陈智敏2012年终总结.docVIP

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陈智敏2012年终总结

2012 年终总结 姓名:陈智敏 2013年元月 2012年工作总结 时光似箭,转眼间2012年已经过去了,已经迎来。翻看的工作日志,回忆这忙碌充实而又紧张、愉快的,在领导的亲切关怀下,在的悉心帮助下,通过一系列的理论知识学习和活动,我提高,也增强了自身修养,事故发生前对13-R01实际液位的误判断是导致事故的主要原因,当13-R01两个液位计同时发生漂移时,我们依靠搅拌器电流、热媒阀门开度和缩聚反应情况等判断实际液位缺失经验,过分依赖化验室分析数据,导致13-R01实际液位在逐渐上涨过程中未得到正确判断;17-T03翻渣后,配浆料EG流量不够长时间未发现,未能及时保证配料EG流量,使浆料摩尔比发生变化,致使事故扩大化。在处理异常情况时,指挥人员和中控操作人员要保持清思路清晰,若能及时发现配料EG流量不足,及时用PGF进行配料,可将事故停止在17-T03翻渣,不会造成后反应过程中的产品质量波动,给公司造成偌大损失;浆料流量波动和11-P01出口压力出现高报时,未在第一时间判断流量计堵塞,延长了事故恢复过程,致使12-R01液位降低而导致产品质量波动;PTA浆料输送恢复正常后,未及时恢复12-R01液位。事故后,应在最快时间恢复各工艺参数,保证产品质量的稳定;发生事故后未及时联系长丝隔料,染色降等产品出库后公司遭到客诉,影响公司声誉并造成经济损失;要不断完善现场巡检内容,经常关注现场仪表数据的变化,对巡检内容里没有的仪表也要进行关注,异常时才能够更准确的判断。 2.LV13065管线堵死,此次事故为9.11事故的遗留隐患造成。9月29日,设备清洗13-P02机封管,在切换13-P02后工艺塔液位上涨,检查发现LV13065以及13-P02至13-T03管线均已堵死。分析原因为:在9.11事故中13-P02备台出口管道遗留较多残渣,启动备台泵后残渣沿出口管道流入LV13065管道致其管道堵死。事故后根据现场情况,考虑13-P02至13-T03管线直径大且堵塞段短易疏通,联系设备先用乙炔烤通13-P02到13-T03管线以控制工艺塔液位,在乙炔烘烤无效果后用压空吹通LV13065管线;事实证明:疏通不凝固体颗粒堵塞的管道使用气体的膨胀爆破效果较好。其外,在13-P02出口两条能控制工艺塔液位的管道均堵死的情况下,将热EG直接经13-P02低排排至13-T02,经热EG清洗13-P03进出口管道,解决了FI13102流量不足和13-P03频繁切换的长期问题,这条经验也可日后用于解决13-T02系统脏的问题。 3.17-E01故障,2月份17-E01出现2次热保护跳停,起初怀疑卡料所致;7月下旬17-E01出现异响, 29日17-E01卡停,而后陆续从17-T01打捞出滚柱等轴承部件,确定刮刀轴承已损坏;分析原因可能为:刮刀尾端卡料,轴承受力过大磨损严重致损坏。故障后,规定每隔2小时启动刮板正反转动一次,每日早班氮气吹扫大气腿一次,氮气反吹效果较好,保证了17-E01故障状态下系统的稳定运行。故障恢复以后,可将氮气反吹列入定保以延长喷淋系统的使用周期。 4.17-J01喷淋温度高导致系统2次破真空。年内对17-J01、17-E01系统进行了2次热EG吹扫,5月13日跳电时吹扫效果较好;11月吹扫17-E01系统因FI17079流量计后截止阀关不死未能成功,决定检修时在阀门后增加球阀方便日后管线清洗。从系统参数运行情况来看,17-J01系统喷淋温度控制在46℃、17-E01系统喷淋温度控制在35℃时系统维持时间较长,5月吹扫后至9月底期间,系统运行比较稳定,在9月底降低喷淋温度后,系统变化比较明显。12月底,17-J01系统温度高,若二、三级喷淋流量过大,会导致第一级气体滞留,真空抽不起来;若二、三级喷淋流量小温度高会造成17-P03负荷大,同样真空差,调节各个参数均无明显效果,考虑主要因为受第一级气量影响,在关小17-J01第一级动力蒸汽喷射量一半后,真空可以正常控制。 5.17A02频繁跳停,原因为缓冲块磨损导致设备振动变大,引起安装在平台上的防爆开关故障,5月联系电仪更换防爆开关后正常。故障原因确诊后,根据设备振动值降低了搅拌器的负荷,但近期又出现了17-A02连续跳停,已决定检修时更换缓冲块并将防爆开关移至地面。 6.4月11日VIC18030、PI18023突然下降持续20分钟,引起长丝增压泵相续跳停,分析原因可能为18-P01进口管道架桥断料所致。事故后总结经验:出现类似情况时,要第一时间对比18-P01转速及出口压力,若单台泵出口压力偏低,则判断单台泵断料,立即联系中控关闭切粒机阀门、提高另一台泵的转速以尽量保证长丝产量,再停止该泵后启动,如果问题未得到解决,可尝试利用另一台泵回流压力使该泵反转后关闭进出口阀再启动;若

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