   2、不同运转时间的洗井周期变化   螺杆泵运行一段时间后,杆体或结箍都会出现不同程度磨损,随着运转周期的延长,杆体抗扭性逐渐降低,2013年我们对检泵周期较短井检查时发现,杆体为轻微偏磨后扭断,对比时发现这2口井热洗周期比较长。   其中5-P3128井检泵周期96天,检出后发现第50根抽油杆下部3m处偏磨扭断断,检前热洗周期70天,最高电流47A,比正常电流高17A,检泵后我们对该井热洗周期进行改进,将热洗周期改为20-30天,初期洗井,最高电流不超过10A,之后逐渐缩短热洗周???,运转半年后,电流超过5A必须洗井,该井运行296天后检泵,检泵周期延长200天。   4-P323井第一次检泵周期150天,检出后发现第107根杆杆体中部偏磨拧断,检前第一次热洗周期50天,最高电流56A,比正常电流高21A,之后我们将热洗周期逐渐缩短到13天,150天后检泵,检泵后我们缩短了第一次洗井周期,最高电流不超过正常电流10A,延续后期做法,该井319天后检泵,检泵周期延长169天。   3、结论及认识   3.1目前的螺杆泵配电箱存在着电量参数监测不全面、电流成为唯一的工况分析手段,对于突发性工矿变化无法进行判断等问题,采用该连续监测控制器,实现参数的连续监测,克服了上述缺点的,满足为工况分析诊断提供准确的数据信息的需求,并使分析诊断工况变得容易。   3.2不同工况下的电流瞬态及曲线特征,需要仔细观察和摸索,大量的数据模型还需要进一步细致深入研究。   参 考 文 献   [1] 韩修廷,王秀玲,焦振强. 螺杆泵采油原理及应用. 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社.1998   作者简介 王泽宇(1989年7月9日)男,现在采油六厂第一油矿综合队担任技术员.

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