北京3B成型机卸胎器检测装置改造.doc

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北京3B成型机卸胎器检测装置改造

QC课题计划表(样表) QR 9.10 编号:(由企划办填写) QC小组名称 胎胚质量改善QC小组 所在部门 技术处 历史QC活动次数 (以前开展过QC活动的次数) 0 QC组长 *** 小组成员 ***、***、***、***、***、** 课题名称 胎坯内衬层接头裂和胎里泡攻关 课题分类 现场改善( ) 技术攻关( √ ) 管理提升( ) 其它类型( ) 选题理由 胎胚成型后内衬层接头裂、胎里泡现象比较严重,为了提高胎胚质量成立提高胎胚改善QC小组,进行质量攻关和改进。 现状调查: (基于统计) 请质管处调查1周, 胎胚胎里泡519条,胎胚内衬层接头裂280条;技术处对500条胎胚进行抽样调查,其中有胎里泡现象的胎胚有72条(58条成型时造成),胎里泡发生率占14.4%;胎胚内衬层接头裂8条(7条成型时造成),内衬层接头裂发生率占1.6%。 课题目标: (量化或定性) 1.内衬层胎里泡发生率:由14.4%降至5%以下, 2.内衬层接头裂发生率:由1.6%降至0.2%以下。 效益分析 所需资源简述 通过改进工艺方法和***,无需申报备品配件,不增加操作人员、操作时间,不增加生产材料投入 (此为预计投入资源,如分析原因采取对策时需要增加资源投入,则在课题结束,成果鉴定时填写) 预计效益 运行年投入:成本可以忽略(如有人、配件、物料增加等需要核算成本,有配件的要明确,便于设备处统计) 此为预计投入资源,如分析原因采取对策时需要增加资源投入,则在课题结束,成果鉴定时填写 运行年产出:目标达成,每年可减少退赔***,降低***内损 (为预计值) 可行性 (填是或否) 是 A、该方案为最优方案,无其它更好替代方案。 是 B、实施后不会对其他方面产生不良影响(如安全、生产、质量等)。(必要时甚至包括环境评价) 课题步骤 开始时间 (时间一般到具体到上中下旬) 结束时间 (时间一般到具体到上中下旬) 课题进度 责任人 备注 2010年 12月1日 2010年 12月20日 2010-年 12月24日 2011年 1月31日 2011年 2月5日 2011年 2月15日 2011年 2月31日 2011年 3月5日 原因调查、要因分析 2010-12-1 2010-12-20 **、*** 制定对策并实施 2010-12-24 2011-1-31 ***、***、*** 效果检查 2011-2-5 2011-2-15 **、*** 巩固措施、效果观察、固化标准 2011-2-16 2011-2-31 ***、**、*** 总结及下步打算、成果申报 2011-2-31 2011-3-5 *** 创新(反浪费)项目申报及行动计划 QR 9.4 编号(企划办填写): 项目小组填写正文部分 项目名称: 北京3B成型机卸胎器检测装置改造 是否来源于反浪费合理化建议: 是( ) 否(√ ) (若是)建议提出人 20 年 月 日 项目简述: 目前成型分厂新引进的3B成型机(F1、F8、H9)都在使用卸胎器去卸胎,而用于卸胎的机械装置采用气缸去实现轮胎翻转和落下的功能,厂家使用磁性开关去检测卸胎装置是在翻转位还是落下位。用磁性开关去检测气缸的位置本身没什么不妥之处,但是装在翻转气缸上的磁性开关需要跟随卸胎器左右移动气缸移动,所以经常造成磁性开关被拉坏。通过仔细观察,我们发现在传递环上安装一个光电开关,在卸胎器的翻转机构上安装一块反光板,用于检测卸胎器翻转装置的位置。这样就能避免检测装置的异常损坏。 现状: 成型分厂新引进的3B成型机(F1、F8、H9)都在使用卸胎器去卸胎,而用于卸胎的机械装置采用气缸去实现轮胎翻转和落下的功能,厂家使用磁性开关去检测卸胎装置是在翻转位还是落下位。用磁性开关去检测气缸的位置本身没什么不妥之处,但是装在翻转气缸上的磁性开关需要跟随卸胎器左右移动气缸移动,所以经常造成磁性开关被拉坏。 目标: 我们发现在传递环上安装一个光电开关(由于安装在传递环上无需跟随卸胎器左右移动气缸移动,就不会造成光电开关的非正常损坏),在卸胎器的翻转机构上安装一块反光板,用于检测卸胎器翻转装置的位置。这样就能避免检测装置的异常损坏。 申报部门(分厂): 成型分厂 项目分类: 设备创新 提案人: 张先亮 项目负责人: 张先

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