9-广汽研究院面面俱到消除传祺加油口小门外观品质不良.pptVIP

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9-广汽研究院面面俱到消除传祺加油口小门外观品质不良

为了消除过度挤压的现象,我们分析了已有的数据,对焊接夹具的压紧块 厚度进行了调整(邓) 修整夹具前后,我们对白车身进行了三坐标检测数据对比,发现我们的措施是有效的(邓) * 在此,我们的面差不良已经完全消除了(邓)。但是新的问题产生-间隙不均(张) * 在此我们对间隙不均匀也采用鱼骨图进行了分析,验证后发现设计不良是要因(邓) 我们进一步分析发现,由于限位不良,小门重力导致自然下垂而产生了间隙(邓) * 我们制定了对策方案,增加限位孔(张) * 对策实施发现限位孔的点对点限位难以起到作用,这个对策基本上是无效的(邓) * 我们再次制定了对策方案,采用限位筋的方式来实现(张) * 这一次经过效果检查发现达到预定目标,成功解决间隙问题(邓) * 最终,我们对小门进行了检查发现,我们成功的消灭了面差不良的同时,也解决了间隙问题,达到预定目标(张) 为此,我们对现有的成果进行了巩固,形成了一系列标准化文件(张) 以上便是我们本次活动的主要内容,谢谢大家。(邓) * 经测量面差合格 加油口小门面差不良率 啊!间隙怎么不均匀呢? 达成目标 加油口小门 间隙不均 没有执行规程 没有理解规程 人 作业不熟悉 工作经验不足 直接上级没有指导 新员工 法 未检查外观 无检查要求 设备差异 机 损坏 参数错误 非要因 非要因 非要因 非要因 非要因 物 小门尺寸超差 限位不良 组装问题 车身超差 非要因 非要因 加油口小门受自身重力影响自然下垂 分析产生间隙不均的原因 重力 限位不良 增加限位结构: 原门锁孔位置设计 增加两处限位孔 点对点限位实际操作困难,对策失败! 不良原因 验证方法 负责人 验证时间 结论 限位不良 实车装配 苏瑞峰 6月第2周 无效 增加限位结构: 更改限位方式: 增加限位筋 原门锁孔位置设计 不良原因 验证方法 负责人 验证时间 结论 限位不良 尺寸验证 6月第3周 间隙不均问题解决成功! 加油口小门面差不良率 我们消灭面差不良的同时,也解决了间隙不均问题 2D图纸 3D数据 DFMEA 加油口小门设计指导书 加油口门技术标准 有形成果: 保证了传祺量产车按时顺利下线 减少传祺车在量产阶段的返修成本 今后车型开发避免了此问题,节约研发和生产成本 无形成果: 年产量 不良率 单件返修工时 总计 返修工时 3万(第一年) 100% 30min 1万5千工时/年 SUV车前门外板下部凹陷,外观不良 下一步课题: 大家好,我是邓丽 大家好,我是张希波 我们代表的是广汽研究院的面面俱到小组 我们的课题是:消除传祺加油口小门外观品质不良(合) * 下面介绍一下我们的汽研院(张) 广汽汽研院从06年9月成立至今,一直是广汽集团研发体系枢纽和技术管理部门;首款自主品牌汽车传祺已于今年9月下线,并作为亚运会的官方指定用车投入使用;其余项目也正在积极开展;(邓) * 现在大家看到的便是汽研院的三个基地所在的位置;化龙基地将在未来的2012年投入使用(邓) * 汽研院现有研发人员近700人,并将在未来的2015年达到1500人的规模;已经初步具备了整车的开发设计能力(邓) * 我们的小组成员总共6人,我们的活动口号是(邓):传祺品质,面面俱到。(合) * 我们小组的成员来自车身工程部的上车体组(张),我们的工作内容包括了侧围,顶盖等车身结构件(邓) * 现在看到的是我们日常工作中所要面对的一些问题(张)1,2,3,4(邓) * 我们从重要度,紧急度,可行性等6个方面进行了综合评分,最终我们选定消除加油小门外观品质不良来作为本次活动的课题(张) 为了更好的开展活动,我们制定了详细的计划,并且按计划推进实施(邓) * 首先我们进行了现状调查(张) 调查结果显示,加油口门品质不良主要体现在外观不良,而外观不良中面差是主要的因素(邓) * 我们调查了车身和小门的生产流程并在总装阶段进行抽样检测,发现所有样本均不合格,这样会造成什么影响呢?(张) 最直接的影响就是造成车辆在返修线上的大量堆积,会严重影响生产效率;此外,整车的外观品质也会因此受到严重影响。(邓) * 为了减少返修,保证品质,我们必须在量产前完全消除此问题(张) 这就是我们的目标(邓) 首先我们针对加油小门面差不良这个问题进行了要因分析,从人机物法四个方面排除了部分非要因,为了进一步确认要因,我们对整个小门的生产工艺流程进行了调查,并且设置了4个观察点,最终发现是在烘烤环节出现问题,从而我们确定了要因是由设计问题引发的烘烤变形(张) 针对烘烤变形,我们对烘烤前后的小门进行了仿真分析和实物对比,最终发现的确是烘烤引发了变形(邓) * 为解决设计问题引发的烘烤变形,我们应该怎么办呢?(张)经过小组讨论一致认为,要么更改结构,要么就得更换材料(邓)

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