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干气密封使用及维护检修(石兴华).ppt
4)维护总结 更换驱动端干气密封,大约需要40小时。 更换非驱动端干气密封,大约需要60小时。 同时更换驱动端和非驱动端干气密封,大约需要65小时。 在拆装时密切注意三个对位记号,动环与壳体、壳体与转子、壳体与缸体(转子与缸体)之间的对位记号(注意传动销、防转销装配到位)。 O型圈上硅胶的合理使用。 装配前动静环的灵活情况检查。 装配前尺寸和转向的复核。 管路系统的吹扫检查。 更换结束后的升压试漏。 5)干气密封常见故障分析及处理措施 一级放空差压增大问题判断 因为一级放空主要是二级密封气的放空,然而二级密封气是通过一、二级级间梳齿传递。若一级放空差压增大,可能是由于: 一、二级级间梳齿磨损,导致二级缓冲气更多的通往一级放空。判断此问题可在机组停机状态下短时间中断二级密封气源,看一级放空差压变化情况。 静环座后端O型圈有卡涩现象(静环活动受阻),此处O型圈结构形式见图10所示。解决此问题可通过憋压法(一级放空处有一憋压阀门,见图11所示)瞬间憋压解决(增大动静环闭合压力),不需要更换干气密封。 一级密封动静环磨损严重或损坏,必须更换干气密封。 图10 静环座O型圈结构形式 图11 憋压阀示意图 二级放空差压增大问题判断 因为二级放空主要是隔离气的放空,少量二级泄漏气的放空。若二级放空差压增大,可能是由于: 隔离气密封效果变差,需对隔离气密封进行检查处理。如:隔离气密封组件碳环间隙变大;碳环有磨损、损坏等情况发生。 二级密封动静环磨损严重或损坏,造成二级密封气源大量从二级密封处泄漏。这种情况和一级密封组件故障一样,需要更换此套干气密封。 一级放空导淋有油或其他液体排出 一级放空导淋按要求是不能有任何油污及其他任何液体排出的,否则此套干气密封肯定失效。若出现油及其他液体,说明二级密封组件肯定有油存在,这样二级密封动静环肯定不能打开而损坏。所排出来的油也一定是从润滑油中串到二级密封内部,再从一级放空排出,部分油还会进入一级密封组件里边,造成一级密封失效。首先必须检查隔离气密封组件,同时必须对整套干气密封组件进行更换,更换新的干气密封组件之前,需脱脂吹扫整个干气密封管路系统,保证系统不带任何液体及其他杂质。 另外,若有液体排出,有可能是一级放空失效,导致工艺气(工艺气本身带液)从一级放空泄漏出来。同时也可能是二级缓冲气带液造成。总之,一旦发现一级放空导淋有油或液体排出,都必须更换整套干气密封组件。 二级放空导淋有油或其他液体排出 二级放空有油排出,最有可能的原因是隔离气隔离油的效果不好,随着油气带入二级放空。若二级放空导淋有少量油排出是正常的,但量不能多,少量存油时间也不能太长,否则将会带入二级密封动静环之间,造成二级密封失效。在量的控制上多数是通过经验判断,从安全方面考虑,最好更换整套干气密封组件,送出检查清洗后做密封试验。 二级放空有液体排出,可能是二级密封气有带液现象,同时也可能是隔离气带液造成。需要更换整套干气密封组件,也包括隔离气密封组件。 系统进油 从系统本身出发,导致进油的主要可能包括: 在启动油系统之前未通入隔离气。 机组突然停车,密封气及隔离气突然中断,油系统未及时停止。 全厂晃电,油系统和密封气系统均停止,但晃电过程中高位油箱的油还继续往机组提供润滑油,从而导致油进入密封系统。 隔离气密封组件损坏,此组件失效而导致油进入干气密封系统。 6)干气密封频繁泄漏原因分析 根据干气密封的结构原理及运行情况综合分析,造成频繁损坏的原因主要包括:开停车程序,进油或低转速摩擦;全厂晃电等意外事故,进油、带液等;机组反转;维修材质的选取,材质配对不适合机组工况的运行要求。 系统带液 氮气系统带液,此情况仅可能发生在启动过程中,因此时才使用氮气作为密封气(此种情况较少),正常开车过程不使用此气体。到目前为止还未因氮气系统带液而出现问题。 停车过程中,机组密封气使用压缩机出口工艺气,随着机组停车,压力降低,温度下降,当温度下降至此露点温度条件,产生液化现象,导致整个密封气带液,这是整个干气密封带液的最大可能。 盘车转速过高 该机组原始盘车转速为128RPM,按干气密封运行原理,此转速不能使动静环处于开启状态,不能形成气膜,从而导致干气密封在低转速下出现干磨现象。后来将其电动盘车工具进行改造,将此转速降至7RPM。但此情况只属于理论分析,无实际验证条件。为了减少对动静环的磨损,只要保证转子处于盘车状态,先采用手动盘车方式。 机组反转 当系统在异常情况下停车,比如全系统晃电,事故发电机不能立即启动,造成仪表空压机不能运行
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