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低钛高碳铬铁搭用白云石调整渣型浅析
低钛高碳铬铁搭用白云石调整渣型的浅析
张寿石
[摘要] 通过搭用白云石调整低钛高碳铬铁的渣型,对降低炉渣熔点和降低炉渣粘度,以及提高低钛高碳铬铁符合率较为有利。
冶炼高碳铬铁时,正常情况下的渣型基本由MgO、SiO2、Al2O3组成的三元渣系,随着矿源结构的变化,以及还原条件的不充分,冶炼低钛高碳铬铁时会出现MgO、SiO2、Al2O3、CaO、Cr2O3组成的四元或五元渣系。由于渣型的变化,势必导致炉渣结构的复杂化,影响冶炼过程的相对稳定性,不利于品质的符合性,不利于指标的进一步改善。本文就冶炼低钛高碳铬铁时,搭用白云石进行调整渣型,谈些个人的观点。
白云石的属性分析
1、白云石的理化性能
天然白云石矿物是碳酸镁和碳酸钙的复合物,其分子式为CaCO3.MgCO3,其理论成份为30.14%CaO,21.87%MgO,47.7%CO2。经煅烧后,化学成份是CaO和MgO的混合物,熔点较高。
我公司搭用的白云石,系上钢一厂提供,粒度规格为10—30mm,其成份见表一。
表一、白云石与吹氧铬渣化学成份
名称 MgO CaO SiO2 CaO/ MgO 白云石 48.72 34 4.3 0.698 吹氧铬渣 9.52 26.18 32.82 2.75 从表一可知,钙镁比小于1.39,系镁化白云石。
2、白云石与吹氧铬渣化学性能对比
一般情况下,无论是高碳铬铁冶炼,而是低钛高碳铬铁冶炼,当炉渣结构较为复杂时,均采用吹氧铬渣来调整渣型。当采用白云石来调整渣型时,两种渣型从化学成份角度分析,差异并不大,但从两种调渣剂的化学性能上进行比较,存在一定的差异。
白云石的主要成份为碳酸化合物,在较低温度下易分解,且反应产物为氧化钙和氧化镁,这些产物的活性度大,钙和镁离子与氧离子在高温下结合力较弱,易在还原气氛下产生一定的氧位。
吹氧铬渣系铬矿和石灰经氧化还原后的产物,系硅酸钙的复合化合物,其离子结构较为复杂,且钙镁比值明显高于白云石,见表一。
通过对白云石和吹氧铬渣化学性能的对比分析,认为在低钛高碳铬铁冶炼时,采用白云石调整渣型,既能改善炉渣结构,又能稳定合金含钛量。
白云石调整渣型的理论分析
白云石分解后的产物是氧化镁和氧化钙,其作用强度均小于1,
相对于其它碱性氧化物的作用强度来得小,越容易形成简单的阴阳离子结构,并产生一定量的氧离子。氧化钛的作用强度大于1,越容易与新产生的氧离子结合,形成稳定的钛的氧化物。
随着入炉镁铝比的变化,自然炉渣易形成三角架状和带状结构,促使炉渣复杂化,采用白云石和硅石按一定比例调整渣型,炉渣能以镁、钙、铝等简单离子结构形式存在,并相应获得氧离子的数量。
新获得的氧离子可使复杂的网状结构离子解体,降低炉渣的粘度。
冶炼效果分析
1、炉衬侵蚀状况
随着白云石用量的增加,炉衬侵蚀程度有所增大,尤其是二相出铁口,其内部呈空腔状,较为疏散,外部较小,炉眼无深度。
由于炉料结构中氧化钙浓度随着白云石比例的上升,采用泥球堵眼时,均含有少量的水份,CaO和H2O结合生成Ca(OH)2,氢氧化钙的密度为2.343kg/m3,这样生成的氢氧化钙体积将增大,易使炉衬及炉眼粉化,结构松散。
2、合金成份变化
合金含碳呈现下降趋势
正常冶炼时,合金含碳量控制在7.5—8.0%范围,搭用5公斤
白云石时,合金含碳量下降5%(绝对量),搭用8公斤白云石时,合金含碳量下降9%(绝对量),最终合金含碳量稳定在6.8—7.3%之间。
在成渣期间,白云石与(MgO)、(Al2O3)形成低熔点的钙铝黄
长石,使(MgO)、(Al2O3)不同程度地下降,且(MgO)的下降幅度大于(Al2O3),合金含碳呈下降趋势。
白云石分解产物与水结合生成的氢氧化钙继续分解,释放出水蒸
气,并与合金中的碳反应,加快碳的氧化。
通过缩小铬矿的粒度规格,减小残矿层厚度,以减缓Cr23C6生
成的概率,同时采用增大残焦层厚度,来提高合金含碳量。
合金含硅呈现上升趋势
正常低钛高碳铬铁冶炼期间,合金含硅易控制在0.3—0.4%范
围,搭用白云石时,合金含硅基本控制在0.7%水平,可能存在熔体中钙离子浓度的增加,降低了[Si]的活度,导致合金含硅量的上升。
同时,炉料结构中Al2O3高达27%,且巴矿难熔难还原,使炉渣和炉料的导电性变差,电极易深插,有利于SiO2的还原。搭用白云石增加了炉渣导电性,在温度保证的前提下,随着炉渣流动性的变好,排渣较为稳定,又确保了合金含硅量的稳定,[Si]较正常低钛冶炼有所上升,并未影响[Ti]的成份。
合金含硫存在一定的波动
搭用白云石时,合金含硫较为波动,但总体趋势向上,最高硫为
0.13%。剔除其它因素,受合金含碳下降的敏感,而遵循碳-硫-硅的
规律所致。
合金含钛呈现下降趋势
整个冶炼过程,反映合金含钛量呈下降趋势,其中[
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