一级强化混凝+缺氧水解酸化+生物膜活性污泥共生系统处理印染废水.pdfVIP

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一级强化混凝缺氧水解酸化生物膜活性污泥共生系统处理印染废水

厦门市威士邦膜科技有限公司 + + + + 一级强化混凝++缺氧水解酸化++生物膜活性污 泥共生系统处理印染废水 印染厂原有污水处理设施采用混凝+水解酸化+生物接触氧化+溶气气浮+漂白工艺处理,处理 费用高且效果不理想,超标排放。究其原因,主要为混凝工段去除的COD和色度的效果不佳, 水解酸化阶段由于残留铝配体产生毒性,营养缺乏,废水和污泥未充分接触等原因处理效率 不高;好氧段未能完全消耗BOD5等。 针对印染废水处理存在的问题,采用钢铁酸洗废液为主要原料制备混凝剂SUST-TF1作为印 染废水的一级强化混凝剂,使COD去除率达到33.1%,色度去除率达到91%,并依靠铁配合体 的强水解配聚能力降低进水pH。回流水解酸化单元出水,利用有机酸的强大缓冲能力中和 高碱度进水,节省调节池进水酸调费用;提高水解酸化工段曝气搅拌强度,实现水解酸化细 菌和污水充分混合;以回流二沉池污泥控制溶解氧,为水解酸化细菌提供了最佳生存条件。 将生物接触氧化工艺改造成生物膜-活性污泥共生系统,增加污泥浓度,降低好氧生化段出 水COD,最终实现出水达标。 1·废水水质水量及排放标准 陕西咸阳3530印染厂是从事于军队服装染色的印染企业,在生产过程中有大量的废水排出。 废水总排放量为3000 ·td-1,环保部门要求其达到《渭河流域(陕西段)工业企业水污染 排放标准》二级标准。经过跟踪调查和水质检测,确定采用表1所示的进水水质和排放标准 [1]。 2·废水处理工艺流程 2.1原工艺流程 厦门市威士邦膜科技有限公司 / 电话:0592-3166767 传真:0592-3166766 厦门市威士邦膜科技有限公司 原处理工艺流程是印染废水中比较常见的工艺(见图1),但是处理单元复杂,运行费用高, 达到2.76元·m-3。运行不稳定,出水COD和色度均超标,出水COD 180~350 mg·L-1,色 度120~160倍。水解酸化单元细菌活性不高:COD去除率≤15%,且可生化性提高不大,当 进水B/C=0.28时,出水B/C=0.33。生物接触氧化段好氧微生物不能完全消耗曝气产生溶解 氧,出水溶解氧为4.8~5.5 mg·L-1,充氧浪费严重,且出水中BOD5在45~90 mg·L-1范 围内,仍然比较高。 2.2改造思路 (1)以实验室自制絮凝剂SUST-TF1替代聚合氯化铝,在保证前端良好混凝效果的同时实现 降低絮凝沉淀费用;同时由于铁元素离子势大于铝元素,具备更强与OH-结合的能力,降低 出水碱度。 (2)对水解酸化段实行出水回流,以回流水中有机酸的强大酸碱缓冲体系中和高碱度的进 水。 (3)拆除水解酸化段微孔曝气器,将微孔曝气搅拌改变成大气泡搅拌,增强搅拌强度,使 废水与细菌充分接触和充分中和高碱度进水;同时该改造可维持水解酸化池中≤0.5 mg·L-1低溶解氧浓度,保证水解酸化菌良好生存环境。 (4)回流二沉池好氧污泥于水解酸化池内,消耗水解酸化单元溶解氧,使其溶解氧在0.1~ 0.5mg·L-1范围内,维持比较低的氧化还原电位,保证水解酸化细菌生存环境的同时减少剩 余污泥量。 (5)为提高好氧单元对污染物的去除效果,实现二沉池出水达标排放,将生物接触氧化工 艺改变为生物膜-活性污泥共生工艺,增加好氧池的污泥浓度,降低F/M,减少剩余污泥量。 (6)对水解酸化单元实行N、P等营养元素补加,提高水解酸化细菌和好氧微生物活性,提 高COD去除效率。 厦门市威士邦膜科技有限公司 / 电话:0592-3166767 传真:0592-3166766 厦门市威士邦膜科技有限公司 2.3改造后工艺流程 改造后工艺流程示于图2。 2.3.1 SUST-TF1强化混凝 混凝沉淀单元主要去除染料、悬浮物等不溶性大分子物质[2]。来自各个工段的废水经格栅 后去处较大颗粒物后经由提升泵进入调节池,匀质匀量后进混凝沉淀池;采用强化混凝技术, 投加混凝剂SUST-TF,使其在与废水进行接触20min后进入沉淀池,使混凝沉淀单元获得最 佳

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