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高炉降料面及快速复风技术研究--研制报告.ppt

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高炉降料面及快速复风技术研究--研制报告

首秦全干法除尘高炉降料面及快速复风的技术研究 研制报告 首秦金属材料有限公司 首钢总工室 2009年10月 一、前言 首秦公司一号高炉2004年6月6日投产,有效容积1200m3,设有18个风口,两个铁口;二号高炉2006年5月31日投产,有效容积1780m3,设有26个风口,两个铁口。 两座高炉均为薄壁炉衬设计,在高炉年修降料面喷补炉衬和送风恢复过程中,针对全干法除尘、全软水密闭循环冷却等特点,干法除尘入口温度控制、降料面出铁制度改进、停气后干法除尘操作工艺创新、复风快速低温引气、送风快速恢复等方面取得重要经验,为首钢迁钢2号高炉、京唐1号高炉等大型高炉开炉及年修停炉提供了宝贵的借鉴。 二、降料面及送风恢复过程中重点控制内容 2.1 降料面过程重点控制内容 2.1.1 保证干法箱体布袋安全平稳运行的煤气温度控制方法 2.1.2 出铁制度改进及风量过剩系数的选择 2.2 停气后及休风期间重点控制内容 2.2.1 干法布袋维护工艺的改进 2.2.2 炉缸冷却水量控制 2.2.3 炉内清理维护 2.3 复风过程重点控制内容 2.3.1 快速低温送气技术的实现 2.3.2 控制合理风速,根据炉温、料尺状态、压量关系加风、恢复负荷 2.1.1 保证干法箱体布袋安全平稳运行的煤气温度控制方法 降料面过程干法除尘的安全平稳运行,是保证高压降料面时间、促进降料面进度的最大限制性环节。为了实现对干法入口温度的平稳控制,主要做好以下几个方面工作: ①适当降低最大风量值,从全风量的95%下调到90%,有利于气流稳定。②及时微幅调整打水量,保证停气前顶温控制在300℃-350℃(从炉顶下降管经重力除尘器、旋风除尘器及煤气换热器后温降可达到120℃)。③在大风量时,通过打水控制总管煤气温度不能超过230℃-250℃,因为荒煤气总管喷涂层厚度约为 50 mm,一旦超温时间长蓄热较多,即使控制了顶温(煤气温度),热交换后,仍有可能是管道内煤气温度降不下来,影响干法设备正常运行。 应强调的是,控制了炉顶煤气温度不能说就控制住了干法箱体入口温度,因为临近停气前打水量增大时,四个上升管电偶温度与煤气实际温度相差较大。如1号高炉2008年降料面时,虽然顶温控制较好(没有超标),但干法箱体入口温度控制不平稳,最高时达到300℃左右,且持续3-4小时,部分煤气系统管道设施因高温膨胀而变形,增加了检修工作量和难度;2009年1号高炉降料面时,强调了干法箱体入口温度控制平稳(如图1),在打水量相近情况下,煤气系统设备未受到任何影响。 2.1.2 出铁制度的改进及风量过剩系数的调整 2.2.1 干法布袋维护工艺的改进 2008年两座高炉降料面检修中,打开干法除尘箱体人孔后,都发生了布袋灰自燃和烧坏布袋现象,还需大量卸运落地除尘灰,造成环境污染和人力财力的浪费。经过多次分析研究,认为造成烧毁布袋的原因是:在降料面过程产生的瓦斯灰粒度小、粘性大、流动性差;高炉顶压低于正常水平,煤气流速低,再加上煤气含水量大;几种因素融合在一起,最终导致灰在布袋表面板结,板结带来高温灰的热量难以散发,板结越厚,积蓄热量越多,当打开箱体人孔后,使挂满灰(含碳量比正常时高10%左右)的布袋在高温下与空气接触自燃,造成布袋损坏。为此在09年降料面前制订了相应的解决方案: ① 干法除尘箱体入口煤气温度控制必须平稳 ②加强反吹,反吹由原来正常时的每小时反吹一次调整为连续反吹,尽可能的将布袋的板结灰吹掉 ③连续输灰,由原来的每班一次输灰改为连续输灰,尽可能将积灰在第一时间排出,灰没有在箱体内板结的时间 ④充压卸灰,在停气后用锥体吹扫氮气给箱体充压至工作压力(一炉0.16Mpa,二炉0.2Mpa),用氮气代替煤气,继续给箱体卸灰,同时还冷却了布袋。 通过09两次检修实际检验来看,效果十分明显,均没有发生布袋烧坏和卸运落地灰现象。 2.2.2 炉缸冷却水量的控制 首秦高炉炉缸采用薄壁设计,炉缸1~3段耐火材料为美国UCAR碳砖,其导热性能良好,高炉停风后,如果继续用两台水泵给炉缸供水,会加剧炉缸的冷却,所以停一台软水泵,水量控制在1000~1500m3/h.;炉门高压水量也相应降低,保证水温差平稳略下降。这样可以大大减少炉缸热量损失,还节省水泵运行消耗。 2.2.3.1 喷涂前炉内风口带残留物的清理 降料面结束后,一般情况下炉内风口带上沿部位会残留较厚的碳渣混合物,我

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