二烧2#环冷风机改造.docVIP

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二烧2#环冷风机改造

小组概况: 小组简介: 表1 小组简介表 小组名称 烧结厂机修车间风机QC小组 成立日期 1987、7 注册时间 2002、1 小组类型 攻关型 QC教育 获证率100% 小组成员概 况 人 数 组 长 平均年龄 文化程度 8 人 崔延波 29 高中 课题活动情 况 活 动 日 期 出 勤 率 1——8月 98% 设备简介: 二烧环冷是通过风冷的形式冷却烧结矿的设备。二烧环冷鼓风机是向二烧环冷中送冷却风的设备,它送风能力的大小决定着烧结矿的冷却速度及质量。随着生产的不断发展,烧结作业能力的提高,烧结产量的不断增加,环冷内料层的不断加厚,环冷风机的设计流量已经越来越不能满足生产的需要。造成了风量不足、风压低,烧结矿冷却速度减慢,不但影响了烧结矿的质量,而且造成下一道设备—成品皮带寿命降低,影响烧结生产的顺利进行。 二烧2#环冷风机采用16D离心式转子,传动支撑部分由一个整体的轴承座承担,目前使用二硫化钼润滑脂进行润滑, 驱动电机型号为JS127-6,功率为185kw,转速为980转/分。 图1 2#环冷鼓风机示意图 选题理由: 1、在铁厂日益紧张的生产形势下,为了顺利完成今年的奋斗目标,确保烧结产品的质量,确保设备完好运行,减少设备事故,延长设备的寿命,以技术求效益,使设备在生产中顺利运行,达到年产425万吨烧结矿的目的而开展活动。 2、活动课题选择分析: 由于台时产量的不断增加,环冷内料层的加厚,1867m3/min的送风流量已经不能满足生产的需要,造成流量不足; 设备润滑效果较差,设备的寿命只有6个月; 设备润滑时,需要60kg的润滑脂,但真正起作用的部只有5kg,造成大量的浪费。 润滑时造成设备停机。 综上所述,为了提高风机性能,降低消耗,我小组把此次活动课题定为“二烧2#环冷风机改造”。 确定目标值及可行性分析: 确定目标值: 提高送风流量1200m3/min小时 可行性分析: 按设备性能分析,18D比16D转子的流量每分钟多1490m3; 今年二烧中修,可利用中修期间改造,不影响生产; 设备结构简单,技术水平要求不太高; 推广价值高,可利用于二烧、三烧环冷所有风机。 因而,目标可行,且利用价值大。 现状调查: 随着生产的不断发展,产量也不断增加。台时产量从156.16T/h增加到了172.92 T/h,台时产量增加了16.76T。这样一来,造成了环冷台车内的烧结矿料层加厚,以致使风力不足,造成烧结矿冷却速度减慢。在现有设备的条件下,环冷风机的性能逐渐不能满足生产发展的需要,造成烧结矿冷却后温度高于200℃,以至于在进入下一道工序——成品皮带时,会造成皮带寿命降低。 二烧环冷鼓风机现有的送风流量为1867m3/min,电机型号为Js127-6,功率为185kw,980转/分,风机转子为16D。润滑方式为干油润滑,润滑剂使用的是二流化钼。由于轴承座是双轴承的整体轴承座,结构较大,每次加油约60kg,但是真正起作用的只占10%左右。这样造不但成了很大的浪费,而且由于润滑脂的流动性较差,润滑效果还不好,所以润滑周期短,需要每季度润滑一次。另外每次润滑后,由于密封较差,油脂都会从端盖和轴的密封处流出,影响设备完好率,造成设备缺陷。 原因分析: 经过现状调查,分析原因如下: 2、要因验证: 表2要因验证表 序号 验证项目 验证方案 验证结果 分 析 结 论 1 风量 不足 转 子 直径小 测试风力 流量为:1867m3/min 风量小,风压不足 成立 电 机 功率小 调查、理论计算 功率为: 185kw 电机不能满足需要,低130kw 成立 2 润滑 不良 轴承座漏 油 检查渗漏 润滑后渗漏油脂10kg 密 封 不 良 成立 油脂流动性差 性能比较 针入度为:310~350 油脂流动性差 成立 3 人员素质低 技 术 水平低 技术比武技术考试 87%合格 技术水平良好 不成立 质 量 意识差 质量管理测 试 测试合格 质量意识良好 不成立 4 操作方法不当 检修方法不当 检查检修程 序 过程合理 方 法 正 确 不成立 巡 检 不 足 抽检记录 记录完整 仔 细 认 真 不成立 制定对策: 根据原因分析制定对策如下: 表3 对策表 序号 项目 现 状 措 施 目 标 负责人 时间 1 转 子 直径小 16D转子,流量为1867m3/min 加大转子为18D转子 每分钟增大流量为1490 m3/min 崔延波 王桂芳 1—5月 2 电机功 率 小 电机为Js127-

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