精益生产概述之七大浪费PPT.pptx

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精益生产概述 之七大浪费;;;;二战后,日本社会混乱、经济萧条。丰田经营状况很糟:49年底丰田急需 2亿日元做过年周转资金,如果银行不融资丰田便会倒闭,被人收购。丰田喜一郎同银行交涉,银行答应救助,但有条件:从根本上重建丰田并在50年初提出了重建方案,其中二条直接关系到丰田经营者和全体员工的切身利益:“分离销售”、“裁员”。 丰田喜一郎对分离销售公司可以忍痛接受;但他曾宣布不裁员,既不想放弃对员工的承诺,也不想放弃重建的机会。而日本工会认为“公司肯定裁员”,于4月7日实行罢工。丰田陷入困境,发表了包括“募集1600名志愿辞职员工”内容的重建方案。期间,丰田的产量锐减、公司每天亏损惨重,丰田喜一郎為了化解勞資糾紛,主动承担领导责任,于6月5日辞职 (石田退三接任),此后1700名员工自愿请辞。6月10日,历时2月的罢工结束,丰田恢复生产。 丰田痛定思痛,决不想让悲剧重演,在大野耐一的领导、推进下产生了准时化生产、加上自働化,进而产生了 TPS 。TPS是危机的产物。 1950.06.25韩战爆发。韩战给丰田带来了机遇,美军为了补给军需, 就近向丰田订购大量大型货车,丰田因此转亏为盈,复苏起来。韩战救了丰田。;1.精益生产的起源 ;丰田生产方式的起源:大野耐一 ① 价值和价格不能混淆 ② 随着智慧的涌现,人的能力可以无限扩大 ③ 无论动作多么频繁,也不算是劳动 ④ “生产过量”就是犯罪 ⑤ 不停车的线如果不是一条好线,就是一条差线 ⑥ 必须能够经常停线,不断改进,最后使不停线 ⑦ JIT准时化+Jidoka自働化=TPS丰田生产方式;The TPS House 丰田屋;;增加利润的方法; ;;1;1;1;1;1;1;1;;3.精益生产管理工具 ;创建并保持安排有序、清洁干净、高效性能的工作场地一种流程和方法 改善所需条件 - 记律;;3.精益生产管理工具-问题解决 ;;5个为什么;3.精益生产管理工具-全员生产维护(TPM) ;OEE (Overall Equipment Efficiency)综合设备效率:;;定义: 标准化是我们在组织内部制定的相关术语、 原则、 方法、以及流程的一个动态过程。 目的: 标准化的目的在于实现稳定, 从而获得一个增长与改进的基础。;改 善(Kaizen):Kai =改变,Zen =好、更好 基本理念:全员参与,在各自的工作区域内进行小规模地、持续地、增值地改进以产生积极影响;什么是防错? 所谓防错Error Proofing(Pokayoke),它可以是一种机械或电子装置,能够防止人为的错误或者让人一眼就看出现错误的位置。 ;自働化;看板系统 定义 看板卡系统是以手工传递的,传达补货物料需求信息的物流管理方法 目的 为使用体积小的、分量轻的、手工处理的料箱补货所需物料提供前提;单分钟换模SMED=Single Minute Exchange of Die 快速换模是一个有组织的过程: 缩短不同产品间换模时间。 提高换模的可重复性,确信在几分钟内换模成功并生产出合格产品。 ;3.精益生产管理工具-价值流图析 ;附录:价值流图标;附录:价值流图标;;Ending

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