精苯生产过程降低碱液消耗.docVIP

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降低精苯生产中NaOH碱液的消耗量 张荣德 孙旭亮 李瑞萍(济南钢铁集团总公司焦化厂,济南250101) 济南钢铁集团总公司焦化厂于1969年12月投产,现有4座42孔JN43-80型焦炉,1座65孔JN43-80型焦炉,2座60孔JN60-3型焦炉,年产焦炭270万吨,配套有硫铵和脱硫、焦油加工、粗苯精制及干熄焦等工艺。粗苯精制采用连续蒸馏与浓硫酸洗涤工艺,加工轻苯4万t/a 。 1 浓硫酸洗涤的粗苯精制工艺 1.1 蒸馏系统 蒸馏工段由初馏塔、吹苯塔、纯苯塔和甲苯塔组成,所需热量由导热油提供。原料轻苯经初馏塔初步蒸馏,塔顶温度控制在50~60℃,提取初馏分,塔底连续排出混合分去酸洗净化,酸洗后的已洗混合分进吹苯塔蒸吹,塔顶温度控制在105~110℃,蒸吹出三种苯的混合分,已洗混合分中的各种聚合物作为吹出苯残渣(古马隆)排出。三苯混合分即吹出苯送纯苯塔提取纯苯,塔顶温度控制在84~88℃,化验合格后采出纯苯流入纯苯槽,塔底纯苯残油作为精制塔的原料生产甲苯和二甲苯。纯苯残油由泵打入精制釜加热后进入精制塔,塔顶温度控制在108~113℃,提取甲苯,化验合格后进甲苯贮槽,提取甲苯后采出二甲苯和溶剂油。 1.2 洗涤系统 从初馏塔底排出的未洗混合分必须进行酸洗,以除去不饱和化合物及脂肪烃,然后送入吹苯塔蒸吹。在反应泵前连续加入浓度为96%~98%的浓硫酸,与未洗混合分混合后送反应器中停留12min,进一步发生聚合、共聚、加成反应,以脱除硫化物及磺化反应,反应温度控制在45℃左右。从反应器出来的混合分及硫酸进入加水混合器,加水的目的是稀释浓硫酸,以中止反应。连续加入未洗混合分量3%~4%的水中止反应后,进入酸油分离器停留1h,静置澄清分离出再生酸和酸焦油。混合分由上部进入碱油混合器,在碱油混合器前加入浓度为30%~34%的氢氧化钠碱液中和后,进入碱油分离器澄清分离废碱液,已洗混合分进入已洗槽作为吹出苯原料进入下道工序。 2 降低NaOH碱液的消耗量 2.1 调整NaOH碱液浓度,减少废水产生量 操作规程要求洗涤中和用碱液浓度为12%~18%,但原料碱浓度为30%~34%,必须加水把浓碱液配成浓度12%~18%的稀碱液。为了中和苯中的酸,需要消耗大量12%~18%的稀碱液。因稀碱液浓度低,生产中会产生大量废水,且无法处理,只能与酸焦油一起外送配煤,严重污染环境,外送不及时还会造成停产。降低碱液后会使产品成酸性,严重腐蚀塔器和贮槽等设备,并导致产品质量(要求酸碱度为中性)不合格。对此,在化验室进行了小试,以适当提高了洗涤NaOH碱液浓度,试验结果见表1。 表1 不同碱液浓度下已洗混合分的酸碱性 碱液浓度,% 16 20 26 34 1 pH=8 pH=8 pH=9 pH=9 2 pH=8 pH=8 pH=8 pH=8 3 pH=8 pH=8 pH=9 pH=8 由表1可看出,洗涤碱液浓度从12%~18%提高至34%时,对已洗混合分的酸碱性影响不大,所以可不配碱,碱的消耗量由250~300kg/h(浓度12%~18%)降至100~130 kg/h (浓度30%~34%), 轻苯耗碱液下降约0.4kg/t,每月可减少洗涤废水104吨,大大减轻了对环境的污染。纯苯由原来的酸性(质量不合格)成为中性,达到纯苯的质量要求。 2.2 增加NaOH碱油中和反应时间,减少碱液的消耗量 碱油反应时间原设计仅为12min,造成碱液消耗增加。对此,把碱油分离器作为碱油中和器,中和反应时间由12min增加到132min。已洗混合分直接进入17、18号已洗混合分中间槽,两个槽倒换使用,替代碱油分离器,每2.5h 倒换 1次,使废碱液与苯充分静置分离。两个槽的废碱液放入地下油水池,用气泵送入成品油水分离器,经过24h静置分离后,废碱放入废水地下池,此时废碱含苯量为5%~10%。废水地下池中的废碱送洗涤蒸馏釜回收苯,回收的苯返回未洗混合分槽,废水排入洗涤地下池,送煤场配煤。由于酸碱反应时间增加了120min,轻苯碱耗下降了约0.3 kg/t ,每月少产生废水5吨。 3 降低再生酸浓度,减少NaOH碱液的消耗量 酸洗过程中,为了中止浓硫酸与苯的反应,需加水把98%的浓硫酸稀释为45%~60%的再生酸。每天产生再生酸6吨,再生酸送煤场配煤。废碱液和苯分离水等废水经过直接蒸汽蒸馏釜回收苯后,替代洗涤用新水,用来稀释浓硫酸,中止与苯的反应,流量为130~150kg/h。 降低再生酸的浓度,就等于降低苯中的硫酸浓度,达到减少中和碱液的目的,但会增加再生酸量,污染环境。对此,在酸反应器底部取出浓硫酸100~150kg

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