气化装置转型为高浓度污水处理装置.doc

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气化装置转型为高浓度污水处理装置

气化装置转型为巨化集团公司 高浓度氨氮及COD污水环保处理装置 可 行 性 分 析 报 告 浙江晋巨化工有限公司 2011年9月26日 目 录 1 概述 2 技术可行性分析 3 装置独特性分析 4 污水处理市场分析 5 装置安全稳定性分析 6 装置环境保护分析 7 投资改造分析 8 经济可行性分析 9 污水处理定位分析 10 结论 气化装置转型为巨化集团公司高浓度氨氮及COD污水环保处理装置 可行性分析报告 1.概述 气化装置建于1978年,产能为5万吨合成氨/年的重油气化装置,经过三个阶段的改造,气化装置从重油气化产氨转变成为高浓度氨氮及COD污水的环保处理装置,借助于可卸式急冷室设备实现水煤浆气化的污水处理,该技术、工艺流程及急冷设备为晋巨公司自创自有的专利技术。 1.1多元料浆气化改造 浙江晋巨化工有限公司前身为浙江巨化股份有限公司合成氨厂,于2000年实施23万吨/年合成氨节能技改项目,新上三台φ3600煤气炉,使煤氨能力从10.5万吨合成氨/年增加到17万吨/年合成氨,净化合成能力达到23万吨/年合成氨。但随着重油价格的不断上涨,而且重油质量很差,经常是有价无货,导致油氨生产成本上升,油氨系统处于严重亏损状态,合成氨厂在2002年 8月18日被迫停下5万吨/年油气化装置。 油气化装置停产后,由于合成氨厂不能满负荷生产,使各产品单位成本上升,影响了总体经济效益。为弥补总氨能力的下降,增加气头部分能力,充分发挥氨厂改造的投资效益,盘活油气化装置的资产和更有效地利用空分装置氧、氮气能力,成为合成氨厂的当务之急。2003年引进了西北化工研究院的多元料浆气化技术,采用一定配比的石油焦和硬质沥青混合多元料浆为原料,并获得了成功。油气化装置改烧多元料浆后,增加总氨产量4万吨/年,使总氨能力能得到提升,满足巨化集团公司对甲醇和液氨的需求量。 1.2水煤浆气化改造 2004年,多元料浆的主要原料石油焦和硬质沥青仍属于石油制品,随着国际原油价格节节攀升,多元料浆的原料价高货缺,特别是硬质沥青的唯一供应商扬子石化于2004年10月份后停产硬质沥青,更是对合成氨厂造成了巨大困难。气化装置生产的另一原料石油焦虽然有来源,但由于石油焦存在活性低,不仅比硬质沥青差,根据生产实践,难以单独生产,因石油焦燃烧不完全,产气量低,生成渣量多。因此,合成氨厂组织技术人员开展专题攻关,在原来的多元料浆基础上进行探索新原料试验,自主开发了以烟煤为主的水煤浆工艺路线制气。2005年2月8日2#气化炉系统实施水煤浆改造完成并一次开车成功;2005年11月29日1#气化炉系统实施水煤浆改造完成并一次开车成功。实现了气化装置技术难题突破,成为国内首家从重油气化装置改造为水煤浆气化装置。 1.3处理工业废水攻关改造 由于烟煤价格一路上扬,气化装置运行成本较高,与造气生产的无烟块煤相比,生产成本要高出300元,因此,气化装置生产的被动局面并没有得到根本改变。2006年,合成氨厂环保形势逐渐严峻,环保污水排放量大、环保费用高,增加了成本费用的支出。在这种情况下,合成氨厂提出以环保养气化的生产思路,再次组织技术人员开展专题攻关,并取得了成功。 2.技术可行性分析 由于气化装置水煤浆原料的制作需要水,存在用工业污水代替清江水制作水煤浆原料的可能性,关键在于要掌握用工业污水制浆的调配技术,需要实践摸索。由于水煤浆气化燃烧温度高达1400℃,操作压力大于2MPa,且纯氧高温燃烧,燃烧相当彻底。构成COD的碳氢化合物与纯氧反应生成一氧化碳、二氧化碳、氢气,COD能完全彻底处理,并转化成有用的合成氨、尿素原料,变废为宝,COD浓度越高转化成一氧化碳、氢气等越多,效果越明显。构成氨氮的化合物高温裂解,主要生成氢气、氮气,成为合成氨的原料,不受氨氮浓度限制。 为此从2006年年初开始,合成氨厂技术人员把制水煤浆的清江水改成了高浓度工业污水,经过试验和探索,掌握了工业污水制水煤浆的黏度、浓度、稳定性等关键技术,解决了工业污水处理过程中的二次污染问题,解决高浓度工业污水制水煤浆的技术难题,制成浓度为60%的水煤浆。用工业污水制成的水煤浆与空分过来的纯氧气一起在高温、高压条件下进行气化、裂解反应,生成一氧化碳、二氧化碳、氢气及少量硫化氢的水煤气;经变换工序使一氧化碳与水蒸气作用生成二氧化碳和氢气;经脱硫工序湿法脱硫除去少量硫化氢;再经变换变脱工序和脱碳工序脱除硫化氢、二氧化碳,制成氢气用于制备成品液氨。经过多次的试验、摸索和分析,实现了在1400℃高温下,高浓度氨氮及COD污水经气化、裂解、燃烧生成氢气、一氧化碳等有用气体,转化成为合成氨的原料气,实现变废为宝,达到生态化处理的目的。 气化装置在消化晋巨公司内部工业污水的同时,积极寻找外部处理

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