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提高低镉、低铁精锌一次产出合格率
增加企业效益
精锌冶炼厂精馏车间低镉、低铁精锌生产QC小组
2011年4月
目录
简介
生产简介 …………………………………………2
精馏工艺简介 …………………………………………2
小组简介 …………………………………………2
小组概况 …………………………………………2
小组成员简介 …………………………………………3
选题理由 …………………………………………3
现状调查 …………………………………………4
目标确定 …………………………………………4
低镉、低铁精锌产出率低原因分析……………………… 5
要因确认 …………………………………………5
制定对策 …………………………………………6
对策实施 …………………………………………6
对策实施后效果检查 ………………………………………6
效益测算 …………………………………………7
十一、巩固措施 ………………………………………76
十二、遗留问题及今后打算………………………………………8
提高低镉、低铁精锌一次产出合格率增加企业效益
简介
生产简介
精锌冶炼厂精馏车间是葫芦岛有色金属集团公司的主要生产车间,其产品为精馏法生产的精锌。精馏法是普遍采用的一种粗锌精炼的方法。其原理是利用粗锌中的杂质各具不同沸点的特性,通过不同温度的分馏过程,使锌与其它杂质金属分离,从而得到高纯度的锌。
精馏工艺简介(如图)
精馏工艺流程简图
3.小组简介
小组概况
小组名称 低镉、低铁精锌生产QC小组 成立时间 2010年6月1日 格言 立足生产现场、解决实际问题 小组类型 现场型 小组成员 8人 活动日期 2010.6.1至2011.3.1 活动次数 20次 出勤率 100% QC教育时间 36小时以上
小组成员简介
序号 姓名 性别 组内分工 文化程度 职务 1 张甲强 男 组长 大专 主任 2 韩宝新 男 副组长 大本 技术主任 3 马国忠 男 组员 大专 技术组长 4 安井博 男 组员 大专 工程师 5 刘志勇 男 组员 大本 工程师 6 苏全晶 男 组员 中专 工程师 7 王伟 男 组员 大本 工程师 8 郭景华 男 组员 中专 工程师 9 孟庆武 男 组员 大本 工程师 选课理由
1、 产出率状况
2009年精馏车间低镉、低铁锌一次产出率完成85.2%,较历史最好水平86.30%相差1.1%,产出率有提升空间。
产出率对比图
2、低镉、低铁锌市场态势
目前,低镉、低铁精锌市场需求量大,价格比普通#0锌要高,提高低铁锌一次产出合格率意味着多创效益。
综上所述,QC小组选择了“提高低镉、低铁锌一次产出合格率”的活动课题。
现状调查
我们针对2010年1月—6月#12塔精锌产量及杂质含量进行统计分析。
产品名称 产量(t) 成分(%) 产出率(%) Cd Fe #0锌 450 0.00089 0.00037 85.2% 低镉、低铁锌 383.4 0.00046 0.00014 从统计数据上看,精锌中含杂质Cd、Fe元素比例较高,影响了低镉、低铁锌产出率。 小组成员围绕课题针对目前的生产状况进行了调查,找出影响低镉、低铁锌产出合格率的项目,具体列表如下:
项目 所占比例(%) 累计比例(%) 蒸锌含镉高 5 5 杂锌含铁好 3 8 操作不到位 15 23 冷凝面积不足 35 58 塔E值设计不合理 40 98 测温系统不准 2 100 由表中可以看出,塔E值设计不合理;操作不到位;冷凝面积不足所占比例达到90%,是影响产出率主要问题,因此要解决低铁锌的产出合格率问题必须综合分析找出原因。
四、目标确定
本次活动的目标:将低镉、低铁精锌的一次产出合格率提高到90%。
目标值设定依据:
公司及冶炼厂领导重视给予政策和资金支持。
可实行技术改造空间较大,有雄厚技术、设备力量。
低镉、低铁精锌产出率低原因分析。
为了找出导致产出率低的原因,小组采用因果图进行分析,因果图如下:
由因果图可以看出,导致产出率低的原因有8项末端因素。
要因确认
序号 末端因素 确定方法 确认情况 是否要因 ①② 教育不到位 讨论分析 由于重视生产,忽略了对职工思想素质教育,通过各种会议强化职工教育工作 ○ ③④ 温度控制不合理 现场测试 精炼炉温度指标480—540℃,如果温度长时间超过此温度造成精炼炉及测温系统损坏 ○ ⑤⑥ 上道工序(蒸馏)不达标 化验分析 粗锌含铁指标应为0.08%,含镉指标0
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