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回水生产小型试验报告管理
试验选厂
回水生产小型试验简报
前言
自2006年底投产以来,伴随着尾矿库坝体的逐年加高,库容减小,尾矿库蓄水能力大幅降低。尾水若不能及时排出,存在一定安全环保隐患。为进一步解决尾矿库安全环保问题,公司欲将试验选厂全新水生产改为回水生产(一段使用回水,二段加温仍用清水),因此实验室根据试验选厂供矿情况进行回水选矿小型试验,获得一段回收率90.6%、粗精矿品位1.17%、二段回收率94.66%、精矿品位73.45%的开路试验指标;一段回收率86.35%、粗精矿品位2.953%、二段回收率82.00%、精矿品位70.783%的闭路试验指标。
矿样
矿样分为两部分,由实验人员在试验选厂露天堆场采集。
(1)试验选厂露天堆场按照 贵山:(1#堆场、南坡3120、南坡3125)=1:2比例进行分层配矿法进行配矿后,试验人员按照分点采样法每隔一米采样一次,一共采样400千克,样品通过试验选厂锤式破碎机破碎或得小于22mm矿样,缩分后,取40kg,通过实验室颚式破碎机破碎至-2mm占100%,作为试验样,样品钨品位0.42%,硫品位0.9%。
(2)试验进行中,为进一步验证试验结果的普遍性,试验人员再次按照试验选厂未来生产矿石配比进行取样,样品经过试验选厂颚式破碎机、锤式破碎机破碎或得小于22mm矿样,缩分后,取80kg,通过实验室颚式破碎机、对辊破碎机破碎至-2mm占100%,样品钨品位0.62%。
选矿试验
(1)磨矿时间的确定
为确保合适的磨矿细度,实验室在相同条件下通过磨矿时间来控制入选细度。磨矿浓度为60%的条件下,磨矿时间与入选细度关系件见表1。
表1.磨矿时间与入选细度对比表(磨矿浓度60%) 磨矿时间min 2 3 3.5 4 5 入选细度(-200目) 63.11 66.99 72.8 79.03 80.25 根据现场生产磨矿细度的平均水平,磨矿弄对为60%的条件下,磨矿时间3.5min,细度-200目占72.8%较佳。
(2)浮选时间的确定
浮选时间试验流程图如图1所示,试验结果见表2。
图1.浮选时间试验流程图
表2.浮选时间试验结果 时间min 产品名称 回收率% 作业 累计 作业 累计 1 1 KW1 49.62 49.62 1 2 KW2 35.87 85.49 1 3 KW3 6.21 91.7 1 4 KW4 1.37 93.07 1 5 KW5 0.64 93.71 X 6.29 100 试验结果表明:浮选时间累计4min时,钨的回收率高达93.71%,在增加浮选时间钨的回收率增幅较小,因此粗选时间4min较合适。
(3)脱硫流程确定
通过大量的回水脱硫试验,试验结果表明硫的回收率在40%-45%之间,硫精矿中损失的钨金属量在14%左右,因此在硫的回收率过低、钨的损失率过高的不利条件下,直接进行钨的粗选可取得更高技术指标。
(4)一段选药剂条件的确定
根据同类矿石性质生产过程中使用的药剂条件,拟定试验流程图如图2所示,试验结果见表3.
图2.一段药剂条件试验流程图
表3.一段粗选药剂条件试验结果 名称 产率% 品位% 回收率% KW 29.18 1.17 90.6 X 70.82 0.05 9.4 原矿 100 0.38 100 试验结果表明:一段粗选作业碳酸钠用量400g/t、水玻璃用量3500g/t、GYW用量700g/t较为合适。
(5)二段加温药剂条件的确定
根据同类矿石性质生产过程中使用的药剂条件,二段加温浮选主要以实际生产的药剂条件进行试验,试验过程中,矿浆加温至80摄氏度时加入同时加入,拟定试验流程图如图3所示,试验结果见表4.
图3.二段加温药剂条件试验流程图
表4.二段加温药剂条件试验结果表 名称 产率% 品位% 回收率 KW 0.37 73.45 14.71 N4 0.46 71.56 17.89 N3 1.38 64.07 47.85 N2 1.07 13.81 8.00 N1 26.08 0.44 6.21 X 70.64 0.14 5.34 粗精矿 100.00 1.85 100.00 试验结果表明:二段加温浮选药剂条件按照GYW :2350g/t、氢氧化钠:1400g/t、水玻璃:170000g/t,硫化钠19500g/t能够取得精矿品位高达73.45%,回收率高于94.66%的指标。
(6)一段闭路试验
在一段开路试验的基础上,根据开路试验药剂制度进行一段闭路试验,考察中矿对回收率及精矿品位的影响,闭路流程同图见图4,闭路试验数质量流程图见图5,实验结果见表5。
图4.一段闭路试验路程图
图5.一段闭路试验数质量流程图
表5.一段闭路试验结果表 名称 产率% 品位%
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