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大型焦炭塔优化.pdfVIP

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大型焦炭塔优化

炼 油 技 术 与 工 程 2004年 3月 P叨 0LEUM I NERYENG玎 强 NG 第 34卷第 3期 大型焦炭塔的结构优化 贺 玲 中国石化集团洛阳石油化工工程公司(河南省洛阳市471003) 摘要 :分析了焦炭塔的受力情况和产生疲劳破坏的主要原因,认为焦炭塔下部裙座和简体结构不连续足主要 原因 。提出了裙座焊缝结构优化 没计方案和改进建议 关键词 :焦炭塔 裙座 焊缝 金属疲劳 结构优化 设计 延迟焦化装置核心设备是焦炭塔 ,焦炭塔操 对塔壁的静压力 (油)很小 ,为 0.134MPa,这是对 作条件十分苛刻。如果设备寿命按 20a计算 ,2 最下面塔壁的压力,越 向上 ,压力越小。但温差引 台焦炭塔48h切换操作,将有 3650多次完整的压 起的热应力却非常大 ,在蒸汽预热阶段为 57.8 力、温度循环。因此,在设计中不仅要考虑高温硫 MPa,而在进油阶段和冷却阶段高达 79MPa,而塔 的腐蚀还必须考虑设备承受疲劳载荷产生 的破 壁各处热应力在整个周期中每一瞬间都是不 同 坏。国内现有的早年投用的焦炭塔 已出现不少问 的,特别在升温和降温过程中,由各部位不同的温 题:焦炭塔鼓凸变形 、筒体与裙座之间的焊缝等部 度产生的热变形不一致 ,产生了相互的约束和牵 位出现裂纹等。调查发现,各个焦炭塔塔体焊缝 制 ,从而在塔壁上产生热应力 ,结果使高温区受 裂纹主要发生在简体与裙座间的焊缝 ,因此,裙座 压 ,低温区受拉。当合力超过材料的屈服极限时 , 的结构型式是焦炭塔设计的关键。本文就焦炭塔 会引起小的塑性变形 ,若反复施加这样 的循环,将 裙座的结构优化设计改进作一探讨 。 出现热疲劳现象,它 比正常应力相同的静态蠕变 要大的多 ,而且反复 的塑性变形又加速了蠕变的 1 焦炭塔的操作特点 变形 ,故这种热疲劳和蠕变的同时作用使焦炭塔 与其他塔相 比,焦炭塔的操作有如下特点 :间 产生变形和焊缝开裂的主要原 因,而焦炭塔 的裙 歇操作 ,48h一个循环;反复加压 (进料)和卸压 座与塔体连接焊缝处,其升温和冷却速率都滞后 (除焦);操作温度从常温到5oo~c周期性大幅度变 于塔体,造成该处应力集中,另外 由空塔到进料以 化 ;除焦时高压水对器壁有猛烈冲击作用 ;塔 内介 及结焦这种非对称的变载负荷反复循环与热应力 质从液态变成固态。这些特点不仅决定 了焦炭塔 集中在一起,加速了焊缝金属的疲劳破坏 ,且水力 结构的特殊性 ,也决定了其特殊的受力情况。 除焦时还产生较大的冲击力,都使焦炭塔裙座处 焊缝比其它简体焊缝产生开裂 的几率高,因此裙 2 焦炭塔的受力分析 座与简体的焊缝是大型焦炭塔设计的一个重要方面。 操作中焦炭塔受到 以下力的作用:由内压引 起的薄膜应力 ;塔内进油后 ,油向塔壁施加的静压 3 焦炭塔的低频疲劳破坏 力;由于塔壁各处温度不同而引起 的热应力,而热 焦炭塔的周期性冷热循环操作,导致其低频 应力大致又可分为由内外壁温差引起 的轴向、环 热疲劳破坏 ,使塔体下部环焊缝尤其是裙座焊缝 向应力及由于轴向的温度不同而引起的热应力以 普遍产生裂纹。如南京炼油厂 l号塔 8条裂纹总 及在这些力的作用下,使塔壁产生 的蠕变。如南 长 1920嗍 ,2号塔 12条裂纹总长4O6Omm;胜利 京炼油厂通过对焦炭塔在一个运行周期中的温度 收稿 日期 :2003一O8一l4。 变化和受力状况分析发现 ,内压产生的轴向应力 作者简介 :高级工程师,毕业于石油大学 ,获工学学士学位 ,一 (,)为 10.9MPa,环 向应力 ( )为 21.8MPa。油 直

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