国产套管使用中存在的问题分析及建议.doc

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国产套管使用中存在的问题分析及建议 江汉油田钻井处管具公司 陈卫红 套管是保证油井正常生产的重要因素,一次性下井,长期使用,其质量好坏直接影响油井寿命。大量使用国产套管是近年来的趋势,由于套管在井下的使用环境非常复杂,失效原因是多方面的,所以大量系统地研究国产套管失效事故就尤为重要。由于资料统计欠缺,下面仅就近一两年来使用国产套管出现的问题作出简要分析。 一、入井套管出现的问题及分析 外螺纹端从接箍内滑脱 2002年8月29日,32774队施工的王74井在下φ339.7mm表层套管作业时第七根套管从工厂端接箍内滑脱,(该井设计下入表层110米)。套管起出后,经检查接箍基本完好,而外螺纹出现明显缩颈,从小端起第8扣至第18扣向小端方向擦伤,壁厚最大值为10.62mm,壁厚最小值为8.31mm,壁厚最大值与最小值之差为2.31mm,壁厚不均度24%。主要原因是由于套管薄壁处应力高,首先发生塑性变形,使厚壁处承担大部分轴向力,引起厚壁处应力增高,也发生塑性变形,从而导致套管滑脱。 32683队施工的广17-5井于2004年1月4日开钻,2004年2月18日完钻,完钻井深3432m。2月21日-2月22日下套管,共下套管322根,套管总长3422.67m,套管下深3427.67m。套管串结构如下: N80×9.17 54根 下深600.81m N80×7.22 89根 下深-1620.51m N80×9.17 98根 下深-2554.26m P110×9.17 81根 下深-3427.67m 下套管采用TQ340-35型套管钳,按标准扭矩值4700N.M上扣,操作正常。2月22日9:21-10:41固井,碰压16Mpa。2月24日声幅测井检查固井质量,人工井底3408m,水泥返深2001m,固井质量合格。2月24日,采用井浆做介质套管试压,加压15Mpa,经时30分钟,压降为0,完井交井。2004年3月4日开始试油,清水洗井、射孔、压裂正常,3月17日,下抽汲管柱于井深1153.28m遇阻(钻井交井口后的第21天)。3月19日,下铅模1153.28m遇阻,经铅模判断为套管脱扣。7月16日18时,超出套管109根,总长1151.44m,套管脱落。起出的第109根套管为天津钢管公司生产,生产炉号035457,钢级N80,壁厚7.22mm,套管公扣端面已因拔套过程砸变形(见附图一)。拔出套管丝扣情况:公扣前6扣完好,第7-20扣破裂、磨损严重,大端前五扣完好。第七扣,发现有4cm丝扣破裂,并在其后有近2cm长的堆积物(见附图二)。由于套管螺纹加工精度不够,造成上扣时丝扣撕裂,堆积物破坏母扣,从而造成其后的丝扣磨损,后续试油过程中的射孔、压裂等工序,套管振动、内压增减及拉伸,致使套管脱落。 2、套管管体在上扣过程中发生形变 2005年3月12日,下套管作业服务队在32621队承钻的王四3-15井φ244.5×8.94mm J55技套下套管作业过程中,有一根套管按推荐最佳扭矩值2.97Mpa上扣,在外螺纹端仍然留有3-4牙余扣。于是改为最大扭矩3.71Mpa(该值远小于套管最小屈服强度379.21Mpa)继续紧扣,致使管体(套管钳处)发生变形,该处管体处被咬扁。经分析可能是套管的圆度超差,套管的抗挤强度和抗挤性能降低,由于外力作用(如大钳夹咬)等,使局部管壁凹陷。 二、站内检查存在的问题 目前,管子站套管常规检测项目主要有:外观检查(接箍、管体、螺纹)、直线度、钢级与壁厚、内径、紧密距(按检测数量的5%抽检)和长度。通常情况下,先将套管护丝卸开后目测进行接箍和螺纹的外观检查,对发现螺纹有欠缺的套管进行紧密距合扣检验;对接箍端面存在的小欠缺,能手工修复的按标准进行修复;然后通过查看管体标识进行钢级和壁厚检查和丈量长度,并逐根登记编号;滚动套管,以目测或拉线方式检查管体弯曲度,确定套管弯曲程度是否在使用标准内;最后将套管走齐之后进行通径,检查内径是否合格。近两年来,各类国产套管被检查出来的问题主要有: 1、护丝不合格。2004年至2005年3月,检验N80φ139.7×7.72mm和P110φ139.7×9.17mm三批天津钢管厂产套管共计600余根(炉号分别为046744、046748、045278)。由于厂家在塑料护丝中未放置定形用的铁皮,护丝很难卸开,后经厂家派专人用专用工具卸开部分护丝,但仍有25根套管护丝未卸开,致使套管无法正常检验和投入使用。 2、接箍端面碰坏。2004年至2005年4月,在检验N80φ139.7×7.72mm、N80φ139.7×9.17mm、J55φ339.7×9.65mm三种规格套管中,发现套管接箍端面被撞坏的情况。分别是天钢产N80φ139.7×7.72mm 25根(炉号04

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