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汽轮机大修总结
#5汽轮机大修总结报告
汽
机
检
修
2010年02月01日
汽轮机大修总结报告
山东里彦 发电厂#5 汽轮机 2010 年 1 月 26 日
制造厂 上海汽轮机有限公司, 型号 N145-13.24/535/535
容量145MW, 进汽压力13.24MPa(表压力), 进汽温度535℃
背压4.9Kpa
一、检修工期:
计划:2009年 12月10日到2010年01月21日,共计43 天;
实际:2009年 12月10日到2010年01月25日,共计47 天;
二、大修用工情况:(不包括外包项目)
计划: 12600工时,实际:13072工时。
自身: 9360工时, 借工:728工时, 零工:2880 工时。
三、大修费用:
计划:63 万元,实际:76 万元。
费用增加原因:汽轮机中压#2持环返上汽厂更换阻汽片、发电机中间轴盘车大齿轮销子螺栓备品、部分汽轮机备品领用;给泵液藕器勺管、泵轮转子高强螺栓的更换;高压油泵导向轴套和铜套损坏、更换;以及大修中出现的临时加工件等;
四、项目完成情况:
标准项目:计划273 项,新增 0 项,删减 1项;零星验收项目 64 项,分段验收项目 38项,厂级验收项目 8 项;化学监督项目17 项,金属监督项目 36 项;H质量监督点 10 项,W质量监督点 19 项。
非标准项目:计划 9 项,新增 0项,删减 0 项;零星验收项目 0 项,分段验收项目 8 项,厂级验收项目 1 项;化学监督项目 1 项,金属监督项目 0 项;H质量监督点 0 项,W质量监督点 0 项。
设备异动:无设备异动;
五、机组大修前后主要运行技术指标 序号 指标项目 单 位 大修前 大修后 1
2
3
4
5
6
1.在额定参数下最大出力
各主轴承(或轴)振动(电机发电机)
MW
um 145 145
⊥
-
⊙
⊥
-
⊙ #1轴 17 8 12 15 7 10 #2轴 16 9 11 16 7 10 #3轴 46 11 19 46 10 23 #4轴 53 12 55 55 10 58 #5轴 10 13 12 12 12 14 #6轴 17 12 37 12 12 33 #7轴 10 23 43 8 20 45 效率
汽耗率
热耗率
凝结器特性
凝结水流量
循环水入口温度
排汽压力
排汽温度与循环水出口温度差
真空严密性
调速系统静态特性:
⑴阀门线性
⑵电液转换器和油动机特性
Kj(KW。H)
%
t/h
℃
Kpa
℃
Pa/min
360
17
49
8.3
合格
好
好
383
13.5
49
6.1
优秀
好
好
六、设备评定级:大修前 一类; 大修后 一类。
七、文字总结:
(一)、本次大修的主要工作:
1、汽轮机高、低压缸检查,通流间隙测量、调整;汽缸、持环、转子动叶等打磨处理;滑销系统检查,高、低压缸汽封调整;
2、转子全面检查,轴系找中心、摆轴;
3、各轴瓦修研、调整;
4、调速系统高主门、高调门、中主门、中调门及油动机、电液转换器解体检修;电液转换器清理、调速系统做静态试验;主油泵及前箱各部套清理,高压油溢油阀、安全油溢油阀、危急遮断油门解体检查,空气引导阀、油动遮断阀检修,主机冷油器清理、查漏;
5、给水泵、前置泵及液耦器解体检查,更换B液偶器勺管及勺管套,各轴瓦及推理瓦块修研,油箱清理;给水泵及电机各轴瓦检查;冷油器清理、查漏;
凝泵解体大修,测量、调整密封环间隙、级间节流套间隙、下导轴承间隙,调整转子的轴向窜动,修研径向轴瓦及推力轴瓦并调整推力间隙,清理油室及冷却盘管;
AB循泵叶轮焊补,B循环泵大轴修复、更换轴套,调整叶轮水口中心,修调叶轮口环间隙及导流套间隙,修研、调整各轴瓦及电机轴瓦;液控阀大修、清理油箱,试验;
6、除氧器清理、打磨,做金相检查,系统各部件检修,安全阀打压试验;
7、高、低加检查,打压、查漏,系统各附件检修,安全阀校验;
8、凝汽器铜管酸洗、镀膜,凝汽器管板喷砂处理、防腐,凝汽器及真空系统、汽水系统高位注水查漏;
9、凉水塔围栏更换,各管道防腐、水池全面清淤;
(二)、发现和消除的主要缺陷:
1、大修过程中,对汽轮机高、低压缸检查,清理、打磨各部套,发现高压上缸高压持环止口处有一裂纹,裂纹总长约70mm、张口约1mm,深挖后用A507焊条补焊、热处理;
2、对汽轮机高中压、低压转子进行清理、打磨、检查,发现低压转子电机、调阀两端第6、7级隔板套定位销有凸出的,将低压转子电机、调阀两端第6、7级动叶片根部锁紧垫片磨损严重,部分脱落,导致低压转子电机、调阀两端第6、7级部分叶片轴向晃动大,上汽厂来人现场
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