5[大会交流] 周建军 新型阴极电解槽在天泰铝业的推广应用23.pptVIP

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5[大会交流] 周建军 新型阴极电解槽在天泰铝业的推广应用23

新型阴极电解槽 在天泰铝业的推广应用 周建军 * * 摘要:本文总结了天泰铝业对新型阴极电解槽技术推广应用的情况,目前对32台电解槽5个月正常运行的经济技术指标总结情况表明,电解槽运行平稳,经济指标良好,节能效果显著。我们完全能够将该技术推广应用好。 关键词:新型阴极 电解槽 推广 应用 1.前言 东北大学冯乃祥教授和天泰铝业共同研制的“新型阴极电解槽”于2008年1月和3月分别在天泰铝业108#、114#和115#电解槽进行试验。同年9月10日,该项目通过了中国有色金属工业学会鉴定。经考核对比,三台试验槽比同系列普通槽电压降低300mv左右,电流效率提高1.36%,直流电耗降低了1112KWh/T-Al,节能效果十分显著。同时天泰铝业独创的燃气-铝液两段焙烧新工艺也获得专家组的鉴定,用燃气-铝液两端焙烧新工艺启动电解槽时间仅为72小时,能耗仅为铝液焙烧的1/3。2009年6月,天泰铝业决定全面推广新型阴极电解槽,首先集中将一工段剩下的29台普通电解槽改为新型阴极电解槽。2009年10初,筑炉材料到厂后,便开始了集中改造。 2.我公司一工段29台电解槽改为新型阴极电解槽的进度表见表1: 表1:29台电解槽改造时间表 129、122、123、127、126、132 2010.1 121、120、107、110、130、124、119、128 119、128、129、122、123、127、126、132 2009.12 113、125、109、111、105、118、131 121、120、107、110、130、124 2009.11 104、117、112 112、131、113、125、109、111、105、118 2009..10 102、103 104、117 2009.9 106、101 102、103 2009.8 116 101、106 2009.7 116 2009.5 启动槽槽号 停槽槽号 年月 3.新型阴极电解槽焙烧启动及技术条件控制 3.1.焙烧启动 通过108、114和115电解槽的实验,我们在系列推广中将焙烧启动进行了适当调整。即将实验槽火焰-铝液各焙烧1天改为火焰焙烧1天,铝液焙烧2天,以保证铝液焙烧过程中电压和温度平稳上升。启动过程中采取无效应启动,温度控制在980度左右。尽量避免在焙烧和启动中温度上升过快或过高伤及阴极凸梁。 3.2.系列槽技术条件控制范围 我公司电解系列在正常生产时电流为168KA(整流效率96%,下同),公司确定的技术条件如表2 0.1 18-20 16-18 2.45-2.55 935-945 3.75-3.78 技术条件 效应系数(槽.次/日 电解质水平(cm) 铝水平(cm) 分子比 槽温(℃) 设定电压(mv) 项目 由于2009年10月14日,我公司3#变压器严重故障停运,仅剩3台整流机组供电,所以电流只能供到155KA,为此我们只能将技术条件中设定电压调整为3.85-3.88v,其余条件不变。 3.3.启动后期管理 电解槽启动完毕后,电解质水平要求在30cm以上,槽温980℃左右,直接将电压调整到5v。分子比在2.8左右,铝水平在17cm左右。在启动后一个月内将电解槽各种技术条件调到正常生产值。调整的速度为一周内将电压调整到4.2v左右,槽温控制在970 ℃ ,电解质水平不低于30cm,第二周内电压调整到4.0v,电解质水平控制在26-28cm,槽温在960℃左右;第三周将电压调整到3.95v左右,电解质水平控制在24-26cm左右,分子比调整到2.6-2.7;第四周电压调整到3.9v以下,电解质水平控制在20cm左右,分子比控制在2.5—2.6,基本达到正常生产技术条件。 4.从2010年2月至6月生产情况 我公司一工段29台电解槽于2010年1月9日全部启动完毕,全工段共32台。到一月底仅3台电解槽电压未达到3.90v,其余均在3.90v以下,因此公司决定从2010年2月1日起,对一工段32台电解槽进行系列考核。表3为一工段2月至6月各项技术条件控实际情况表。

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