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捞砂抽汲工艺改造与应用
捞砂抽汲工艺的改进与应用 1、抽汲泵结构 2、抽汲泵工作原理 3、抽汲技术参数 4、抽汲管柱组合 5、抽汲注意事项 * * * * * * 目 录 一、前言 二、捞砂泵结构及类型 三、捞砂泵工作原理 四、捞砂泵使用存在的问题 五、捞砂泵改进措施 六、应用情况 七、结论及建议 在油水井作业过程中,对于地层产生亏空以及有严重漏失层的油水井,作业冲砂时入井液漏失现象在所难免,入井液的漏失既给地层带来损害,又影响修井作业的正常进程,同时利用泵车大排量洗井冲砂,存在作业费用高,消耗时间长,作业后入井液返排困难等不利因素。而捞砂泵具有作业风险小(不会造成井下事故)、无地层污染、捞砂效果显著(抽吸力较大,一次能捞砂百米左右)、操作简单、经济实惠等特点,非常适合油水井清砂作业。早在1997年9月在L4-1井进行了首次捞砂试验,但由于捞砂效果不明显试验中止。2007-2008年再次推广捞砂泵,但由于捞砂施工成功率较低未能广泛应用。2009年通过研究,对捞砂泵进行了系统改进,捞砂成功率得到了极大提高,使用范围进一步扩大。改进后的捞砂泵不但能完成直井、斜井、水平井的清砂施工,还在抽汲排液施工中得到了广泛利用。 一、前 言 (一)结构 捞砂泵是由泄压阀、凡尔、柱塞、外筒、密封胶筒、压紧环、活页阀、砂铲组成。 二、捞砂泵结构及类型 (二)类型 捞砂泵主要有Φ70mm和Φ83mm两种类型。 三、捞砂泵工作原理 捞砂泵工作时: 上提油管上部单流阀关闭,下部底阀打开,捞砂泵内形成真空,在捞砂泵内和环形空间形成压差,井内液体在此压差的作用下携带砂子高速进入沉砂管; 下放油管上部单流阀打开,下部底阀关闭,砂子保留在沉砂管,液体经过单流阀和循环口又回到油套环形空间。这样往复运动,直至抽到设计要求位置或人工井底,将井筒积砂清除干净。 四、捞砂泵使用存在的问题 1、捞砂成功率低 2007年11月到2008年6月改进前的捞砂泵在我厂共应用15井次,捞砂成功仅8井次,成功率为53.3%。从统计看,捞砂泵无法破除沙粒胶结及小落物是造成捞砂不成功的主要原因。 四、捞砂泵使用存在的问题 2、适用范围不广 改进前的捞砂泵受结构限制,砂铲在大斜度段无法关闭,不能在大斜度井和水平井进行捞砂作业,不利于捞砂工艺的推广。 3、卡钻事故较多 改进前的90mm捞砂泵在我厂应用的15井次中,捞砂过程中发生卡钻事故2井次,占施工井的13.3%(详见表1)。 不成功 新井投产,套管应无问题,又没掉落物,应为捞砂泵问题。 捞下1根油管,从3254到3261米,至离油层底界以上2米,捞不下,工艺定不再捞砂。 08.04.14 3240-3267 3254 3305 监测大队 L751-1 9 不成功 井内有胶皮,致使捞砂不成功 捞砂不成功,冲砂3次才成功。 08.03.07 2829-2834 2824 2862 监测大队 L23-33 8 不成功 操作问题(太快) 捞砂管柱卡,未捞出砂。 08.03.09 2997-3051 2965 3169 监测大队 L9-9 7 成功 第一次捞不下,砂产被胶皮堵死,第二次捞下。 08.03.06 1838-1972 1935 2039 一矿 C6-X351 6 不成功 捞砂泵问题 捞2次都未成功,冲砂成功。 08.02.20 3290-3301 3234 3343 二矿 F124-X17 5 成功 捞至设计位置 08.02.13 3227-3257 3291-3298 3239 3312 三矿 F31-X4 4 不成功 捞砂泵问题 捞下19米,过油层4米,捞不下,未到设计位置,打印为砂面,工艺定不再处理。 07.12.11 2935-2981 2915 3074 二矿 G89-4 3 成功 捞至设计位置 07.11.23 1395-1428 1421 1489 二矿 G12-22 2 成功 井下问题不清 捞下23米,至油层中部,捞不下,未到设计位置。 07.11.24 3041-3159 3127 3193 二矿 G7-X7 1 界 定 原因分析 施工情况 施工日期 生产井段 砂面位置 人工井底 归属单位 井号 序号 2007-2008年捞砂井施工情况及原因分析 成功 原验套时,Y211封胶皮掉至鱼顶,捞砂时卡,上提解卡4根油管后成功。 捞出15米油管砂子,至鱼顶位置2885米,捞砂泵卡,解卡成功。 08.06.13 2317-2556 2850-2878 2876 2904 准备 C87-X3 15 不成功 压裂前,通过井,冲砂又顺利,捞砂不成功原因应为捞砂泵问题。 捞砂不成功,冲砂顺利成功(从3188到32
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