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嘉兴XX机械有限公司QMS审核案例pdf
嘉兴XX 机械有限公司QMS 审核案例
一、案例背景
审核类型:QMS 第2 次监督
受审核方名称:嘉兴XX 机械有限公司
地址:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁工业园区中兴路
审核日期:2014 年1 月27-28 日
审核范围:一般机械加工及服务,删减7.3 条款***
审核组成员:张建国、王静韬
二、受审核方基本情况
公司概况:嘉兴XX 机械有限公司于2010 年12 月2 日成立;位于
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁工业园区中兴路,目前主要为几家大
客户进行来料加工,包括油泵转子、链轮等。
产品生产工艺流程:
毛坯件→机加工(车、铣、钻、磨)→清洗防锈→包装
产品执行标准及适用的法律法规:
《一般公差.未注公差的线性 和角度尺寸的公差》GB/T1804-2000
《机械加工工艺守则》JB/T9168.1~13-1998
三、主要审核过程
2014 年1 月27 日在首次会议中对审核活动的安排与企业进行了
沟通;会议后,按计划的安排实施审核活动,上午与管理层进行沟通,
了解企业的发展情况等;下午,到企业生产车间现场检查产品生产(加
工)过程的控制情况。在生产加工现场(其中一台立式磨床)审核时
发现,操作人员在对链轮平面进行磨加工,每次在磨床加工部放6 片
链轮,磨加工作业电脑设定控制,加工结束后看到操作人员先换下 3
片,然后开启设备人为控制转半圈后换下另外3 片。当时就询问操作
工人,加工完毕后怎么换链轮片,作业人员回答说很简单,将加工好
的链轮片取出,放置于规定的周转盒,然后将未加工的链轮片放入进
行加工即可。问会不会换错或者出现其它问题?有无其它控制措施
等?回答说这个一直以来这么操作,凭的是经验,不会出错。询问现
场陪同的生产负责人该工序作业有无特殊作业要求(除常规作业规程
外)?生产负责人回答说,目前没有,一直来运行较好;问有无出现
过异常情况,回答说曾出现换片后少放一片(6 片变成了5 片),造成
磨床加工部片盘倾斜、5 片链轮磨加工后尺寸偏差导致报废。至于换
错的情况一般不会发生,因为加工后链轮表面颜色与原来有区别,但
不能保证长时间工作后眼睛疲劳引起的错换。
审核员根据审核经验认为,可以从设备功能入手,企业可以考虑
设备控制方面的改进,并就此与企业领导层及生产负责人等人员进行
了充分地沟通。提出了相关建议(设置行程开关),但在这方面未开具
不符合项。
四、受审核方改进成效
企业针对建议考虑了可能存在的质量隐患,制定并采取了措施,
具体如下:
1、对磨床进行了改进,设置了行程开关,磨床停机更换链轮片时,开
启一次刚好转半圈(3 片链轮),这样每次停机先换3 片,然后开启设
备一次,加工部片盘就可以转半圈,就可以完成对另外 3 片的更换,
整个6 片链轮就顺畅的完成更换,这样就极大的杜绝了换错的情况。
2、在设备改进后,进一步规范了操作规程,明确了作用流程,要求作
业人员每次停机换片前,先准备好待更换加工的链轮,2 个 3 片,放
置于操作台备换;待停机后取磨好的 3 片,放于周转盒,换上准备好
的3 片,如此换2 次,即完成整个作业过程。过程中要求完全按规范
的动作流程进行控制,这样就能充分避免换错、换片后漏放的现象发
生。
效果验证:
2015 年1 月17-18 日再次到企业进行现场审核时了解到,企业在
3 月份对改进建议进行了整改。沟通中企业表示采取该措施后,到目
前为止,未发生过相关的质量问题及操作失误。
五、成效与体会
对审核中发现的一些问题不一定要开不符合,可以利用审核经验
及相关专业知识,积极寻求并分析问题产生的原因,对问题要寻根究
底,在证据充分的情况下,向受审核方提出改进意见,并跟踪验证措
施的有效性。
本次审核,对企业提出改进建议,企业及时进行分析改进,减少
了企业后续加工生产产品质量问题的发生。通过现场审核、发现问题,
帮助企业改进,给企业带来了增值。企业通过对磨床进行改进,最大
限度防止了质量问题的发生,减少了损失,在客户面前树立了良好的
企业质量形象,通过产品可靠的质量、不断提升的品质,客户增加安
排了公司的加工量;如此每年能为公司带来经济效益120000 元。通过
规范操作规程,详细规定作用程序,规范作业人员的动作流程;最大
限度避免了差错的发生,并提升了作业绩效;如此每年能为公司带来
经济效益50000 元。
张建国
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