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旧桥重力桥台基础改造成桩基施工方案
旧桥重力桥台基础改造成桩基施工方案
都江堰二环路走马河桥,原桥桥面宽32.5m,桥跨为16m,原桥两端公路改造加宽后为51m,原桥宽度不能满足车辆通行需要,成为制约交通的瓶颈。建设单位经比选,在不影响目前交通的情况下对桥梁进行加宽处理。施工时先施工两侧加宽新桥,待新桥通车后再进行旧桥改造,地质勘测单位钻孔勘测发现旧桥南台侧桥台砼开裂,经设计单位比选,确定将旧桥重力式桥台改为桩柱式桥台,根据工程特点,新桥桥台加固共3根直径为1.8m的桩基础,河床基础经勘测为砂卵石结构,局部地段存在直径超过1米的漂石,钻孔时容易出现偏孔现象。因桩基础施工时间不能在走马河年度例行的岁修期间内完成,为不影响交通,必须设置钢板围堰,待新桥通车后方可带水作业。此工程难点有以下几点: 1、走马河水深约6m,流速达到2m/s,最大流速6m/s,钢板围堰单侧水流冲击力大,定位困难。 2、旧桥下游有一电站,钢板围堰的设置必须保证足够的过水断面,经与水务部门联系,要求工程设置的钢围堰跨河方向结构尺寸不能超过桥台护坡,原则上与护坡相同。 3、旧桥台砼强度不均匀,旧桥台凿除难度较大,新成桩边缘侵入旧桥台砼锥坡,使用桩机凿除时容易造成偏心。地基基础资料不齐,开裂砼部位取样成果不完备,施工时必须充分考虑地质条件的变化。 根据现场实际情况,施工单位做出如下方案: 1、在较短的断水期内沿旧桥台外边坡设置钢板围堰,该围堰在河床上分块焊接完成,其作为是在恢复通水时为钻机提供工作空间,围堰底部深入河床1米,浇筑C30砼加固,以防止钢板在水流作用下向桥台方向偏移。围堰钢板面板厚度10mm,设肋板6道,肋板厚度10mm,肋板与面板及采用75角钢焊接,肋板与旧桥台间设400mm宽垫板,垫板上钻孔,采用膨胀螺栓与旧桥台连接,垫板与桥台间设8mm厚平板橡胶止水带止水,为防止钻孔时钢板围堰在桩机冲击下向流水方向偏移,肋板上设6道φ16钢丝绳加固,围堰与桩孔间空隙采用砂卵石填充,围堰结构尺寸不得侵占流水断面,不得影响下游发电和泄洪,围堰与庄孔最小距离27cm。 2、钻机位于旧桥台上,局部回填砂卵石垫平,以保证钻机工作时不产生位移。成桩时应控制桩机落锤行程,避免卡钻、落钻事件,重点部位分别是:开始钻桩时、钻头穿过砼与砂卵石交界面时、钻进至设计桩底时。 3、为确保开孔时钻头顺利通过桥台锥坡斜面,钻进前将锥坡局部人工凿平,围堰与锥坡间空隙采用砂卵石填充密实,初始钻进行程不超过50cm,待钻头完全进入旧桥砼桥台后逐步提高钻进速度,钻进时密切进行观测,采用全站仪观察钻头是否发生偏移,出现偏移则回填砂卵石或粒径不大于30cm块石,重新钻进,直至钻进正常为止。 钻孔2008年5月25施工开始,前期正常,6月3日,在完成桥台原砼层(7.4m)后,钻进至9.5m时(砂卵石地层)发生桩孔侧壁砂卵石地层沿桥台砼裂缝漏水现象,在钻孔冲击力作用下,钢板围堰向河水方向出现变形,钢板整体向河水方向偏移约50cm,导致已经施工完成的桩孔被迫停止,经建设、监理、施工各方共同分析,认为原因有以下几方面: 1、原施工之钢板围堰因桥台砼破裂,膨胀螺栓被拉坏,钢板围堰虽未破坏,但与桥台砼面分离,出现渗漏。 2、河床砼破裂,造成河水自底部砂卵石底层沿桥台砼原有裂缝涌入桩孔。 根据上述分析,为完成桩孔施工,各方同意采取以下方法进行处理: 1、对钢板围堰进行加固,防止钢板围堰进一步变形;具体措施为在桥台尾端施工锚杆,锚杆为φ28钢筋,深入桥台坚固砼1m,将钢丝绳重新拉紧加固,在钢板围堰与桥台锥坡间空隙浇筑C30砼,将钢板围堰与桥台锥坡连城整体,以防止钢板围堰再次出现变形。 2、采用砂卵石、黏土对已完成的桩孔回填处理,重新钻孔; 在采取上述措施后,重复钻进至8.5m时,钻头卡钻,现场,使用桩机起吊钻头,采取应急措施进行处理,经多次尝试,钻机钢丝绳绷断,起吊失败。随后使用污泥泵排水,拟排水后人工修凿卡住钻头的碎石、砼破碎块及其它杂物后再进行施工,抽水至5.5m时,发现桥台砼下游侧存在明显的渗漏通道,直径约8cm,涌水量大,流速快,污泥泵不能排出桩内积水,至此,钻机卡钻原因已经清楚,即原桥台砼强度低,整体性差,造成钻机在通过砼层进入砂卵石底层后,因砼碎块下落造成钻头被卡,必须排除桩内积水后采取有效的防渗漏、防砼碎块卡钻的施工措施,否则,桩孔施工无法正常,鉴于此,经各方讨论,决定采取以下措施进行处理: 1、制作钢护筒,护筒长度为8m,穿过砼桥台底部约0.5m,护筒外径1.82m,钢板厚度为10mm,用钻机将其推进桩内,钢护筒的作用主要是止水及防止砼碎块下落导致卡钻。 2、钢护筒顺利就位后,使用大功率污泥泵将桩内积水抽净,工人进入桩孔内将钻头四周砼碎块及其它杂物清除干净,使钻头能够正常钻进
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