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安全技术主井锅底托罐装置“井”形钢结构设计及使用效果
安全生产实用技术项目申报表
单位:朔里矿机电科
项目名称 主井锅底托罐装置“井”形钢结构的设计及使用效果 发明人或单位 胡振波 夏弛苟 田自成 杨杰 刘玉海 黄儒林李广峰 发明时间 07.1 应用时间 07.2 主要技术指标 通过科学精妙的设计,锅底托罐装置整个钢结构呈“井”形状,即消除了原来的诸多安全隐患,又大大提高了强度。该钢结构制作时全部经过酸洗、镀锌、铺漆等工艺防腐处理,且本身材质又为b型防腐材料,因此耐腐蚀性高,使用寿命长,为主井系统安全可靠运行打下了坚实的基础。 重点解决的问题 解决了原始承重托罐梁强度低、托罐梁严重变形,西侧梁已断裂两处等重大安全隐患,确保了安全生产,节省了改造投资,提高了生产效率。 推广应用效果 该钢结构从2007年2月份安装投入生产运行以来,消除了以前装不上煤、箕斗不到位或过放、前滑架链条单侧承受力、缓冲弹簧由于受力不均经常断裂而导致装不上煤、及由于以前的梁变形导致装卸煤不同步等各种影响生产的事故现象,从来没有因为该“井”形钢结构而影响生产,使用效果极好。 项目经费概算 材料费0.2万元 基层单位意见:
年 月 日 上报单位意见:
年 月 日 附:项目的材料、技术关键指标、图纸及有关说明等一并上报。
主井锅底托罐装置“井”形钢结构的设计及使用效果
(技术简介)
一 、设计背景
我矿主井量煤器托罐设备是1970年建矿时安装的,至今已使用三十多年。托罐承重装置位于井筒锅底,由于井筒渗水、潮湿、通风条件差等原因,托罐承重装置已大部分锈蚀,且承重装置每57秒就要受到箕斗的一次冲击,托罐装置已出现严重弯曲变形。西勾已两处断裂,使箕斗的装载位置受到影响,直接影响主井提煤,严重威胁主井的安全提升。为此,我们决定于2005年9月停产检修期间,对量煤器锅底装载装备进行全面的更换安装。
二、 设计思路及使用效果
原始承重托罐梁采用Ⅰ25#工字钢单排十字交叉结构,分上下两层,上层一根较长,下面两根较短。由于上面一根梁跨度大(4.4米),强度低,每分钟受箕斗砸,所以长时间承重,托罐梁严重变形,且西侧梁已断裂两处。
考虑托罐装置每分钟都要遭遇自重2.5吨箕斗的冲击,加上主井锅底水气大、通风条件差、锈蚀、梁的强度小等因素,我们参阅提升装载设备规范设计及现场安装条件,设计了工字钢双排连接钢结构。其结构为:东西大梁采用2根Ⅰ40#的工字钢,用M24螺栓固定为一整体;南北两根大梁亦采用4根Ⅰ40#的工字钢,用螺栓固定为整体,即成3根双梁。他们都通过挖梁窝固定在井壁内,东西双梁坐在两根南北双梁上。上梁与下梁之间用“┕”形δ20钢板连接,并在安装完毕后对各梁进行找平找正,再焊接加固。
整个钢结构呈“井”形状,相互连接,成为一个整体。该钢结构制作时全部经过酸洗、镀锌、铺漆等防腐处理,且本身材质又为b型防腐材料,因此强度大,耐腐蚀性高。同时我们对与箕斗底部直接相接触且冲击频繁的托罐座,垫上皮带,用于缓解箕斗给承重托罐梁带来的冲击力。通过计算验证,其服务年限不低于30年。
该钢结构从2005年9月份安装投入生产运行以来,消除了以前装不上煤、箕斗不到位或过放、前滑架链条单侧承受力、缓冲弹簧由于受力不均经常断裂而导致装不上煤、及由于以前的梁变形导致装卸煤不同步等各种影响生产的事故现象,从来没有因为该“井”形钢结构而影响生产,使用效果极好。
三 、安全经济效益
安装此种“井”形钢结构以后,箕斗装载位置的不稳定性得以解决,装不上煤的可能性已不存在,缩短了每勾箕斗的休止时间;另外箕斗底部也不易受损,减少箕斗的维护及购置费用。就节省提煤时间、减少箕斗及装载设备维修费用上,每年至少为矿上创效益150多万元。同时给主井提升系统带来更为稳定的安全提升和安全生产。
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