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热油洗井在大路沟一区的应用及效果评价
热油洗井在靖安油田大路沟一区的应用及效果
---魏智胜
摘要:随着油田开发时间的延长,油井井筒结蜡现象趋于严重,因此有必要探索出一种适合于油田的生产条件的清蜡方法。近年来,针对靖安油田大路沟一区长2油层存在中等偏弱水敏的特性,该区采用热油(同层净化油)洗井。在降低油层伤害,降低油井负荷,增油等方面取得了较好的效果。
关键词:热油洗井;水敏;结蜡
1 油田概况
靖安油田大路沟一区长2水敏油藏于1997年开始开发。随着开发时间的延长,油井结蜡现象趋于严重。开发初期主要采用热水洗井进行清蜡,由于受水敏影响,导致部分油井热洗后产液量下降,含水上升。因此找到一种既经济又合理的清蜡方法势在必行。目前,主要采用化学清蜡及热洗清蜡。
2 热油洗井工艺原理
根据油井需要解除堵塞的部位不同,将热油洗井分为两类[1]:
(1)以解除油管蜡堵为目的的热油洗井技术。对积蜡严重,采用机械清蜡已无法达到清蜡要求,油管已经发生显著堵塞,但仍能暂时维持生产的油井,采用热洗清蜡车将高温[2](高于油层温度50℃以上)原油缓慢地从套管环空注入井内,加热油管,溶化油管内的积蜡,同时上调抽油机井生产参数,将蜡带出地面,恢复油井正常生产。
(2)以解除油层堵塞为目的的热油洗井技术。首先,在建立起反循环,将油管积蜡清除之后,关井将高温原油挤入油层中,溶解胶质、蜡质,在一定程度上破坏已经形成的胶凝结构体系,降低原油粘度,提高油相饱和度,增加油相渗透率。同时,由于高温原油具有更大的流动性、与油层的适应性和破乳功能较好,可以疏通近井地带的渗流通道,让不具流动性的乳化物变成能流动的水和油两相,解除乳化物堵塞。
目前,靖安油田大路沟一区主要采用热油洗井,取得了较好效果。
(3)热洗参数的确定:
按照长庆油田第四采油厂《油井热洗清蜡的操作规程》,确定热洗参数。
①热洗介质:同层油,20m3左右;
②热洗温度:热洗初期油温保持在65℃左右,待热洗畅通后提高温度,保持在75-80℃左右;
③排量:热洗初期排量控制在5m3/h左右,待热洗畅通后提高排量,保持在10m3/h左右;
④热洗时间:在热洗过程中测取抽油机上下冲程电流,当上行电流比洗前降低,下行电流比洗前略有上升,既洗后上下电流差变小,且随着热洗时间的延长不再变小时停止热洗;否则延长热洗时间。
3 效果分析与评价
2005年以前,大路沟一区主要采用热水洗井进行清蜡。从热效果可以看出,热水洗井虽然可以有效地清除油管内壁的结蜡,达到降低抽油机载荷的目的,但由于部分洗井液倒灌[3]进入地层,导致热洗后部分油井会出现含水上升、产液量下降、增油效果不明显的现象。热水洗井优点是操作方法简便,省时省力。缺点是有效期短、易造成地层污染及水敏油藏的储层伤害。
表1 2002年热水洗井效果统计表
为了避免热水洗井对油层的伤害,适应大路沟一区长2油藏中等偏弱水敏的特性,近年来采用热油(同层净化油)洗井的方法进行清蜡,效果显著。如:2008年,共实施热油洗井28井次。热洗前后抽油机最大载荷由53.03↓49.56KN,最小载荷由22.26↑25.02KN;日产油由119.54↑133.43t,含水由43.48↓42.01%,累计增油1226t,见表2。如:田19-23在热洗前日产液由11.89↓9.65m3,含水保持在46.7%。通过热油洗井,日产液由9.65↑15.31m3,含水保持在45%,所测功图即可印证这一点,见图1。因此,可以说明对部分存在地层堵塞(为胶质及析蜡造成的堵塞)的油井,热油洗井即可以达到增产的效果。
表2 2012年热油洗井效果统计表
图1 田25-13热洗前后功图变化情况
图2 田25-13热洗前后生产曲线 图3 压力保持水平与累计增油关系图
3.3热油洗井与地层能量的关系
在地层压力低于热洗时井筒内液柱压力时,洗井液就会进入地层,溶解近井地带的胶质和析蜡,降低原油粘度,提高渗流能力。
当油层压力偏低时会导致洗井液不能及时从油层中排除,引起胶质和析蜡的再次结晶,造成油层的二次污染。由图3可以看出当油层压力保持水平大于78%时,热洗增油效果较好。
3.4经济效益评价
首先,热油洗井能够有效地降低抽油机负荷,节约电能,延长抽油机的使用寿命。
其次,可以延长油井免修期,降低修井费用。假设每年减少蜡卡检泵5井次(2008年大路沟一区蜡卡检泵为7井次),平均每口井检泵费用为1.1万元,则每年可节约修井费用5.5万元。
第三,热油洗井的平均费用为2600-2800元/口,平均增油量43t/口,原油的售价按2500元/吨计算。则每口井可获经济效益10.47万元。
4 结论
热油洗井能够避免热洗过程中近井地带发生水敏现象,减少地层伤害,并具有明显的增油效果,是大路沟一区增产的有效方式之一。但是油层压力保
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