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品保工作总结报告.doc

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品保工作总结报告

2010年工作总结报告 一、2010年品质生产状况(7月-12月): 1、全检状况: TOP1:缺亮*1209 占57%;TOP2:按键不良*623 占30%;TOP3:面盖不良*113 占5% TOP1:镜片污染*22 占27%; TOP2:板松动*12 占18%; TOP3:灯不亮*13 占15% TOP1:缺亮*70 占80%; TOP2:缺焊*6 占7%; TOP3:牛角座坏*5 占6% 2、OQC抽检状况:抽检量32批次,批退2批次,批退率:2/32=6.25%。 3、进检状况: 二、目前生产中品质存在现象、以及隐患: 1、进检原材发现不良时只能特采、或挑用。这样的结果无法保证产品品质的同时,加大品管检难度。就拿USB线和磁扣键来说吧,目前所有USB线以及磁扣键均需100%全测才能投入线,挑出不良退还厂商,对厂商没有任何警剔效果,最大也就是换货而已,然后这大大增加了品保人员的工作量。 2、我们产品性能上基本上是没有太大质量问题(目前均采用全检2次以上),但是外观上存在较多问题。为了降低成本的同时有时就得牺牲外观上的品质。就如油价屏的PC板、胸卡的透屏,均存在部份刮伤或污染,如果完全100%以规格检的话,浪费成本太高,所以只能在不良品中挑选较为OK的产品生产,无法确保产品外观品位。 3、关于12月生产多语言胸卡品质存在隐患:出货重复检了8次,前两次生产中文胸卡检验确认OK放置几天后重新烧阿拉伯语程序时,发现3PCS完全不亮。烧写程序及语言写入测试OK后再检测,又发现1PCS完全不亮。放置3天至9号抽检时,发现1PCS完全不亮,后100%重测后放行出货。此次350PCS测8次就有5PCS不亮,是否中文胸卡本身的生产工艺存在不足的地方需要改善,请技术再确认。 4、品管人员不足: ①、目前线上生产均采取全检2次,(第一次为半成品,第二次为成品),抽检1次,本身品管人员加上本人也才两人,加上进料检验,品管人员明显人手不足。 ②、因为有时订单交期均比较紧,为了如期交货,经常会开2组以上生产,造成非品管人员检测,在赶货的同时,就容易造成LOSS。 三、2010年5月31日厂至今,本人工作总结如下: 1、之前文件和规范不完整,目前日光灯、杀虫灯、胸卡、灯杯设计清单、图纸及标准书基本完成。目前还差多语言胸卡,已反馈陈彪制订中。 2、之前无样板比对问题,目前已制做标准样板基本完成,后续如果再有新样品,持续封样,以达到检验时有样可依,提高检验效率。 3、制定了一份较全的原材料进检规格,提高检验效率,避免检验漏失。 4、针对品质数据收集部份,已基本建立。目前以《品管全检单》《材料进检表》《OQC抽检表》《周报》等收集数据,进行分析、处理,通过分析进而改善产品品质。目前已取得较好的成绩,胸卡不良由之前5.6%下降至2.3%,日立工机由之前6%下降至2%,油价屏由之前34.6%下降至12.8%。整体品质处于下降渠道。 5、建立首件检查工序,以确认不良早发现。产品质量的提高,更需要在生产过程中的 控制,检验只是控制产品质量的一个手段,提高产的质量关键是要靠“做出来”。

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